330MW锅炉少油点火系统优化运行分析.pdfVIP

330MW锅炉少油点火系统优化运行分析.pdf

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33OMW 锅炉少油点火系统优化运行分析 吕贺 (大唐珲春发电厂 摘要:燃煤 电厂在启动调试阶段,包括锅炉吹管、并网等低负荷 右 ,相 比大油枪可 以节省 60t左右的燃油。少油点火在发 运行阶段燃油消耗量是惊人 的,燃油消耗量也是衡量 电厂运行经济 电机组安全运行、节油经济方面效果显著 ,解决了困扰热 性的一个重要指标。本文阐述 了少油点火系统体系结构和特点,分析 电厂用油消耗大的这一问题。 了可能造成少油点火系统故障产生的几种原因,并提出提高少油点 4二次改造 火系统运行稳定性的改善措施。 经过一阶段 的运行之后,对少油点火系统 的特点和性 关键词 :稳燃 节能 冷却风压 降耗 能完全熟知和掌握,使用过程顺利安全。经过多次的起炉、 1概述 稳燃、观察总结发现 ,小油枪出力较大,为了更有效地利用 大唐珲春发 电厂 (以下简称珲春厂 )两台 2330MW 少油点火 ,防止起炉期间或者稳燃期间少油点火对煤粉 的 机组 ,为节约燃油 、节约成本、提高经济性 ,在大油枪 的基 助燃不够充分,在油库的控制系统中将供油油压设定值 由 础上 ,采用 了少油点火技术 ,利用少量的燃油来直接点燃 原 0.9MPa提升至 1.1MPa,这样少油 点火单支小油枪用 煤粉进行锅炉冷态启动 ,低负荷和超低负荷稳燃 ,实现 以 油量由0.16t/h提升至 0.19t/h,就可以更充分满足用来起 煤代油 ,节省大量助燃用油。 炉及稳燃时煤粉燃烧的燃油需求量。 少油点火原理是 :先利用压缩空气的高速射流将燃料 5现状以及存在的问题 油直接击碎 ,雾化成超细油滴进行燃烧 ,同时用燃烧产生 珲春厂单 台机组少油点火系统分布在 B层煤燃烧器 的热量对燃料进行初期加热 ,扩容,后期加热 ,在极短的时 的下部 ,四角共四支。少油点火系统构成 :燃油供油管路和 间内完成油滴 的蒸发气化,使油枪在正常燃烧过程 中直接 阀门、压缩空气管路和阀门、少油燃烧器、助燃风、壁温检 燃烧气体燃料,从而大大提高燃烧效率及火焰温度。气化 测温度元件、高能点火器 、火检装置等设备组成。 燃烧后的火焰 ,火焰 中心温度高达 1500~2000oC,可作为 5.1控制系统设计。控制系统由双强燃烧器启动允许 高温火核在煤粉燃烧器内进行直接点燃煤粉燃烧 ,从而实 条件如 图1、紧急停止程序如 图2组成。 现锅炉启动、停止以及低 负荷稳燃 中以煤代油的 目的。 综上所述 ,可 以得出的结论 ,利用少油点火技术,可以 通过煤粉的燃烧来提高炉膛的温度、风温、汽温、压力 ,用 燃煤的消耗代替燃油 的消耗 ,用低价燃料替代高价燃料, 从而达到节能降耗 的目的。 2少油点火系统运行时的注意事项 2.1少油点火系统在运行 时因为要在燃烧器 内部进 行 ,所以应该要密切注意观察着火情况和升温度升压力的 图 1 速度。速度不能过快,防止

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