低温甲醇洗工艺运行和设备故障案例.pptVIP

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  • 2017-09-20 发布于河北
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低温甲醇洗工艺运行和设备故障案例.ppt

参考阅读:/view/132d59f1941ea76e58fa04db.html * * CO2有部分来自于脱硫甲醇闪蒸,此时还需要一股无硫甲醇吸收闪蒸的微量H2S * * 由21:33分到21:45分净化气在线总硫含量分析(AT002)自0.03ppm涨至0.82ppm(已超量程)。22:00总硫分析为1.44ppm(正常指标0.1ppm),甲醇合成被迫退气。 车间工艺人员得知消息后立即对工况进行了调整,至1月29日凌晨0:00在线分析仪(AT02)总硫含量合格,手动分析总硫为0.25ppm,1:00手动分析为0.06ppm,1:30与2:00的手动分析结果均未检出。2:00调度通知合成接气,因合成反应器床层温度较低等原因未进行接气。3:45分手动分析总硫含量为3.35ppm,在线分析也超标,故合成推迟至29日早7时接气。 事故原因: C-04塔塔顶压力居高不下,甲醇再生变差,塔内热负荷下移,操作人员未能及时排放泄压至正常值是造成此次事故的主要原因。 0.7MPa蒸汽波动,C04塔塔底温度上升,操作人员误认为因蒸汽温度高造成C04塔塔顶压力升高,而未意识到蒸汽的热量主要是由汽化潜热提供的,故通过减少蒸汽量来控制塔底温度,致使C04塔底部热负荷降低,再生恶化,是造成此次事故的又一主要原因。 由于系统各塔液位较低,操作人员向系统补含硫甲醇,在C04塔工况

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