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麦尔兹出灰系统的改进.doc
麦尔兹出灰系统的改进
唐钢冶金炉料厂
王权
摘要:我麦尔兹车间原出灰系统,存在两个较大的缺陷
1,不能对两膛进行自动分膛出灰,因此在两膛生产状况出现较大差别(如换喷枪,单膛结块等),灰质明显不同时,无法实现自动分膛出灰。
2,不能检测当前小灰仓是否已振空,出灰电振只受控于设定的振灰时间。
经我车间的一系列改进,现已解决了这两个缺陷。
关键词:出灰系统、HMI(WINCC)、PLC、接近开关
原出灰系统及缺陷介绍
1.1、 原出灰系统介绍
下图为原出灰系统HMI(WINCC)操作界面,AC051,AC052分别为膛1,膛2的出灰电振;灰从AC051或AC052送入AC053输灰皮带,经振筛将灰分成10mm以下的入6号仓,10mm至40mm的入5号仓,大于40mm(主要产品)的经AC056入1至4号仓的其中一个。
从下图我们可以看出,可以对出灰模式,出灰时间及40mm以上的成品入仓进行设置。
图1 原出灰系统
1.2、 原出灰系统的缺陷
不能对两膛进行分膛出灰
不能检测当前灰是否已振空
两个缺陷带来的负面影响
1, 出灰系统不能实现自动分膛出灰,因此在两膛生产状况出现较大差别(如换喷枪,单膛结块等),灰质明显不同时,无法实现自动分膛出灰,只能靠人工在每周期手动操作。这样一方面要求操作工准时的频繁的进行手动操作,要占用很大的人力。另一方面时间一长操作工容易疲劳或精力分散,难免忘记手动操作,致使优质灰浪费或次品灰用于生产钢铁,影响产品质量。更为重要的是操作工要在此花费较大精力,严重的影响对窑况的操作水平。
2 ,出灰系统不能检测当前灰是否已振空,出灰电振只受控于设定的振灰时间,只要设定时间到,不管灰是否振空电振即停;同样即使灰已经振空,但设定时间未到,电振将继续运行。这样一方面电振空振大大缩短了它的使用寿命,无形中增加了设备故障率和停产时间;另一方面不能从出灰系统判断现场的出灰情况,例如灰块卡着出灰口的情况,只有等到小灰仓满报警时才能发现,很可能会引起不必要的停产。
针对出灰系统缺陷的改造
2.1 自动分膛出灰的实现
2.1.1 改造的plc程序段1
加入对出灰系统自动分膛出灰的控制信号,如下图
图2 plc程序段1
2.1.2 改造的plc程序段2
改造前后出灰系统启停控制程序
图3 plc程序段2
2.1.3 plc程序改进的介绍
程序中M126.3=1时,程序段1起作用,也即可实现两膛自动分膛出灰; add-ons2.int0为膛1出灰仓号的设定,add-ons2.int1为膛2出灰仓号的设定;M126.7, M126.6,M126.5 为出灰系统启停控制信号,DB100.INT162为燃烧时间, DB101.INT662出灰系统入仓号,SH2/SH1=1膛2燃烧,SH2/SH1=0时膛1燃烧。
为了便于说明,对程序中一些量使用了常值(如55,53,10,15),对膛2燃烧(SH2/SH1=1)时,程序段说明如下(膛1燃烧时道理同此):当M126.3为1,燃时DB100.INT16255 时,M126.7=0。燃时DB100.INT162=55,两膛均已振空,在燃时DB100.INT162=53时,M126.7=1,使得程序段2中的PB得到一个脉冲信号,停出灰系统;在燃时10=DB100.INT162=53时M126.7=0;在燃时DB100.INT162=15时,DB101.INT662=add-ons2.int0选出灰仓号;在燃时DB100.INT162=10, M126.7=1,程序段2中,PB再次得一脉冲信号,启动出灰系统。
2.1.4 改造后的出灰系统HMI(WINCC)操作界面及介绍
图4 改进后出灰系统
如上图,手动/自动选仓即是对程序段一中M126.3的设定,膛1即是对add-ons2.int0的设定,膛2即是对add-ons2.int1的设定。只要对这三个参数进行设定,就可以实现预期的两膛的自动分膛出灰了。
2.2 灰是否已振空的监测实现
2.2.1 现场机械设备的改造,如下图
图5 现场改造图
当出灰槽有灰时,接近开关挡板远离接近开关;当出灰槽无灰时,接近开关挡板使接近开关闭合。
2.2.2 plc控制程序的改造,如下图
膛1改造前后的程序(膛2同此)
图6 plc程序改进前后比较图
其中1065 STOP为膛1接近开关进入plc的点I70.6,051 IR为膛1出灰电振启动信号。当出灰槽有灰时,1065 STOP(I70.6)=0,在程序中不应响原程序,当出灰槽无灰时,1065 STOP(I70.6)=1,则会使051 IR无条件=0,进而使膛1电振停振。
总结
通过这次改造
实现了自动分膛出灰,只要操作工在出灰系统中选择自动分膛出灰,并设定出灰仓号,就能很好的达到预期目的。
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