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低温液体泵的故障原因及排除方法
故障原因排除方法1、泵开动后,出口压力升不上⑴叶轮旋转方向不符。⑵泵未充分予冷,泵
内有气体。排除:⑴电机输入线两相接线对调⑵继续冷却,并打开防气阀或调整密封气压力。
2、泵的扬程或流量不足。⑴电机转速不足。⑵叶轮或管道淤塞。⑶由于密封气压过大,有过
量的气进入泵内。排除:⑴增加转速。⑵清洗。⑶调节密封气压力。3、液体吸不上,指示压
力剧烈跳动⑴管道阀未开或管道阻力大。⑵管道漏。排除:⑴打开或清洗。⑵修理4、电机温
升高。⑴电机毛病。⑵叶轮口环已擦。⑶迷宫密封已碰擦。排除:⑴电工修理。⑵调整间隙。
⑶调整间隙。5、突然停车⑴密封气压力低连锁。⑵轴承内卡死。排除:⑴调整压力。⑵清洗
或更换。6、发生振动或噪音⑴机身与转子不同心。⑵泵进口压力过低或其它原因而产生气
蚀。⑶运动件与固定件产生摩擦⑷转子零件松动。排除:⑴调整⑵调整压力,放气。⑶校正⑷
检修几起液体泵事故分析(1)改造投产初次调氩,开西号氩泵时,出口压力怎么也上不去,采
用充分予冷,变频调速为最高,过滤网检查,穿墙进出口管隔热检查、处理等方法也没有效
果,厂家现场调试人员也束手无策。改开东号氩泵,压力很快上去,运行正常。后检修扒塔,
发现西号氩泵进口管道设计不合理,弯头太多,本来粗氩Ⅱ塔塔釜就低,这样氩泵进口NPSH达
不到设计值,出口压力上不去。对进口管改造,减少弯头。再启动,一切正常。(2)因氩泵出
口管顶部开裂,停车检修后,再启动,发现氩泵运行不久,压力就掉下来,加温反吹后,再启
动,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液体全排净,重新积液,氩泵仍不能正常运行。最后扒氩泵小保冷
箱,去掉进口过滤器网,问题得以解决。分析认为,Ⅱ塔内进入珠光砂的原因是:氩泵出口管
顶部开裂,停车后,漏进珠光砂,再流到粗氩Ⅰ塔顶部,加温时通过馏分气管道流进粗氩Ⅱ
塔。(3)氩泵密封气开始选用压力氮气,不久发现密封系统混合气排放管有液体排出,分析认
为密封气堵塞,用微量水分析仪分析压力氮气,发现含水量近1000PPm,这些水是由于活塞氮
压机冷却水钢套不严密漏进的,问题原因得以找到。密封气改用仪表空气后,氩泵运行正常。
(4)首次改造,采用取消精氩塔流程,精液氩中微量氮纯度一直不合格,怀疑是密封气渗漏造
成的,研究决定密封气改用氩泵出口压力氩,结果精液氩仍不合格,密封气又改回仪表气。最
后进行二期改造,增设精氩塔后,精液氩合格。(5)今年8月初,正在运行的东氩泵发现漏夜,
改用西氩泵,启动时,转速只能调到2900转/分,泵出口压力为0.58Mpa左右,液体打不上粗
氩Ⅰ塔顶部。电工咨询厂家后,重新调试变频器,转速达到3600转/分,泵出口压力升为
0.8Mpa,液体可顺利打入Ⅰ塔顶部。液体泵突停对空分系统的影响液氧吸附器用液氧泵的突停
对空分系统影响不大,主要须注意的是安全方面,要采取主冷液氧危险杂质勤分析,加强液氧
排放等措施。有些液体泵突停对空分系统影响很大,(1)无氢制氩流程中的循环粗液氩泵突
停,粗氩冷凝器仍在工作,液化的大量液体积攒在粗氩Ⅱ塔底部,不能回到粗氩Ⅰ塔参加精
馏,再回到上塔,这样会使粗氩Ⅰ塔顶部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅降低,主冷液氧液
位过低一是不利于安全;二是换热面积减小,空气吃不近来,氧产量下降,使主工况波动很
大。(2)上下塔分开流程中的循环液氧泵突停,液氧大量积攒在上塔底部,不能回到主冷,也
会使主冷液氧液位大幅降低,结果同上,同时也可能发生氮塞。所以对这两种流程,泵若突
停,要迅速恢复;正常倒泵,也要小心操作,保证流量稳定不间断(无氢制氩流程液氩量突然
增大,会污染主冷液氧,氧气纯度下降,甚至氮塞。)。(3)对于内压缩流程液体泵突停,会影
响产品氧、氮、氩的供应。下面就液氩泵倒泵操作谈几点体会:首先合理的循环氩泵流程对泵
的安全运行及顺利倒泵很重要,图4所示流程比较合理,每台氩泵各有一条独立的进口管,以
确保予冷、倒换备用泵时不影响运行泵;过滤器、补偿器、止回阀、安全阀的设置如前所述;
另外氩泵出口回流管道不能太细,否则全回流时泵的压力过高,不利于泵的安全;加温阀要装
在泵后,以保证加温时,能把过滤器上的杂质吹除干净。目前比较先进的流程是,两台液体泵
一用一备,备用泵处于冷态低速运行,当主泵故障停机后,备用泵能够立即投入正常运转,使
整套装置的运行不受影响。正确的倒泵操作是:对备用泵进行予冷、启动,如第五项 “离心式
液体泵的启动”所述进行,须注意的是,因为予冷要消耗一定的含氩98%左右粗液氩,去粗氩
Ⅰ塔顶部调节阀会自动关小,粗氩Ⅰ塔的回流比降低,使粗氩纯度变坏,微量氧上升,因此,
予冷时要相应降低粗氩产
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