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氮化工艺的应用.doc
低温盐浴氮化工艺在压缩机零件中的应用
余姚捷华压缩机有限公司 (315400) 施瑶君
摘要:压缩机的十字头销、活塞杆常规的加工工艺较繁杂,热处理工序的不合格率较高,通过引进法国舍舍夫低温盐浴氮化工艺后,工艺流程缩短,产品合格率明显提高,材料成本大幅降低,零件的耐磨性和使用寿命有较大提高,产品质量明显提升。
活塞杆、十字头销等零件是压缩机传动部件的核心零件,它们除了要承受交变载荷外,还要求耐磨性、耐蚀性好,这些零件常规的加工工艺是毛坯锻造→粗车加工→热处理调质→半精车加工→热处理渗碳淬火或表面高频感应淬火→回火→磨削加工→磁力探伤,该工艺相对压缩机传动部件的其它零件显得略为繁杂,产品的合格率也较低,我们曾对上述零件的合格率跟踪统计了8年,发现年平均合格率在90%~92%之间波动,且不合格品往往发生在热处理工序,废品损失不小。为了改变这种状况,我们对关键工序热处理进行了革新,引进了先进的法国舍舍夫低温盐浴氮化工艺,同时选用更经济、性能更合适的材料,历时4年对上述零件从热处理、材料、工艺尺寸及使用可靠性等方面进行了试验和工艺攻关验证。
一、新工艺与原工艺的对比
1、热处理工艺的改变
活塞杆、十字头销等零件表面的硬化处理,旧工艺都采用渗碳淬火或者局部高频感应淬火处理。因渗碳淬火过程中易产生表面网状碳化物,这些网状碳化物是后期产生磨削裂纹的主要原因,同时还会产生渗层不均、残留奥氏体增多、变形较大造成磨削余量不足等缺陷。局部高频感应淬火处理过程中,由于受感应加热设备及硬化层深度等因素的影响,容易出现淬硬层不均匀、局部淬透、硬化区分布不合理及表面烧伤等缺陷,这些缺陷严重影响产品的使用性能和合格率。
我们引进的法国舍舍夫(SURSULF)工艺是HBF公司开发的一种表面处理工艺,在565±5℃工作温度下,由硫催化下的无公害低温盐浴氮化,卓越的渗氮能力使舍舍夫技术有效地解决钢和铸铁的磨损摩擦、疲劳、咬合及腐蚀的各种问题,具有无公害、更高的耐疲劳强度、耐磨性和表面硬度,变形极小,化合层完全由ε-氮化物组成,具有无脆化、氮化层均匀性极高。根据这些特点,我们制定活塞杆和十字头销氮化的新工艺技术要求如下:
测试项目 技术要求 活塞杆 十字头销 表面硬度 旧工艺 45~55HRC 57~67HRC 新工艺 450±20 HV 580±20 HV 芯部硬度 旧工艺 26~32HRC 140~160HB 新工艺 280±20 HV 150±20 HV 有效硬化层深度 旧工艺 1.0~1.5 mm 1.0~1.5 mm 新工艺 0.2±0.05 mm 0.3±0.05 mm 为了阻止活塞杆两端的螺纹被氮化,我们专门制作了螺纹防护套加以防护。因活塞杆长度较长,常规的横放氮化易弯曲变形,我们改变了支承方式,在螺纹防护套上焊上了吊耳,将活塞杆单支垂直吊装在料架上,这样氮化后测定杆体的直线度、同轴度均满足图样要求。
2、零件用材料的改变
根据国外成熟经验报道,采用舍舍夫低温盐浴氮化工艺处理的零件其耐腐蚀性特别优良,所以我们将无油润滑压缩机活塞杆用材料由原来的3Cr13改为45钢进行试验,并对不同材料不同热处理方式的两种活塞杆进行了72小时中性盐雾试验,试验结果如下表:
热处理方式 盐雾试验时间 60h 65h 72h 45钢低温盐浴氮化 未发生腐蚀 未发生腐蚀 未发生腐蚀 3Cr13高频感应淬火 未发生腐蚀 未发生腐蚀 局部位置有小于0.5mm的黄斑。 从上表可知,45钢经低温盐浴氮化后,其耐腐蚀性要优于3Cr13高频感应淬火活塞杆。
3、零件工艺尺寸的调整
为了得到精确的数据,验证舍舍夫氮化工艺处理后的零件尺寸的变化,我们分别制作了直径、材料不同的多组试样进行试验,结果如下:
材料牌号 直径尺寸 mm 名义 氮化前 氮化后 变化量 45 Φ30 +0.025 +0.030 +0.005 Φ50 +0.032 +0.036 +0.004 Φ65 +0.01 +0.015 +0.005 20Cr Φ30 +0.02 +0.024 +0.004 Φ50 +0.032 +0.036 +0.004 Φ65 +0.01 +0.015 +0.005 从上表看出,氮化后的尺寸有0.004~0.005 mm的膨胀,膨胀量不随零件直径的改变而变化,且碳素钢和合金钢的膨胀量基本相同。据此,我们适当调整了磨削工序的工艺尺寸,确保氮化后零件的公差尺寸满足图样要求。
4、加工工艺流程的调整
上述零件的热处理采用低温盐浴氮化后,我们将磨削加工和磁力探伤工序安排在氮化处理前进行,调整后的工艺流程为:毛坯锻造→热处理调质(20Cr制的十字头销无调质处理工序) →车削加工→磨削加工→磁力探伤→热处理低温盐浴氮化,由于新工
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