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CO变换炉阻力升高原因分析及措施.pdf
第1期 中 氮肥 No.1
2005年1月 M-Sized Fertilizer Jan.2005
NitrogenousProgress
CO变换炉阻力升高原因分析及措施
罗铁刚
(湖南智成化工有限公司,湖南株洲412005)
113.26+4.2【文献标识码]B
[中图分类号]TQ 【文章编号】1004—9932(2005)01.0024—01
我公司目前共有两套中温加压变换系统,催 1999年大修更换催化剂时发现,床层表面结
化剂采用B112、B113两种型号的铁一铬系中温变有50~i00ITllTI厚的白灰色盐层,粘结催化剂。
换催化剂,中变炉催化剂分上、中、下三段装 2000年前,我公司中变炉的增湿水一直采
填,一加变系统中变炉装有上、中(B112)、下用电站的一次软水作为冷凝水。经分析:该软水
mmol/L、硬度≤10
(B113)催化剂共90t;-an变系统中变炉装有的碱度为0.5~1.2
t。一加
上、中(B112)、下(B113)催化剂共113mmol/L;[CI一]100~150mg/L。其中的Cl一易
变系统为1993年底建成,1994年初投产;二加与NH生成NH4C1.对设备有较强的腐蚀性。
变系统由原常压系统改造而成,于1998年下半因此,于2000年7月更换了一台全新增湿器
年投产。两套系统在以往的几年运行中均存在着
中变炉床层阻力高的问题,催化剂的更换频率基 分析,a一浓度偏高,生成的盐附着于催化剂表
本上为3a一次,有的甚至2a一次。 面而结块,直接导致催化剂失去活性。此为导致
我公司1994~1999年催化剂床层阻力高的重要
1 中变炉阻力升高的原因
原因。
(1)蒸汽冷凝水带入炉引起的催化剂粉化。 (6)长周期运行少、开停车次数多等直接致
此原因在一加变系统体现得尤为突出。一加变饱 使催化剂机械强度降低;另外,初装催化剂时粉
和热水塔因设备故障,长年作通道使用,故2.5 尘过多也是造成床层阻力高的因素之一。
MPs.蒸汽与30℃左右的半水煤气混合后,产生
2中变炉降低阻力的措施
大量冷凝水,导致蒸汽带水。
(2)半水煤气中的氧含量超标,致使催化剂 2.1增湿水采用蒸汽冷凝液
发生剧烈的氧化反应,放出大量的热,床层温度 1999年大修后,增湿水改用脱碳系统的蒸
暴涨,造成催化剂严重粉化、烧结,使床层阻力 汽冷凝液,经水质分析,碱度、硬度、Cl一等分
增高。 析项目均符合标准。此后的1999~2002年,催
(3)汽气比过小,发生析炭反应。因甲醇市化荆床层阻力明显下降,催化剂的使用寿命延长
场近年日趋看好,故中变炉出口CO含量一般控 了1a。
制在9.0%~11.0%的高限,汽气比为0.5~2.2增湿器内件更换为鲍尔环
O.7,造成床层热点温控不均,进而发生析炭的 原增湿器内装D50ITlrn耐火球,1999年大
副反应,而游离的炭会附着在催化剂表面,影响 修期间更换为050×501Tim的不锈钢鲍尔环填
催化剂的活性。这也是铁.铬系催化剂在实际生 料,增大了空速,减小了阻力。
产中阻力高的重要原因。
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