提高泵送混凝土可泵性.docVIP

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提高泵送混凝土的可泵性 太中银铁路SJS-II标二工区QC小组 我二工区承建的太中银铁路段家1#、2#隧道线路经过属冲积河谷阶地,地势平缓 隧道二次衬砌混凝土浇筑方式主要采用泵送方式进行施工,其泵送混凝土理论坍落度为:18~22cm,现场两个隧道口共调查4次二次衬砌混凝土施工,其调查结果如下: 1、运输过程坍落度最大损失为1~2cm(主要是夏季高温期间); 2、更换泵管和调度不当造成坍落度损失为0~1cm; 3、完成一个循环二次衬砌混凝土(9.0m)累计泵送混凝土约148m3,,4板二次衬砌施工过程中共发生堵管次数13次浪费混凝土约2m3,造成施工进度和经济的双重损失; 4、搅拌、泵送作业不规范,操作人员责任心不强,降低了混凝土施工泵输效率; 5、泵管安装不当,发生堵管几率增大,处理堵管耗用时间长,施工劳动强度大。 6、输送泵管接缝不严密,泵道内壁磨损严重不光滑,泵送设备陈旧,泵送压力不够。 QC小组围绕远高程泵送混凝土的可泵性,到泵送施工现场、料场、拌合站等地进行调查,统计主要问题如下表: 现场调查统计表 表2 序号 项 目 造成堵管次数 堵管率(%) 累堵管率(%) 1 堵管 9 65 65 2 泵管安装不当 2 14 79 3 运输时间过长 1 7 86 4 更换泵管和调度不当 1 7 93 5 搅拌泵送作业不规范 1 7 100 制表:赵长义 日期:2007年9月20日 根据调查统计结果绘制排列图,见图一: 频数(次) 累计频率(%) 图一:排列图 由图一可以看出,堵管是需要解决的首要问题。 1、目标设定:泵送混凝土堵管率降低为20%。 2、目标可行性分析 ①QC小组成员均有桥梁施工经验,对泵送混凝土有一定认识,提高可泵性只需重点解决堵管问题。 ②隧道六队施工能力强,并获得工区领导批准,已购进要更换主要泵送部件、泵管和弯头。 ③工区试验室有可供检测混凝土可泵性的仪器和设备,监测条件成熟。 11月15日晚,小组成员召开全体会议,大家根据现场的调查分析,认真讨论了导致泵送混凝土堵管的各种因素,并绘制因果图如下: 从上面的因果图中我们找出了主要问题的所有末端原因,并逐条进行了要因确认。 要因确认表 表3 序号 末端原因 确认内容 确认时间 验证 结果 1 缺少岗前培训 搅拌机司机、输送泵司机均持证上岗,能够按操作规程对机械进行熟练操作,拌制的混凝土能够满足要求,输送时能均匀泵出。 2007/11/16 不是 要因 2 责任心不强 搅拌机司机和输送泵司机均为本单位职工,有2年以上操作经验,且未发生任何操作故障,有很强的责任心。 2007/11/16 不是 要因 3 奖惩制度不健全 奖罚制度内容全面,对象明确,奖惩分明、合理,隧道六队也同样制定相关的奖惩制度,奖优罚劣,对工人要求严格 2007/11/17 不是 要因 5 针片状碎石多 现用碎石为五峰采石厂生产的,其规模较大,生产能力及碎石针片状含量均能够满足要求。 2005/11/18 不是 要因 6 粉煤灰掺量少 工地使用配合比中粉煤灰掺量为水泥用量的10%,试块28天抗压强度均有富余。在强度能保证的前提下,参照国内外高程泵送混凝土施工经验,粉煤灰掺量可加大至20%以上。 2005/11/18 是要因 7 砂率小 设计配合比砂率为38%,而通过现场查看,发现砂中含有大量“豆石”(即大于5mm)较多,其砂率实际达不到38%。 2005/11/18 是要因 8 坍落度损失造成压力损失 拌合站实测坍落度为18cm,而施工现场只有15cm左右,坍落度损失为3cm。 2005/11/19 是要因 9 甭管弯头多 甭管内壁粗糙,且甭管弯头数目较多,一般在4~6,且弯头内壁粗糙, 2005/11/17 是要因 制表:段青锋 日期:2007年11月20日 11月21日,小组成员根据确认的要因,制定了对策表。 对策表 表4 序号 要 因 对 策 目 标 措 施 执行人 时间 1 运输距离大等因素造成,坍落度损失大 增大出场时砼坍落度 泵送混凝土坍落度控制在16~18cm 出场时坍落度适当增加2~3cm 王国才 吴 峰 20

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