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250t钢包精炼底吹氩吹孔位置优化的水模型试验.pdf

第34卷第6期 特殊钢 V01.34.No.6 STEEL December2013·l· 2013年12月 SPECIAL ·试验研究· 250 t钢包精炼底吹氩吹孑L位置优化的水模型试验 倪修华1 张才贵1 周 俐2 (1宝钢股份上海梅山钢铁股份有限公司技术中心,南京210039;2安徽工业大学冶金与资源学院,马鞍山243002) 摘要采用几何相似1:1:1:3水模型,对250t钢包底吹氩位置优化进行模拟试验,用电导法测定了单孔喷吹、 m3/h)时钢水的混 双孔夹角90。和180。对称喷吹在至钢包中心不同距离处(0.37—0.61R)采用不同吹气量(5—25 匀时间。试验结果表明,单孔底吹氩,吹孔距钢包底部中心0.61R(R为钢包底部半径)时混匀时间最短;双孔喷吹 R对称分布时,?昆匀时间最短,死区最小,且双孔 对称分布的混匀时间比单孔喷吹的混匀时间短;当双孔喷嘴0.61 R增至0.61R时混匀时间明显减小。 喷嘴间距由0.37 关键词250t钢包底吹氩水模型吹孔位置混匀时间 for ofBottom Water Examination Argon Modeling Optimization Locationin250tLadle Blowing Refining Ni ZhouLi2 Caigui‘and Xiuhual.Zhang MeishanIronandSteelCo Schoolof (1TechnologyCenter。Shanghm Ltd,Baosteel,Nanjing210039;2 Metallurgical andResources.Anhuiof 243002) UniversityTechnology,Ma’anshan teston of250tladlebottom locationhasbeencarriedout U— AbstractThesimulation optimization argonblowing by 1:3water the timewith nozzle doublenozzle model,and mixing single blowing,90。angle singgeometricsimilarity liquid andl doublenozzle atdifferent differentdistance blowing80。anglesymmetric blowing blowingrate(5—25m’/h)and fromcenterofladle(O.37

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