广东某电厂2机组DCS协调控制系统(CCS)优化工作总结 .pdfVIP

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广东某电厂2#机组DCS协调控制系统 (CCS)优化工作总结 试验前的控制效果 主汽压波动范围大,在低负荷时最大曾经达到1Mpa,燃烧控制自动调节没 有余地,主要原因是自动偏置和手动给粉指令太高。另外,在汽机调门开到 最大 95%位置时,阀门控制特性差,影响汽压控制。图一中最大汽压偏差约为 0.5Mpa。图二中是变负荷时的情况,图三中是负荷基本不变运行人员手动滑 压的情况,两种情况下汽压控制明显有滞后。经过调整控制器的参数,未能 对控制效果有较大改善。因此,认为关键问题是热量信号不满足控制要求。 采用的热量信号数学模型如下 1 7.8 一级压力 1 50s 热量信号 1 5 50s+1 80s 2 2 5 汽包压力 80s+1 1 30s 3 1 9.4 机前压力 3s+1 30s+1 (图一) Page 1 广东某电厂2#机组DCS协调控制系统 (CCS)优化工作总结 (图二) ( (图三) Page 2 广东某电厂2#机组DCS协调控制系统 (CCS)优化工作总结 为提高控制协调的品质,须做燃烧自流和热量信号品质测试实验。 实验 1 实验目的:汽机维持机前压力,给煤量保持不变,以负荷变化评定燃烧自流 大小情况,以及调门控制机前压力品质。 实验准备:机前压力设定值为 15MPa,投入 TF 方式(定压运行),负荷变化率 设定为 4MW/Min,待压力稳定后,尽量维持给粉机转速不变(给煤量不变)。 实验步骤: 1、 维持运行 30 分钟,观察负荷变化值,记录最大最小负荷值。 2、 汽压设定值改变为 14.5MPa,观察调门变化,机前压力变化跟踪设定值变 化。 3、 汽压设定值改变为 15.5MPa,观察调门变化,机前压力变化跟踪设定值变 化。 实验 2 实验目的:做汽机调门扰动试验,观察热量信号测量的品质。 实验准备:汽机和锅炉全切手动,汽机调门开度维持在80%,锅炉给粉机转速 保持稳定(给煤量不变),记录当前热量信号值。 实验步骤: 1、 汽机调门开度阶跃到 85%(最好在 ENG 站上一次置值),运行人员加强对 调门阀位变化观察,阀位稳定在 85%后,记录热量信号值。 2、 汽机调门开度从 85%阶跃到 75%(最好在 ENG站上一次置值),运行人员加 强对调门阀位变化观察,阀位稳定在 75%后,记录热量信号值。 3、 分别投切一台给粉机,观察给煤量的变化,在到达稳定过程中,观察负荷、 机前压力、一级压力、汽包压力的变化曲线。 4

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