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一起螺杆压缩机烧伤事故的二分析及处理.doc
一起螺杆制冷压缩机烧伤事故的分析及处理
田松文、喻茂霞、梁正禄
(贵州水晶化工集团公司,贵州省清镇市,551402)
摘要 本文对QKF25C螺杆压缩机磨损烧伤事故的过程及解体情况进行了全面介绍:且对事故的起因,发展和事故磨损过程进行了分析。最后详细介绍了这台螺杆压缩机修复过程及其修后的运行情况。
关键词 螺杆压缩机 转子 磨损 间隙 修复
1、QKF25C螺杆压缩机简介
本单位使用的QKF25C螺杆压缩机是2004年3月从日本前川公司引进配套于烟台冰轮股份公司生产的YSLGF980M制冷机组(设备位号14#)的主机。它由一对相互啮合的按一定传动比反向放置的螺旋型转子,转子采用了先进的双边非对称圆弧包络线型线加工,水平且平行于机体底部,具有凸齿的转子为阳转子,与原动机连接,功率由此输入。具有齿的转子为阴转子。阴阳转子由装在吸、排气端的主轴承、滚动轴承及隔环等来控制转的径向跳动和轴向位移,防止转子端面与端座相互擦伤,位于阳转子吸气端轴颈尾部,还装有一个由油活塞带动的能量调节机构。其设计制冷量为133万大卡,电机功率560kw(最初是450kw),以油泵(型号2ZH—220L/min)供油进行喷油润滑。外形如下图:
该设备于2004年6月投入运行,并使载冷剂甲醇水系统温度下降2℃,机体传动声紧凑、平衡,总体效果较好。但随着环境温度的升高,电机机体线圈部温度异常,致保护装置经常起跳,机组自动停车。此举表明电机功率450kw偏低,只好于2005年5月更换了一台新电机560kw ,可是由于电仪问题,该机依然开、停车频繁。
2、事故过程及损坏情况介绍
2006年6月13日5点25分14#制冷机组在运行中异常响声,振动加剧,且油压下降,使保护装置动作,机组自动停车。当班人员立即组织进行初步检查,打开油过滤哭滤芯发现内有金属粉末(大部分为巴氏合金,细不锈钢丝,小铁片等),同时未能盘动车。由据经验判断,压缩机的转子、气缸及轴承有可能严重磨损烧伤。
由于我们维修螺杆式压缩机(武汉新世界制冷公司生产)技术已经成熟,并与厂方(烟台冰轮公司)磋商,决定由我方对该机进行解体修理。
解体检查螺杆压缩,损坏情况如下:
主、从动转子曲面径向磨损达2.5mm,且其轴颈表面多处圆周拉毛成槽,平均深为1.7mm,尤以从动转子更为严重,最深达3mm,轴颈从原尺寸Φ109(+0.72+0.74)mm变成Φ106(+0.32+0.64)mm。
四个主轴承(整体滑动轴承)内圆巴氏合金严重起层脱落,特别是从动上的主轴承外壳发黑、变形,修复难度大。
气缸内圆径向局部磨损,滑阀的滑块、吸排气端座微量刮伤。
油气分离器,油冷却器及油管均有不同程度的脏堵(主要是金属杂物)。
3、事故分析
从14#制冷机近期运行出现的情况上查知,2006年4月23日所发生的无报警自动停车,且油压略有下降,进入主机的润滑油油温偏高,是因为该机组开停车频繁,载冷剂通过蒸发器的量小,使制冷剂的蒸发压力过低,进而致吸气过滤网及其加强圈被螺杆压缩机吸入机体内,连同氟R22,润滑油在螺杆转子的挤压下从出口管排出,并进入油气分享器,油冷却器及油管,堵塞油过滤网,使经油泵加压后的润滑油油量减少,压力降低,这样周而复始,压缩机运行环境恶化,各零部件减少,压力降低,这样周而复始,引起了压缩机运行环境恶化,各零部件间磨损加剧,尤其是转子轴颈和主轴承间形成油膜相对较少,极薄,基本上处于界限摩擦状态。这是转子轴颈及主轴承磨损严重的主要原因。
4月23日出现异常响声,并自动停车,盘车较紧时,由于急于恢复生产,故未及时对主机进行解体检查,相反高负荷运行,使气缸和转子间的0.16mm间隙充满着细钢丝、铁片,强制性地进行滚动磨损,促使机体工作腔进一步严重劣化。
由于主轴承及转子轴颈的不断径向磨损,使两转子的径向定位难以保证,当转子的径向跳动值超过转子与气缸的最大间隙0.16mm时,就引起了转子周围曲面同气缸、滑阀块的破坏性摩擦。6月13日机组发出尖锐持续的响声和振动剧烈异常现象,就是由此产生。此后,为保证冷却系统温度,14#制冷机仍带病运行,各种机件磨损也随时间的推移加速发展。直至6月13日5时25分,因机组进油量过少,主轴承和转子发生相对“抱死”再一次自动停车。
由于14#制冷机的报警由排气压力及油压差决定,排气压力小于报警值1.7MPa,油压差大于报警值0.25~0.3MPa(油泵出口压力与主机排气压力之差),机组正常运行,相反,则自动停车。因此该设备油压并这一故障源的变化未能引起高度重视,高能果断解体检修,使得此次事故损失较为严重。
4、修复过程详介
由于日方主机及备件报价较高,交货时间长,系统生产将会受到影响。为此,
经过认真的测绘、研究,决定请外单位协助修复转子和主轴承,其他的装配工作则由我们自己完
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