水泥磨如何降电耗.pptxVIP

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水泥磨如何降电耗

;水泥磨用电占生产用电量的45-50%左右,目前国内水泥粉磨系统电耗在26-40kW.h/t,如此大的电耗区间,部分电耗高的企业电力成本势必偏高,如何降低水泥粉磨系统电耗,将是水泥粉磨系统的重点工作,而如何使目前带辊压机联合粉磨系统,充分发挥辊压机、磨机效能,是工艺管控的重要内容,下面将从以下几方面谈谈提高磨机台产、降低系统电耗的一些看法。;;一、工艺技改;1、V选进料溜子布置不合理,影响选粉效果

多数生产线V选进料溜子非标件制作未充分考虑工艺要求,导致进V选的物料不能充分分散,合格的细粉物料不能被选出入磨,导致辊压机系统循环料偏细,致使辊压机做功不好,辊压机成品量减少,进磨物料偏少,操作上采取加大循环风机拉风,致使部分粗颗粒物料入磨,导致磨内负荷大,产生恶性循环,磨机产量降低。解决办法:优化进料溜子形状,使物料均匀分布在整个V选进料断面上,从而使辊压机成品最大限度被选出,降低循环风机拉风,提高辊压机做功。;V选结构;几个厂的进料溜子存在共同的问题;改进形式;2、稳流仓稳流作用不好,物料在仓内离析,导致辊压机辊缝波动大,运行不稳定,电流波动大

稳流仓现在很多都是直进直出,进口扁直,进稳流仓后易造成物料离析,特别是V选分散不好,有偏料现象时,离析更加严重,如果物料水分偏重,仓内易结皮,下料不畅,甚至引起堵料,大大降低辊压机效能。解决办法:在仓上部安装打散锥,将V选下料溜子收小,使物料正好下到打散锥正中,这样可使物料均匀下落到仓壁,对仓壁有自洁作用,也降低了物料的离析作用,可提高辊压机来料的稳定性。;3、O-sepa进料斜槽分料点分料不均,导致选粉效率下降

进料斜槽一般在一分为二的地方分料不均,需采取加装分料板的形式强制分料,使入o-sepa选粉机的各点物料平均,提高分散效果。;改造示意图;4、冬天o-sepa一、二次风进口、静态叶片积料,导致选粉风量不足。

冬天因环境温度低,O-sepa选粉机静态叶片很容易积料,影响通风,选粉效率严重下降,严重时需停磨人工清理。处理办法:在磨机尾排出风管引热风至一、二次风进口,引风管通风面积满足一二次风进风量,在操作时关闭一、二次风冷风阀,此改造可提高系统稳定性,避免频繁停机处理o-sepa积料,实践证明效果明显。;德阳利森改造前o-sepa积料情况;改造后效果:

出磨温度上升到75℃以上,o-sepa选粉机无积料产生,系统因o-sepa选粉机无法正常工作停机记录为零,系统温度上升,同时也改善了磨内粉磨状况,提高了水泥产质量。

;引排风机热风至o-sepa选粉机一次风及二次风入口,根据出磨水泥温度调节热风掺入量,同时减少冷风掺入量。;二、生产工艺管控;原始辊缝的测定:

每次堆焊或换辊后需要将原始辊缝调整到15-17mm左右。

电机与辊子对中:

正常情况下辊压机运行辊缝在25-35mm左右,因此一般需要将动辊电机中心调整到跟辊缝处于30mm时的动辊中心,偏差大会引起电机做无用功及引起万向联轴器使用寿命降低。

o-sepa选粉机迷宫式密封处间隙大小,此处容易磨损,缝隙过大会导致选粉机内漏,而容易跑粗。

磨机填充率、成品选粉机选粉效率及循环负荷率、磨内筛余曲线的测定,保证系统处于良好的工况,有条件企业可做成品粒度分布,优化水泥颗粒级配,将系统功耗发挥到极致。;好的粉磨状况是系统稳定,需要调整参数少,出磨提升机、磨机运行电流稳定,选粉机转速稳定,急停磨后磨内钢球光滑,一仓露半个钢球,二仓物料刚好淹没钢球,隔仓板、出磨篦板通过性较好,质量稳定。;2、充分挖掘辊压机做功,提高入磨成品率

提高入辊压机物料料床稳定性,降低稳流仓离析作用,提高V选选粉效率,降低系统细粉料,控制大于45mm的原材料量,使物料被挤压后的料饼厚度在30mm左右,即是辊缝维持在30±5mm左右运行,结合辊压机加载压力在9-10Mpa左右,辊压机做功需达到额定电流70%以上,最大可能提高≤2mm的成品量。;3、磨机系统的工艺控制

磨机研磨体填充率可控制在28-33%左右,并根据实际情况调整,在不影响产量情况下,建议偏下限控制,可降低磨机电流,节省电力消耗,钢球级配一仓最好选用25、30、;磨机循环负荷,目前经验值控制在150-200%较为合适,循环负荷对磨内研磨效率起到很大辅助的作用,循环负荷偏低,磨内料球比低,容易引起钢球摩擦加剧,产生静电糊球,循环负荷低时,回粉量小,选粉效率高,但细度不易控制,循环负荷太高,选粉效率会明显下降,而且磨内料球比太高,易形成垫层,粉磨效率下降,磨头易吐料,适当的循环负荷可提高磨内研磨效率,并可将磨内热量带出,经o-sepa选粉冷却后回到一仓,为一仓提供稳定的热料,改善磨内粉磨状况。;4、操作控制

好的操作员是预判

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