江苏沙钢集团公司矿渣微粉系统袋收尘器的设计实践.pdfVIP

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加052007 全国袋式除尘技术研讨会论文集 2007年6月 第十三期 (中国环保产业海会袋式除尘委员会主办) 印 发 江苏沙钢集团公司矿渣微粉系统 袋收尘器的设计实践 胡建鹏1侯大刚1毛志伟1 粱显文1 刘 滨‘ 吕忠明‘ 李建忠2张志才2夏文保2 (1合肥水泥研究设计院环保所;2江苏沙钢集团公司) 摘要介绍矿渣微粉制备过程袋收尘器的设计与应用 关键词矿渣微粉袋收尘i殳计 行阻力(进出口压差)一直保持在650~900 l前 言 Pa之间,系统电耗大大降低。 目前,我国已有多条矿渣微粉生产线投 2收尘器设计技术参数 入运行。矿渣微粉制备系统中的产品均由系 统中的袋收尘器收集,袋式收尘器既是生产 型号:FGMl28.64: 设备,又是环保设备;系统中收尘器的设计是 处理风量:600000m3/h; 否合理,对磨机的产量、系统电耗及环保达标 过滤面积:10232m2; 影响较大。调查中发现有些生产线,由于袋 滤袋数量:8192条; 收尘器运行阻力过高(超过2000Pa),影响了毛过滤风速:10m/nin; 系统的达产,增加了单位产品的电耗;袋式收 人口浓度:500g/H产; 尘器滤袋六个月左右即开始破损,既影响了 出口浓度:25n珉/矗; 环保达标又增加了运行成本,因此,袋收尘器 耗气量:5m3/n11n; 设计是否合理,成为矿渣微粉制备系统中影 滤袋承受温度:1300℃; 响达产和排放达标的重要因素。 承受负压:9500Pa; 江苏沙钢集团公司新建两条年产100万 进出口压差:1600Pa; 吨矿渣微粉生产线,立式磨由德国莱歇公司 清灰压力:04~06M旷a。 提供,设计台时产量粉磨矿渣140吨/,』、时, 图l为运行中的两套矿渣微粉生产线照 合肥水泥研究设计院承担了该系统袋收尘器 片。 的设备设计;设计中,吸取了其他矿渣微粉系 统袋收尘器的成功经验和失败教训,在富乐 公司气箱脉冲袋收尘器技术基础上。大胆创 新,对沙钢集团公司两台袋收尘器进行了结 构优化设计,太大降低了设备结构阻力,取得 了非常理想的效果。该系统自2005年8月 底达产运行至今已l1个月时间,袋收尘器运 图1矿渣微粉生产线 174 全国袋式除尘技术研讨会论文集(2005—2007) 由公式看出,阻力的大小与气体流速大 3收尘器结构设计 小的平方成正比,因此,设计中,应尽可能扩 3.1结构与阻力 大气体通过的各部位的面积,最大限度地降 收尘器结构对收尘器整体运行阻力影响 低气流速度,减小设备本体阻力损失。依据 较大,但部分设计者及一些用户对这一点认 这个原则,在富乐公司气箱脉冲袋收尘器技 识不够。 术基础上。对收尘器结构尺寸重新设计。 例1:山东某厂矿渣微粉制备系统,收尘 3.3进出风口设计 m3/h,运 双排布置原风口尺寸为1512mm×27

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