炼油废水运行方式改进分析.docVIP

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炼油废水运行方式改进分析.doc

炼油废水运行方式改进分析   0概况 九江石化总厂炼油厂是以石油炼制为主的燃料型企业,原拥有加工原油能力250万吨/年,炼油废水采用“老三套”(隔油 浮选 表曝)法处理,设计处理能力500t/h。随着加工原油品种的变化,废水中的硫、酚含量高,同时对出水NH3-N的要求提高,老三套的弊端逐渐显现出来,93年对老三套装置进行改造,在老三套原有的基础上增加一套淹没式生物膜法。由于企业自身发展壮大,经扩建现拥有加工原油能力为500万吨/年,同时随着7万吨/年的聚丙烯、MTBE、芳烃抽提、Ⅱ套16万吨/年的气体分馏装置的相继开车,使得来水水量增大,来水水质复杂波动大,为减轻生物膜的负荷冲击, 98年扩建一套曝气池和二沉池,。99年3月该流程投入使用,出水水质符合GB8978-96标准。 1工艺流程 1.1 93年改进流程(简称A流程) A流程一级表曝和二级表曝设计水力停留时间相同,均为4.8hr,一级曝气池污泥浓度控制在1500~2000mg/l, 二级表曝池污泥浓度控制在3000~4000mg/l。 主要构筑物设计参数如下: 表曝池:Φ17000×4300/间,沉淀区容积198 m3,曝气区容积616 m3,回流比4:1,充氧3.7~59kg/h,一级表曝和二级表曝各4间。 淹没式生物膜曝气池:单廊道(L×B×H)65×2.5×5,有效容积10000 m3,内装D-2型软性纤维填料,采用微孔管曝气,两台D150-51型鼓风机,空气流量150m3/min,风压49 KPa,功率200 KW,设计气水比30:1,12个廊道。 1.2 98年改扩流程(简称B流程) 98年改扩建工艺流程是将原串联的一级表曝和二级表曝改为并联运行,作为一级生化,水力停留时间4.8 hr,污泥浓度控制1500~2000mg/l,扩建后的曝气池和二沉池作为二级生化,污泥浓度控制3000~4000mg/l。,并且将部分出水回流至淹没式生物曝气池,实现废水处理量增大一倍,设计处理能力1000t/h。 扩建构筑物设计参数如下: 曝气池:单间(L×B×H)38000×6700×5000,三台D60-82型鼓风机型号,空气流量60m3/min,风压 68.6KPa,功率 110KW,微孔曝气,设计水力停留时间10 hr,6间。 二沉池:辐流式Φ31000×4700/间,设计水力停留时间6hr,2座。 回流泵:200 m3/h,2台。 2、生物膜的培养及驯化 二级表曝出水含有微生物菌种,因此挂膜直接利用二级表曝出水,为缩短挂膜时间,从生化池里倒进活性污泥。在挂膜初期,由于生物膜不厚,尽量减少鼓风,避免生物膜脱落,一般控制DO在1.0mg/l以下,二个月后,引进少量工业废水进行驯化。 3.运行分析 表二:历年运行数据统计表 由表二可知,“老三套”改扩建后,COD去除率达76%,NH3-N去除率达46%,酚去除率达96%。96年出水综合合格率为89.6%,97年出水综合合格率为90.09%,99年出水综合合格率为94.84%。出水综合合格率逐渐提高。具体分析如下: 3.1 A流程运行分析 根据运行效果来看,当COD负荷控制在0.20~0.52kg/kg.d时,生化COD去除率为60%左右,亦即COD控制在360~850 mg/l时,COD出水在100~280 mg/l,而COD负荷控制在0.60~1.0 kg/kg.d左右,COD去除率为48%。分析其主要原因:由于一级表曝容易受酚、高NH3-N的负荷冲击,其中含酚废水酸性大,一级表曝污泥流失严重,该一级表曝仅相当于缓冲作用,COD的主要去除能力集中在二级表曝上。因此A流程不耐COD负荷冲击,97年7月COD仅遭受一次COD负荷冲击,COD达2152 mg/l,结果整个出水合格率仅为4.8%。且生化对NH3-N的去除作用不甚明显,仅靠淹没式生物膜法去除,而生物膜法去除氨氮仍偏低,主要原因:(1)脱氮靠纤维填料表面、中部、内部形成微A/O或A2/O作用来完成。(2)由于二级生化水力停留时间短,造成进入生物膜曝气池COD/ NH3-N的比例不稳定,NH3-N去除能力偏低。(3)由于处理水量低于设计值,原设计生物膜法气水比偏大,造成系统DO偏高。 3.2 B流程运行分析 由表三可知:COD的去除集中在二级生化和生物膜法上,由于处理水量未达到设计标准,故一级生化水力停留时间较长,一级去除率达34.7%,相对减轻了后续处理的负担,增强了整个系统抵御COD负荷的冲击,99年9月COD达2600 mg/l,结果COD出水合格率为89%。处理NH3-N的能力集中在生物膜法上,处理NH3-N的能力也有所提高,主要原因:(1)部分出水回流至生物膜曝气池,既改善了进水水质,维持生物膜曝气池的生态系统平衡,又保证了出 表三:99年Ⅱ流程运行数据 水水

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