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石油地质与工程
工业技术 齐QIL鲁U石P油ET化R工OCH,2E0M13IC,A4L1(4TE)C:H28NO2L—O2G8Y6
硫磺回收装置烟气 SO2超标原因及对策
刘宗强 ,温井春 ,刘玉发 ,张毅
(1.中国石油大庆炼化公司,黑龙江大庆 163411;2.中海油能源发展股份有限公司石化分公司,广东惠州 516086)
摘要:分析中国石油大庆炼化公司硫磺回收装置烟气中sO 超标原因,并提出解决方案。通过更换催化剂并采用
催化剂级配装填技术、使用低温克劳斯尾气加氢催化剂、优化反应操作条件、调整吸收塔操作等措施,烟气中s0:浓度
由调整前的2000mg/m 左右降至600mg/m 以下,硫回收率由原来的92.5%提高到98.7%,实现环保达标。
关键词:硫磺回收 烟气 s0 催化剂级配装填 低温加氢催化剂
中图分类号:TE624.4 文献标识码 :B 文章编号:1009—9859(2013)04—0282—05
中国石油大庆炼化公司4kt/a硫磺回收装置 攻关,借鉴同类装置的经验,实施技术改造和优化
由中国石化齐鲁胜利炼油设计院设计 ,2003年装 工艺操作参数,采用催化剂级配装填技术,使用低
置开工投产。制硫单元采用部分燃烧法,两级转 温克劳斯尾气加氢催化剂等措施,实现了排放烟
化常规克劳斯制硫及尾气还原一吸收处理工艺 气S0浓度达标。
(SSR工艺)。2009年 lO月,装置投用尾气还
原一吸收系统后,排放烟气中SO 浓度仍未达到 1 工艺原理
国家大气污染物排放标准(GB16297--1996)不大 硫磺回收装置由制硫、尾气处理、尾气焚烧及
于960mg/m 的要求。通过对存在问题进行技术 液硫成型4部分组成,工艺流程见图1。
烟囱
(岛
图1 硫磺 回收装置的工艺流程示意
制硫单元采用部分燃烧法,两级转化常规克
劳斯制硫工艺。其基本原理是使含 H,s的酸性 收稿 31期:2013—05—02;修回日期:2013—10一l1。
作者简介:刘宗强,男,高级工程师。1997年毕业于北京石油
气在燃烧炉内用空气进行不完全燃烧,严格控制
化工学院,2006年获 中国石油大学 (北京)工程硕士学位。
配风比,使Hs燃烧后生成的s0 量满足Hs与
现在中国石油大庆炼化公司生产技术处从事炼油技术管理
s0摩尔比等于或接近 2,未反应的Hs和 sO 工作。电话 :0459—5613907;E—mail:liuzongq@petroehina.
在高温下反应生成元素硫,剩余的Hs和s0:进
第4期 刘宗强,等 .硫磺回收装置烟气s0 超标原因及对策
入催化反应器在催化剂的作用下继续反应,生成 要。通过冷凝冷却过程气,降低过程气中硫分压,
单质硫和水(仍为气态),转化段生成的单质硫经 使气态硫液化被捕集下来。因此,必须严格控制
冷凝分离加以回收,尾气送至尾气处理单元。 冷却器出口温度,尤其是第三级冷却器的出口温
尾气处理单元采用尾气还原一吸收工艺。制 度控制尤为重要,其温度的高低直接影响硫的捕
硫尾气加热后与氢气混合进入加氢反应器 (入 口 集效果。硫磺回收装置第三级冷却器的出口温度
温度一般控制在 280℃以上),其中的SO,、COS、 设计值为 130℃,由于装置负荷高于设计值 ,冷凝
cs及单质硫均被转化为 Hs
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