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神东煤炭集团洗选中心
课题设计(论文)
题目:补连塔选煤厂新建系统末煤分选工艺的
分析与优化建议
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单 位:
时 间: 补连塔选煤厂新建系统末煤分选工艺的
分析与优化建议
)
摘 要:简要介绍了补连塔选煤厂概况和本次改扩建项目,简单分析了原煤煤质,阐述了补连塔选煤厂新建系统的末煤分选工艺流程,分析了该工艺的优缺点,比较了重介质旋流器有压给料方式和无压给料方式的优缺点,提出了末煤分选工艺的优化建议。
关键词:末煤分选工艺 两产品重介质旋流器 有压给料 无压给料
一、 概述
补连塔选煤厂是一座特大型选煤厂,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗东南,隶属中国神华能源股份有限公司神东煤炭集团,目前该厂统一由神东煤炭集团洗选中心管理。补连塔选煤厂于1997年10月建成投产100-25mm单段跳汰洗选系统,设计规模为4.0Mt/a 2001年9月建成投产旁路筛分系统,该10.0Mt/a,同时跳汰洗选系统停产。2002年6月外来煤系统能力扩建为2.0Mt/a,实际为1.5 Mt/a。2005年6月,洗选系统改扩建工程建成投产,全厂原煤设20.0Mt/a。
-中厚煤层近期也纳入了开采计划中,近几年随着薄-中厚煤层的开采,原煤中混入的1-2煤主要洗选的是2-2煤只进行筛分破碎,矸石只能靠手选排出,+13mm块煤洗选。
本矿区原料煤属于低-低中灰、特低硫、低磷、中高发热量、低变质程度的烟煤(不粘煤)。1-2煤原煤筛分试验结果13-1.5mm原煤浮沉试验结果煤筛分试验结果13-1.5mm原煤浮沉试验结果
表-1. 1-2煤原煤筛分试验结果
表-2. 1-2煤13-1.5mm原煤浮沉试验结果表
表-3. 2-2煤原煤筛分试验结果表
表-4. 2-2煤13-1.5mm原煤浮沉试验结果表
由表-1知,校正前1-2煤原煤灰分为9.32%,煤泥(-0.5mm)灰分为10.76%,煤泥灰分比原煤灰分高1.44%;校正后1-2煤原煤灰分为13.50%,煤泥灰分为14.94%,煤泥灰分比原煤灰分高1.44%。由表-2知,1-2煤13-1.5mm原煤
由表-3知,校正前2-2煤原煤灰分为5.59%,煤泥(-0.5mm)灰分为7.61%,煤泥灰分比原煤灰分高2.02%;校正后2-2煤原煤灰分为8.90%,煤泥灰分为10.92%,煤泥灰分比原煤灰分高2.02%。由表-4知,2-2煤13-1.5mm原煤
由于没有矸石泥化试验资料,不能准确判断出原煤的矸石泥化特性。但根据以上数据,原生煤泥灰分高于原煤灰分,浮沉煤泥灰分高于浮沉样煤灰分,分析知,1-2煤和2-2煤中矸石均易泥化。
三、末煤分选工艺及其优缺点
(一)末煤分选工艺流程
补连塔选煤厂的末煤分选工艺流程为:-13mm末原煤经1.5mm脱泥后进入混料桶,与悬浮液混合后由泵送入有压两产品重介质旋流器,经旋流器分选后得到轻产物和重产物,轻产物经脱介脱水后得到末精煤产品,重产物经脱介脱水后得到末矸石废弃,见图-1。
图-1. 补连塔选煤厂末煤分选工艺流程图
(二)该工艺流程的优点
1.采用选前脱泥工艺。选前脱泥有效减少进入分选系统的煤泥量,从而分选精度高,也使得介质回收净化系统变得简单。脱泥后,需要的脱介筛的面积减小,磁选量变小,从而可减小厂房体积,介质回收净化系统运行费用减少。
2.分选精度高,效率高。该工艺采用重介质选煤方法,能够实现按密度的高精度分选,分选效率可达95%以上。
3.对原煤可选性的适应性强。采用重介质旋流器分选,原煤可选性无论难易,它都能胜任。
4.生产过程易于实现自动化控制。悬浮液的密度、粘度、磁性物含量以及桶的液位,泵的转速等均能实现有效的自动化控制。
(三)该工艺流程的缺点
1.选前脱泥增加了工艺环节,使得生产管理变得复杂。
2.次生煤泥量大。旋流器采用有压入料方式,在混料、泵送以及分选环节,将产生较多的次生煤泥,增加了煤泥水系统的负荷。
3.加剧了矸石泥化。矸石在分选系统中停留时间长,矸石泥化严重,产生的高灰细粒较多,造成生产循环水粘度增高,影响分选过程,同时使煤泥回收和洗水净化变得困难。
四、无压给料与有压给料对比
(一)无压给料的优点
1.无压入料比有压入料分选精度相当或更高
2.无压给料无需泵送,电耗相对较低,同时有利于减少矸石泥化和次生煤泥量,而有压给料则恰恰相反。
3.无压给料相对入料上限较高,因为它不受泵送流道限制。
4.无压给料工艺环节简单,有利于合理布局。
5.无压给料旋流器的工作介质——重悬浮液密度容易测准,不受原料煤性质变化的干扰,对实现自动控制非常有利。
(二)无压给料的缺点
1.无压给料重介质旋流器与有压给料相比,被选物料在进入旋流器的初始阶段切向速度几乎为零,在旋转
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