粗轧辊道变频控制优化研究.ppt

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XXXXX有限公司 粗轧机间辊道变频控制优化研究 目 录 选题理由 国内外变频技术的发展及评估 方案设计和试验过程、分析 分析及结论 一、选题理由 存在的问题 目前轧线 布置的现 实情况 选题理由 改后预期效果 目前轧线布置的现实情况 1.1 轧钢分公司的全连轧生产线在建时,由于考虑轧制优钢需要单根轧制单根上冷床,轧件需要在开坯后进行切断,因此轧线就形成了现有的前4台轧机与后面的连轧线形成脱头轧制关系,粗轧与中轧之间,即4架与4架之间存在一条约23米长的两组粗轧机间辊道,由于未形成真正的连轧关系,因此该辊道的顺利运行与否是保证整个轧线顺畅的关键。 目前机间辊道存在的问题 1.2 预期效果 1.3 工艺理顺 辊子磨损 降低 二、国内外变频技术的   发展及评估 Page * Page * ⑴国内外变频器主要品牌:①日韩系列:三菱、富士、松下、日立、安川、LG、等;② 欧美系列:瑞士ABB、德国西门子、丹麦丹佛斯、美国爱默生等;③台湾系列:台达、爱德利、东元、普传; ④国产系列:深圳英威腾、成都希望森兰、北京利德华福、成都日立、烟台惠丰、深圳科姆龙等 ⑵国际变频器行业发展现状:国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端,直到2000年前后还占据着90%左右的市场份额。目前活跃在我国市场上的国产品牌占70%左右,但是市场份额仅占20%-25%,虽然内资品牌的市场份额在快速扩大,但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。 欧美品牌变频器增长迅速。欧美公司进入我国市场比较晚,但产品档次比较高、容量大,价格也比较高,其市场占有情况上升很快。 ⑶国产品牌与外资品牌的技术差异:我国变频器配套产业的实力相对较弱,总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面,都与国外品牌存在差距,特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。 近几年国内轧钢行业变频辊道普及速度加快,大量技术先进的变频器被应用到辊道调速中,轧钢分公司通过对安宁永昌钢铁有限公司、昆明钢铁集团有限公司、玉溪新兴钢铁有限公司的棒材生产线进行考察后发现,以上公司加热、轧钢区所有辊道全部采用变频调速控制,设备运行稳定,故障率极低。 评估 三、方案设计和试验过程、分析 1 方案设计 2 试验过程 3 分析讨论 三 Page * 轧钢分公司粗轧机间辊道主要由22台普通2.4KW电机及相关辊子组成,位于轧制线4V轧机和5H轧机之间,共分为两组,分别命名为粗轧机间辊道一组(靠近4V)和粗轧机间辊道二组(靠近5H)。该辊道主要担负着将轧件从粗轧运送进中轧的至关重要的任务。一旦辊道出现故障,将严重影响轧制节奏。 原粗轧机间辊道电机电气控制系统主要由一个接触器配电柜、一个现场操作箱、两个现场开关配电箱、主控室操作台相关控制开关及运行信号灯组成。 当主控室操作台“粗轧一、二组开关”打到允许时,现场可以操作粗轧一、二组辊道正转,反转时不受主控室控制。正、反转均通过控制接触器吸合来控制现场电机以额定转速运行。两组辊道同时运行时,主控室操作台上指示灯亮。只有一组辊道运行时,指示灯呈闪烁状态。提醒相关人员进行处理。 3.1 方案设计---原理分析 3.1 方案设计---原因分析 原电气控制系统采用较简单、传统的接触器控制,只能给电机提供单一的额定电压,所以电机只能在额定转速下运行。达不到工艺上提出的频繁变速的要求,致使电机辊子多数情况下处于较严重的磨损状态。不仅备件损坏较快,而且故障频繁,严重影响正常生产。所以粗轧机间辊道电机必须采用较先进的变频器控制。 通过对目前各类先进变频器进行比较,选用了国际上较先进的西门子变频器G120系列,由于西门子产品稳定性好,性价比高,技术较成熟,加之轧钢分公司运用西门子变频器Micromaster440系列已有了近8年历史,对西门子的编程语言及调试方法都有了较好程度的掌握,对常见故障处理也有了一定的维护经验,另外由于轧线总体网络为西门子400PLC系列,方便该系统能够快速并入总PROFIBUS-DP网。所以选用西门子产品能够确保项目的顺利实施。 变频器功率模块选型:每一组辊道计算负荷为:2.4×11=26.4KW 考虑到现场负荷较重,易出现卡阻等因素,将功率模块适当增大为37KW。订货号为:6SL3224-0BE33-7UA0。 变频器控制单元选型:CU240E-2DP 订货号为:6SL3244-0BB12-1PA1 根据现场控制要求,变频柜分为两地控制,柜门上设内/外控转换开关。内控:主要供维护人员使用,可进行点动、调试等操作; 外控:主要供现场操作人员使用,变频器及程序调试好后将开关打在外控,由400PLC自动控制辊道变速运行。 3.1 方案设计---设备选型 Page * 主控室wincc画面上设两个速度,需由主

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