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墩身首件工程施工总结.doc

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墩身首件工程施工总结 为确保××大桥建设成高品质大桥,根据首件许可制度的相关要求,我合同段于××××年××月××日-××月××日进行墩身首件施工。现将墩身首件施工情况总结如下: 一、 工程概况 试验墩以引桥××#墩身为模拟实例浇筑高度3m(分两次浇筑),底节为6m×1.5m的实心墩,顶节为6m×1.5m的空心墩,空心墩部分底部内腔断面尺寸为3m×1m,顶部内腔断面尺寸4.5m×1.6m,钢筋按照30#墩钢筋布置进行绑扎。砼累计浇筑45m3,其中:第一次浇筑27m3,第二次浇筑18m3。 二、墩身首件施工流程 1、编制首件施工方案上报审批,根据审批意见对方案进行完善; 2、进行施工前的准备工作,包括:施工方案交底、材料准备、场地准备等; 3、现场钢筋绑扎; 4、对钢筋组织验收,对存在的问题制定切实可行的解决办法; 4、根据确定的整改措施对钢筋进行调整,完成转序验收; 5、模板安装; 6、对模板组织验收,对存在的问题制定解决办法; 7、根据确定的整改措施对模板进行调整,完成转序验收; 8、砼浇筑; 9、模板拆除及砼养护,进行砼外观验收; 10、对砼外观质量缺陷原因分析,确定改进措施; 11、完成首件施工总结。 三、实体检测 ××月××日,对墩身首件实体质量进行了相关项目的检测,检测结果见附表。(模板是整体安装,两次砼浇筑间隔时间为3天) 首件墩身各指标抽检实测数据及合格率 序号 检查项目 规定值或允许偏差 实测数据 合格率 1 混凝土强度(Mpa) ①、箍筋错位上下错位 ②、保护层垫块绑扎不牢固 ③、部分钢筋焊接长度 ④、局部钢筋保护层不够 ⑤、绑丝头进入保护层范围 1.2、问题出现的原因 ①操作工人对首件施工的认识不够,认为不是实体工程,精细化程度不够,降低施工标准; ②习惯性操作,施工不规范; ③施工过程中的质检工作不到位,未及时进行纠正。 1.3、改进措施 墩身施工前,再次进行技术交底,重点强调各工序的质量标准与操作要求,以提升作业人员的质量意识和操作技术水平。 2、模板施工 1.1存在的问题 模板安装之前进行了模板验收,对平整度不满足要求的模板进行校正,对接缝错台进行打磨,在施工过程中也存在一些不足: ①模板打磨不彻底 ②连接螺栓未拧紧 ③模板衬粘胶容易被污染 2.2、问题出现的原因 ①施工自检不仔细; ②对新材料使用不太适应,操作熟练程度低。 1.3、改进措施 组织QC活动,提高工序操作熟练程度,同时加大施工过程中的检查力度,发现问题及时改正,避免转序验收不合格,耽误整体施工进度。 3、混凝土施工 墩身实际施工以泵送为主,首件施工混凝土配合比按照泵送的要求进行坍落度控制(180mm~220mm)。 3.1、存在的问题 ①首批混凝土坍落度较大 ②混凝土浇筑高度超过2m落差 ③模板锈迹未打磨钢筋 ④模板拼缝出现错台 ⑤浇筑厚度大,出现分层 3.3、改进措施 ①拌合站严格按照配合比进行拌合,试验室现场认真进行坍落度检测; ②设置串筒保证砼下落高度不超过2m; ③模板安装之前进行试拼及检查,对存在错台部位进行打磨处理; ④严格控制砼浇筑厚度,控制振捣深度,应分区专人负责振捣防止漏振。 4、脱模材料使用情况对比 4.1、油性脱模剂(脱模剂、色拉油) 4.1.1、优点 涂刷方便快捷,涂刷厚度可控。 4.1.2、缺点 涂刷后需要用薄膜或其它材料覆盖防尘。 4.2、透水模板布 4.2.1、优点 ①可以有效减少表面气泡、砂现(跑砂现象)、麻面等外观缺陷; ②混凝土外观颜色一致,能满足质量要求。 4.2.2、缺点 ①透水模板布对施工环境要求高,降低工效; ②透水布接缝在混凝土表面显现明显; ③钢筋焊接、垫块等物件对模板布平顺影响比较大; 5、人员组织及机械设备 根据墩身工程量,配备现场负责人1名,技术人员1名,钢筋工5人,木工5人,振捣工4人,电焊工2人,杂工3人。相关的设备及小型机具有: 25T吊车1台,砼运输车2辆,电焊机2台,振捣器3台及钢筋加工设备,配备的人员及机械设备满足施工进度要求,但暴露出对墩身首件施工重视程度不够,在正式墩身施工之前应加强责任心教育,并在施工过程中加强对作业行为纠偏和提高精细化程度,以确保施工质量。 五、结论 通过实施墩柱首件工程施工,使我们更深入地了解到墩身的施工工艺流程及需要注意的问题,检验了我们的施工工艺的可行性、施工准备的可靠性、施工组织的合理性,为我们提供了有价值的技术参数。在今后施工中,我合同段将借鉴本次施工的成功经验,扬长避短,确保桥梁墩身优质、高效的完成。 ××××合同段 ××××年××月××日 7

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