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混凝土未完全硬化的原因及分析_工程建筑论文.doc

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混凝土未完全硬化的原因及分析_工程建筑论文 混凝土未完全硬化的原因及分析_工程建筑论文 摘要:本文介绍了某建筑物混凝土基础未完全硬化的现状、检测情况、原因分析和处理方法,并由此对加强工程质量监督与控制提出了建议。 关键词:混凝土硬化 强度 质量监督 检测 1 起因与分析   某开发区生产车间工程钢筋混凝土条形基础,混凝土总体积约40立方米,强度设计等级为C30,混凝土配合比为1:1.24:3.04:0.44,混凝土设计表观密度为2400 kg/msup3。混凝土所用材料为青海水泥厂生产的425#普通硅酸盐水泥,大同河砂石,自来水及NF减水剂,现场施工为普通搅拌机搅拌、小车运输、振捣棒振捣,施工温度为18℃。混凝土浇筑后,第二天检查发现混凝土未完全硬化,部分结块,部分呈疏松状,用锤轻轻敲击纷纷落下,混凝土强度没有达到设计要求,工程被迫停工。经多方面查找原因认为是施工质量出现问题,但对混凝土材料质量产生最大疑义,因此要求从两方面入手研究,以便采取必要的措施。 2 材料质量检测 2.1 水的检测   混凝土拌和水要求不含影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质、油脂和糖类。凡是PH值小与4,硫酸盐含量(SO2-4)超过水重的1%的水,都不宜使用 [1] 。   对水质有怀疑时,可将该水与洁净水分别制成混凝土试件,进行强度对比试验,如该水制成的试件强度不低于洁净水制成的试件强度,则该水为可用水,由强度对比实验可知,现场用水不会引起混凝土质量问题。所做试验结果见表1 。 表1 用水强度对比值项目配合比试件尺寸 (㎝)试件强度(MPa)平均强度 (MPa) 123 现场水1:1.24:3.04:0.4415×15×1537.838.237.237.7 洁净水1:1.24:3.04:0.4415×15×1537.538.037.537.6 2.2 水泥检测   在混凝土中,水泥与水形成水泥浆,包裹在砂粒表面并填充砂粒间的空隙而形成砂浆,水泥砂浆又包裹石子并填充空隙而形成混凝土。水泥是混凝土中的胶凝材料,它的性能直接影响混凝土的强度和耐久性,该混凝土采用青海水泥厂生产的425#普通硅酸盐水泥,由实验结果可知,该水泥合格,满足规范要求,因此不会引起混凝土质量问题,结果见表2 。 表2 425#水泥性能 项目标准[2]实际 细度(0.08mm筛筛余率%)≤10.04.5 凝结时间初凝≥45min170min 终凝≤10h5.5h 体积安定性沸煮法无裂纹、无翘曲合格 胶砂强度 (MPa)抗压强度 (MPa)3d16.028.5 7d---- 28d42.550.3 抗折强度 (MPa)3d3.54.7 7d---- 28d6.57.32.3 石子的检测   该工程所用石子为5 ~ 40mm的碎石,其含泥量为0.5%,针片状含量为10%,符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的要求[3]。同时,该石子长期使用,从未出现过影响混凝土强度问题,也未出现过碱骨料反应。因此,认为该石子不会引起混凝土质量问题。 2.4 NF减水剂的检测 该工程所用NF减水剂为淮南矿务局合成材料厂的产品,生产许可证、质量合格证齐全。并且该减水剂经长期工程实践证明,质量保证,性能稳定,是一种良好的外加剂,不会引起混凝土质量问题。经检测质量符合要求,结果见表3 。 表3 NF减水剂性能 项目指标 外观红棕色粉末 减水率15%~18% 对钢筋锈蚀作用无 与水泥相容性良好 掺量1.5% 2.5 砂的检测   由检测结果可知,该细砂的含泥量超标,根据规范(JGJ52-92)规定,普通混凝土用砂中有害杂质含量的含泥量小于等于3.0%,但该砂的含泥量已达6.4%,严重超标,不符合标准[4]。该工程所用砂经检测,其性能如表4 。 表4 砂的实验筛孔尺寸 (㎜)分计筛余量 (g)分计筛余率 (%)累计筛余(%)细度模数表观密度 (㎏/msup3)含泥量(%) 5.002.50.50.5------ 2.5015.03.03.5------ 1.2512.52.56.0------ 0.6388.017.623.6------ 0.3151853760.61.8214106.4 0.1614729.490.0------ 底盘5010100.1------ 3 原因分析   从该混凝土的形态上可以看出有部分砂粒表面无水泥浆,大部分砂粒间水泥浆较少,因此,可以认为水泥浆没有完全把整个砂石粘结成一个整体。经分析引起该混凝土质量问题的原因有以下几点: (1)砂的质量:现场用砂含泥量超过标准一倍以上,导致泥粒总面积大幅度增加,需要更多的水泥浆包裹它们。同时,泥粒本身强度低,降低了混凝土的强度。 另一原因,砂子偏细,在重量相同情况下,表面积大大增加,需要更多的水泥浆包裹,否则将有部分砂粒和泥粒不能被水泥浆

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