发生阶段:质量 原因分析:精车毛刺刮除不良,主要刮除毛刺刮伤。终检人员标准把握不准确。 案例173:GI客户LZ248产品外观不良 整改措施: 1.技术改进程式验证效果; 2.终检检验现场进行封样。 案例174:RH客户LZ371-1445产品1只外观不良 原因分析:气门孔积粉粘塑,造成粘塑,终检漏检。 整改措施:此次抱怨之前已经对气门孔粘塑进行控制,对检验人员进行标准培训。 发生阶段:质量 原因分析:对客户标准理解不够彻底,从而导致了不良品流出。磕碰伤可能是终检后转运过程,也可能是客户处碰伤。 案例175:RH客LZ399-1980产品2只外观不良 整改措施:对客户标准做彻底培训并考核,合格后方可上岗;包装车间在作业过程中避免不规范操作,加强包装前自检,对作业员进行标准化动作的培训。 发生阶段:质量 涂装 原因分析: 1. 精车后毛刺未刮净,存在喷涂后导电现象,易造成工件腐蚀。 2. 亮面产品在当时因针孔、脏点较多,下线后精抛量大,又因亮面产品在喷亮粉时尖角部位上粉量少,在抛光时将筋条边缘及轮缘边缘的尖角部位抛漏底,造成导电,易造成工件腐蚀。 3. 车间对变化点管理重视程度不高,对现场存在的变化点没有引起重视和重点关注。 4. 前处理线无铬钝化膜形成效果不好,是亮面产品造
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