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莱钢股份5号高炉长期高煤比低燃料比生产实践 王子金 孙建设 张 明 田远峰 王云术 (莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂) 摘 要:莱钢股份5号高炉自2006年1月14日开始喷煤,迅速提高煤比至180kg/t,燃料比维持在510~520kg/t。通过做好上下部制度的调整,提高煤气利用率和煤粉的燃烧率,抓好高炉生产管理,保证炉缸热量充沛,并长期维持煤比180~200kg/t,阶段性达到200kg/t以上。在目前护炉的基础上,煤比突破200kg/t,达到215kg/t,燃料比513kg/t。 关键词:高炉 高煤比 低燃料比 生产实践 1概述 莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂5号高炉(以下简称:莱钢股份5号高炉)有效容积1021m3,高炉炉喉直径6m,炉腰直径8.8m,炉缸直径7.6m;设有20个风口,东、西两个铁口;三座卡鲁金顶燃式热风炉;炉缸侧壁为环砌模压小碳块+塑性相结合刚玉复合砖:炉底一、二层为石墨质焙烧碳砖,三、四层为半石墨质焙烧碳砖,五、六层为塑性相结合刚玉复合砖;炉底冷却为水冷。 莱钢股份5号高炉于2005年10月6日点火开炉,开炉后炉况保持长期稳定顺行。2006年1月14日开始试喷煤,1月下旬煤比迅速提高并稳定在180~190k卧。2006年10月1口开始将煤比逐步提高至190kg/t以上,并稳定在190~200kg/t。2007年4月17日至5月3日阶段性进行了烟煤混喷条件下的大煤比试验,取得较好的效果,平均煤比达到213.8kg/t,由于受富氧限制的影响,将煤比降至180kg/t。因炉缸侧壁温度上升较快,从2008年9月下旬开始采取加钛球、控制冶炼强度护炉措施。从2009年2月下旬开始,将煤比提高至200kg/t以上,富氧率提高至3%。莱钢股份5号高炉2006~2009年主要技术指标(见表1)。 2上、下部操作 2.1正常生产条件下,维持焦批不变 煤比提高后,若矿批不变,焦炭负荷增加将导致焦层变薄,焦层下降到软熔带时不到0.20m,为使高炉正常生产时高炉下部焦窗层厚度稳定,此值为0.23~0.24m。通过实践摸索,莱钢股份5号高炉总结出适合于大煤比条件下的矿批。正常生产情况下,日产量是矿批的100倍,即日产2800t矿批为28t。当炉况不接受大风量时,焦批不变,根据风量大小适当缩小矿批,临时退负荷。当炉内风量恢复正常时,逐扩大矿批,保持焦批不变,增加焦炭负荷,有效保证焦层厚度。 2.2做好上部装料制度的调整 上部装料制度采用多环、矿与外环焦同角度、大角差布料,根据焦炭平台和中心漏斗效应理论,按6.0m炉喉直径计算,每罐料布10~11圈,控制焦炭平台宽度0.9~l.2m,并在平台上布矿,进行往复式多环布料操作。在总结2006年的基础上,并根据原燃料情况,2007年3月进一步优化布料矩阵,将焦珠平台向外加宽0.2m,逐步改善煤气利用,调整前后炉顶一字测温温度分布(见图1)。实践证明有效地控制煤气流的合理分布,改善了料柱透气性,炉况保持长期稳定顺行。随着煤比增加采用适当抑制边缘、开放中心的原则,使软融带位置降低形成倒“V”型结构,缩短滴落带高度和铁滴下降的行程,从而有利于改善料柱透气性。 2.3维持合理的理论燃烧温度,保证炉缸热量充沛 煤粉从煤枪出口经部分直吹管、风口小套到达风口前燃烧带行程约1600~2000mm,现高炉标准风速维持在160m/s左右,经过计算煤粉在风口和回旋区只有2~4秒的燃烧时间。提高煤比后,导致风口前理论燃烧温度降低。随着煤比的提高,风温逐步由1100℃提高到1180℃。喷煤初期,当炉内压差升高时,首先控制氧量,而易造成[Si]高、铁水物理热低,且氧量恢复到正常所需时问较长。通过对风口前理论燃烧温度的计算发现,理论燃烧温度过低,造成煤粉燃烧不充分,炉缸初始煤气温度低,造成炉料下降后温度低。原因确定后,富氧率由2%提高到3%,理论燃烧温度由2100~2150℃提高至2150~2200℃。当遇到压差升高时,要求工长首先控制风量,根据料速适当减煤,理论燃烧温度超限时再控制氧量,恢复时首先恢复富氧。有效地保证煤粉的燃烧率,保持渣铁物理热不低于1450℃,正常生产时达到1480~1500℃。 2.4保证风口煤粉均喷、匀喷 煤比提高后,如果喷枪堵塞一支,将造成喷煤不均、不匀、其它喷枪煤量增加,导致煤粉燃烧率大幅降低,同时造成无喷煤风口与喷煤风口煤流变化较大,引发燃烧带初始煤气流分布紊乱。为此要求配管工每半小时检查一次喷枪喷煤状况,发现堵塞立即疏通。正常喷煤情况下,输煤管道温度在50℃左右。将每支喷枪分配器出口增加测温点,引入高炉主控室,值班工长对喷煤情况进行实时监督,督促风口煤粉均喷、匀喷。 3生产管理 3.1原燃料管理 提高煤比后由于

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