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- 2015-08-15 发布于重庆
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小球团烧结技术在太钢的应用前景.pdf
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16 。。眦 蕊燕蕊恩彻 第22050卷0年第7月1期
I邝,一1
小球团烧结技术在太钢的应用前景
张 华 李 波
—1 术处)
技术的必要性和前景.井提出了在现有基础上实施工艺厦设备改造的设想. 、
… 竺竺 太铜 卺(札 , 寺【
已很难实现低温厚料层烧结,因此希望采用小球
1 前 言
团烧结技术来进一步提高烧结矿质量,以满足高
小球团烧结的工艺特点是通过蒸汽预热、燃 炉强化冶炼的要求。
料分加、偏析布料、强化造球等措旖来实现厚料
2 国内企业应用小球团烧结技术
层、低温、均温、高氧化性气氛烧结的目的。用小球
的情况
团烧结法生产的烧结矿,上下层质量均匀。其主要
固结方式为针状、桂状铁酸钙固结及 Fe。O 再结 2.1 首钢矿业公司
晶形成的晶桥固结,因此这种烧结矿强度高、还原 首铜矿业公司烧结厂有6台烧结机,每台有
性好。目前,国内已有首铜矿业公司、三明、邯钢、 效烧结面积为 99m。,采用机冷工艺,冷烧 比为 1
济钢等生产厂全部或部分采用了该项技术,并取 :1。混合制粒分两段进行,有 3台一次混合机,6
得了较好的经济效益。根据这些厂家的经验,一般 台二次混合机,其技术参数见表 1。为了提高混合
可提高产量 5 ~15%,降低固体燃料消耗5 ~ 料温度,采取了在二混料仓通过热蒸汽预热混合
15 ,提高烧结矿还原性 2 ~5 ,提高1sO转 料,并在二混添加 65~70C热水的措施。另外,还
鼓强度2 ~5 。 进行了半个月燃料分加工业试验 。
, ●1
太钢烧结厂由于精矿率较高,采用传统工艺 该公司采用小球团烧结技术后,混合料中小
、
衰 1混合机的拄术参数
口
, ●
● ●
口
于3mm部分降低了7.15%,5~lOmm粒级明显 该厂有两台90m。烧结机,混合机分为一、
增多,料温 由常温提 高至 55℃j料层厚度 由 二、三混各两台。三段混合机均为高效圆筒混合造
500ram提高至560mm;烧结机利用系数达到 球机,并降低了混合机角度,同时在二混和三混之
1.29t/(m。·h);高炉槽下筛分指数由28 降至 间增设了燃料仓、电子皮带秤,实行了燃料二次分
18 (火车运输);烧结煤耗 由75kg/t降至 加,并采用热水消化白灰。
62kg/t;电耗 由57kWh/t降至 5Okwh/t。 改造后取得了明显的效果:混合料中大于
2.2 济钢一烧
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