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湿法回转窑结圈事故的处理与分析.pdf

维普资讯 2006N.o.3 水渗c刚T 一33一 湿法回转窑结圈事故的处理与分析 赵正富 (昆明骏丰水泥有限责任公司,云南 昆明 651501) 中图分类号:TQ172.622.1 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2006)03—0033—03 我公司 中3.Omx88.Om湿法 回转窑于 1998年 5 以避免煤粉后燃。 月建成投产,3个月后达设计台时产量(1Ot/h)。为提高 采取以上措施后 ,窑况一直较好 ,虽然烧成带后 产质量和降低熟料热耗,于 1998年7月在生料 中尝 部也经常长一点副窑皮,但其生长和掉落始终保持平 试加入磷渣作矿化剂,通过试生产调整,解决了结圈 衡 ,不影响窑的正常生产。窑台时产量最高时达 的问题 ,但 2003年6月开始又出现结圈现象。本文就 12.5t/h,熟料实物煤耗平均降低9.0kg/t,窑最长运转 几次典型的事故分析及处理方法做一介绍。 周期(烧成带窑砖)达 305d,取得 了较好的使用效果。 l 试烧初期情况及措施 2 正常生产后的结圈处理情况 1.1 结圈分析 2003年 6月至 2004年 9月 ,窑多次频繁长后结 最初磷渣掺入量为 7%,窑的煅烧情况良好,熟 圈,并且原因各不相同。为此,专门成立了事故分析小 料强度也较高,3d抗压强度比普通配料平均高3~ 组,还聘请了云南省建材科研院有关专家及有 30多 5MPa。但8月5日,从窑尾负压的明显增高发现已经 年操作湿法回转窑经验的老工程师作顾问,对各次事 长后结圈,经处理无效后于8月8日停窑。此时,窑皮 故进行了认真分析总结。 全长 11.80m,结圈最小孔洞成不规则状约0.85m。结 2.1 第一次结圈处理情况 圈窑皮料取样分析见表 1。 2.1,1 结圈情况 表 1 试烧初期结圈样化学成分和率值 2003年 6月 2日窑长后结圈,窑皮全长 11.50m, 化学成分/% 率值 后结圈窑皮最高点0.67m,最小孔洞约 I.30m。经操作 样名 LossSiO2Al203F0203Ca0 MgO SO3 H 扎 P 处理无效后 ,停窑处理。 结圈最高点 O.8821.185.17 5.1163.991.53 0.460.9052.O6 1.O1 2.I.2 原 因分析 距最高点 O-382l_894 I)结圈.情况与 1998年极为相似 ,但较其严重。 1 . 52 4.7864.48 1.77 O.6O 0.9032.35 O.95 .5m 2)从历年煤质情况来看 (见表 2),自1998年 以 从表 1可以看出,该结圈并非煤粉圈也并非硫 、 来煤质情况连年下降。 碱圈。经分析认为:主要是冈为生料易烧性较好、熟料 表2 煤工业分析和细度 烧成液相出现过早、过多以及物料在烧成带停留时间 年份 AI/% Vj/% Q J(kJ/kg) 细度 /% 过长等导致结圈。

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