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水力压裂法在平顶山矿区的应用
平顶山中盐皓龙盐化有限责任公司 王明理
摘 要:本文介绍了水力压裂法在平顶山矿区的应用情况,对这种开采方法的注意事项进行了论述。
关键词:水力压裂;应用评价;注意事项
1 前 言
平顶山盐矿区从1988年开始规模开采,开采初期主要采用单井对流法生产。单井对流法固有的缺点:如产量低、卤水浓度低、事故率高等在矿区的表现比较突出。因此,矿区从1991年就开始了水力压裂法的开采试验,取得成功后,直到现在,仍然是矿区一种主要的采矿方法。
2 水力压裂法开采的试验过程
水力压裂法具有产量高、卤水浓度高、采卤成本低、回采率高、事故率低、易管理、卤井服务年限长等优点。
1991年底,平顶山市总工会所属601-2井作为主压井施工完毕,和其南面相距80米左右的601-1井(1990年投用的单井对流井)组成井组进行压裂试验。这两口井位于矿区所处地质构造——舞阳凹陷的的南部,井深1200多米,作为压裂井深度适中;开采层呈薄层状和石膏质泥岩以多层互层状产出;盐系地层属单斜构造,倾角8°~10°;附近无溶洞及断层发育;两井位于地层倾向方向;具备水力压裂法开采适用的基本条件。试验中,注水压力达到了15Mpa,整个过程进行了5个多小时,601-1井一度出现滴水,最后因压裂设备出现故障,被迫停止压裂,试验未能获得成功。
1992年6月,平顶山市科委所属K2井施工完毕,和1991年元月投入单井对流生产的K1井组成了水力压裂试验井组。K1井技术套管下至1514.8米,位于14盐群顶部,井深1611.8米,共暴露14、15、16、17、18五个盐群。两井距离80米,井底距离78米,两井方位位于岩层走向与倾向方向之间。试验中,注水压力最高达到了18Mpa.进入稳压阶段后,保持14~16Mpa压力连续注水,K1井也出现了滴水现象。试验过程共持续了35天,中间曾进行换向反压,累计注水1200米3,最终两井未能实现连通。
连续两次压裂试验失败后,矿区产生了“平顶山矿区是压裂试验的的禁区的说法”。持这种看法的人认为:矿区盐系地层厚:盐层多,盐层和顶底板及夹层的抗压强度差别不大,甚至有些盐层的抗压强度尚不如其顶底板大,这个特点决定着矿区不适宜水力压裂法开采,两次实验的失败应在情理之中。
经过对两次压裂试验过程的分析我们发现,两次压裂试验本身存在着一些不足:第一次试验因压裂设备的原因不能保持连续注水,且主压井和付压井均暴露岩层过多;两次试验均存在经验不足,准备不充分等问题 :如在进行反压时先对注水井完全泄压,再从付压井注水,这样实际上很容易使已形成的裂隙闭合;第二次试验时目的盐层埋藏深度偏大,付压井中的17吨盐群盐层虽被钻穿,但在单井对流产生时可能已被盐屑覆盖。因此,两次实验的失败并不能说明矿区不适宜用水力压裂法采卤。
1994年初,原平顶山盐厂在设计压裂试验井组Y 4井组进行水力压裂法开采试验。Y4井组中Y4-1为主压井,Y4-2、Y4-3两口付压井分别在盐层倾向和走向方向上与Y4-1井呈三角形布置,三口井均在固井后用射孔法暴露17盐群盐层作为压裂目的层,17盐群埋藏深度1485~1495m之间,Y4-1和Y4-2、Y4-3两井的井口距离均100m左右,井底距离小于150m.
压裂过程中,最高注水压力达到19Mpa,稳压阶段压力16.8~17.8Mpa,注水近12个小时时,Y4-1南300m以外地层倾向方向上的L3-2、L3-3井出现了明显的出卤迹象。关闭这两口卤井后继续注水,压力持续不降,后经数次倒井注水扩槽,共注水5500m3,前后共经历10天,注水压力才开始下降,Y4-1、Y4-2两井终于实现了压裂连通。
这次试验准备充分,措施得力,方法得当,压裂设备状况良好,整个压裂过程进展顺利。试验表明:矿区盐层在倾向方向上较易压裂连通,压裂时破裂阶段和稳压阶段较短,但扩槽阶段压力下降较慢,时间持续长,操作控制难度较大。这次试验成功,证实了水力压裂法开采在平顶山矿区的可行性。
1995年11月和1998年5月,平顶山盐厂又分别对D2井组和L3井组实施压裂连通。D2井组设计为大口径多层组合开采单井对流井,压裂前已用单井对流法生产一年以上,开采层为14、15、16、17盐群盐层,14盐群埋藏深度1390m左右。D2-1、D2-2两井处在盐层走向方向上,相距100m,井底距离85m.L3井组设计为单井对流自然连通井,开采17盐群盐层,但18盐群盐层在钻井时已经被暴露,17盐群埋深也在1390m左右。L3-2、L3-3井距80m,井底距离75m,也位于地层走向方向上。这两次压裂均是在老井中进行,属老井技术改造。
在老井中进行压裂,存在着许多不利于压裂连通的因素:如固井质量相对Y4井组较差;盐层暴露较多;D2-1井、L3-3中心管被卡不能提
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