2 漳泽电厂DCS系统存在的问题及解决方案nn.docVIP

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漳泽电厂DCS系统存在的问题及解决方案 DCS disadvantages in zhangze power plant and solutions 成志刚 时艳春 田海珍 CHENG Zhi-gang SHI Yan-chun TIAN Hai-zhen (山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电厂,山西 长治 046021) (Shanxi Zhangze Electric Power Co. Ltd, Changzhi, Shanxi 046021,China) 上图的电源切换原理是,第一路电源作为本路负载的主供电电源,第二路电源作为本路负载的辅助供电电源,接触器JC1、JC2分别是两路电源的切换接触器,而接触器JA则是起闭锁辅助供电电源的作用。任一时刻只要主供电电源存在时,都将以主电为主进行供电,这样的电源切换回路比较可靠。另一路负载切换回路原理与此相同,只是第二路电源作为主供电源。 #3机组DCS电源切换回路改进后,进行了多次切换试验和一段时间的运行,证明#3机组DCS电源切换改进方案可靠,这一改进方案在我厂其它机组上推广应用。 2 自动调节系统功能不完善 2.1 问题分析: 在实际维护中,由于执行器故障或阀门卡涩等影响,使执行器拒动,导致自动调节系统失去作用,如运行人员发现不及时,将严重影响机组的安全运行。由于DCS系统没有执行器故障预警这一功能,为此需要增加相应的报警,以完善DCS系统功能。 2.2 解决方案: 增加调整门指令与阀位偏差大逻辑,产生中间点自动将调节回路切为手动运行方式,并增加相应的报警逻辑,即当自动调节回路切为手动时,进行声光报警,提醒运行人员查看相应的自动调节回路发生什么问题,并及时通知检修人员进行处理。 利用#6机组停机机会,增加相应的自动调节系统切手动逻辑,即将调整门指令与阀位通过绝对值偏差算法,计算出两者的偏差绝对值,此偏差绝对值通过高限监视算法,如偏差值超过该算法的定值(20%)后,产生的开关量将相应的软手操器切为手动,并发声光报警信号,提醒运行人员注意。 3 RB逻辑组态不当 3.1 问题分析 为了保证机组稳定运行,计划对锅炉投入RUNBACK 保护功能。RUNBACK(快速减负荷)功能是指机组的重要辅机出现异常和故障情况下,负荷指令和燃料量快速反应,以确保各部分协调工作,保证机组继续安全运行,以下简称RB。RB功能一般要求在机组重要辅机故障时,快速将机组负荷降至能保证当前锅炉稳燃的一个定值,并保证锅炉压力正常。为了保证机组的安全稳定运行, 2004年4月利用机组停机机会,做RB动态试验,发现RB逻辑存在以下问题: (1)在RB动作时将机炉协调运行方式切为汽压方式,在此方式下不能有效的控制机组负荷,无法将机组负荷降至140MW; (2)RB信号取自各主要辅机的掉闸信号,但不能保持,如果运行人员在RB降负荷过程中复位了掉闸信号,使RB信号消失,则降负荷过程将会被终止; (3)无汽压高保护功能,即“降负荷过程如主汽压力大于13.8MPa,则禁止降负荷,汽压降至13.8MPa以下恢复降负荷直至140MW”这一逻辑回路。 RB逻辑存在较大问题,将无法起到真正作用,需进行修改完善。 3.2 解决方案 3.2.1 去掉“RB发生时将机炉协调运行方式切为汽压方式”逻辑,增加“RB发生时将机炉协调运行方式切为负荷方式”逻辑,因为机组只有在负荷方式下,才能精确的将负荷降至设计的目标值。 3.2.2 增加“RB降负荷过程如主汽压力大于13.8MPa,则禁止降负荷”这一逻辑,在主汽压力高于13.8MPa时,降负荷过程暂停,主汽压力低于13.8MPa后,继续降负荷,以免因锅炉汽压过高,损坏设备。 3.2.3 将触发RB信号逻辑改为RS触发器,使在RB动作期间RB信号始终保持,只有当机组实际负荷降至设计的目标值或人为退出RB功能时RB信号才能恢复。 3.3 根据动态试验发现RB功能存在的问题,以及针对发现的问题制定的修改方案,利用#3机组停机机会,对#3机组RB逻辑进行了在线修改,逻辑修改后,并在线做了RB动态试验,试验结果如下: 3.3.1 试验前相关数据: 主汽压力:12.9 Mpa, 机组负荷:180MW, 降负荷目标值:140 MW, 3.3.2 RB动作过程 运行人员就地捅掉#1热风机,#1热风机发掉闸信号,RB动作,机组开始以20MW/MIN的速率降负荷,2分钟内负荷降至140MW,期间锅炉自动投入#2、#6、#4、#8油枪后切掉#9、#13、#11、#15给纷机,并且运行人员手动将#1热风机跳闸信号复位,RB信号未消失,机组负荷降至140MW后,RB信号自动消失。 3.3.3 RB动作后相关数据: 主汽压力:13.0Mpa,机组负荷140MW. 主要辅机运行情况:#1引风机、#

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