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加052007 全国袋式除尘技术研讨会论文集 2007年6月
第十三期 (中国环保产业海会袋式除尘委员会主办) 印 发
江苏沙钢集团公司矿渣微粉系统
袋收尘器的设计实践
胡建鹏1侯大刚1毛志伟1 粱显文1 刘 滨‘ 吕忠明‘ 李建忠2张志才2夏文保2
(1合肥水泥研究设计院环保所;2江苏沙钢集团公司)
摘要介绍矿渣微粉制备过程袋收尘器的设计与应用
关键词矿渣微粉袋收尘i殳计
行阻力(进出口压差)一直保持在650~900
l前 言
Pa之间,系统电耗大大降低。
目前,我国已有多条矿渣微粉生产线投
2收尘器设计技术参数
入运行。矿渣微粉制备系统中的产品均由系
统中的袋收尘器收集,袋式收尘器既是生产 型号:FGMl28.64:
设备,又是环保设备;系统中收尘器的设计是 处理风量:600000m3/h;
否合理,对磨机的产量、系统电耗及环保达标 过滤面积:10232m2;
影响较大。调查中发现有些生产线,由于袋 滤袋数量:8192条;
收尘器运行阻力过高(超过2000Pa),影响了毛过滤风速:10m/nin;
系统的达产,增加了单位产品的电耗;袋式收 人口浓度:500g/H产;
尘器滤袋六个月左右即开始破损,既影响了 出口浓度:25n珉/矗;
环保达标又增加了运行成本,因此,袋收尘器 耗气量:5m3/n11n;
设计是否合理,成为矿渣微粉制备系统中影 滤袋承受温度:1300℃;
响达产和排放达标的重要因素。 承受负压:9500Pa;
江苏沙钢集团公司新建两条年产100万 进出口压差:1600Pa;
吨矿渣微粉生产线,立式磨由德国莱歇公司 清灰压力:04~06M旷a。
提供,设计台时产量粉磨矿渣140吨/,』、时, 图l为运行中的两套矿渣微粉生产线照
合肥水泥研究设计院承担了该系统袋收尘器 片。
的设备设计;设计中,吸取了其他矿渣微粉系
统袋收尘器的成功经验和失败教训,在富乐
公司气箱脉冲袋收尘器技术基础上。大胆创
新,对沙钢集团公司两台袋收尘器进行了结
构优化设计,太大降低了设备结构阻力,取得
了非常理想的效果。该系统自2005年8月
底达产运行至今已l1个月时间,袋收尘器运 图1矿渣微粉生产线
174 全国袋式除尘技术研讨会论文集(2005—2007)
由公式看出,阻力的大小与气体流速大
3收尘器结构设计
小的平方成正比,因此,设计中,应尽可能扩
3.1结构与阻力 大气体通过的各部位的面积,最大限度地降
收尘器结构对收尘器整体运行阻力影响 低气流速度,减小设备本体阻力损失。依据
较大,但部分设计者及一些用户对这一点认 这个原则,在富乐公司气箱脉冲袋收尘器技
识不够。 术基础上。对收尘器结构尺寸重新设计。
例1:山东某厂矿渣微粉制备系统,收尘 3.3进出风口设计
m3/h,运 双排布置原风口尺寸为1512mm×27
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