惠电2号炉化学清洗二次漂洗钝化原因分析专题会纪要.docVIP

惠电2号炉化学清洗二次漂洗钝化原因分析专题会纪要.doc

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惠电2号炉化学清洗二次漂洗钝化原因分析专题会纪要.doc

惠州2号炉化学清洗(俗称“酸洗”)二次漂洗钝化原因分析专题会纪要 签发人:王 宏 会议时间:2009年12月22日(周二)10:30-11:45 会议地点:项目部大会议室 会议参加人:王 宏(副总兼工程部长)陈玉河(公司专家)徐玉健(质量部长) 姜 祯(锅炉组主管)王龙飞(质量部锅炉质检) 范文彬(广东英威公司经理)梁杰添(广东英威公司技术负责人) 会议主持人:王 宏 会议记录人:徐玉健 王 宏 姜 祯 会议内容: 一、回顾2号锅炉化学清洗首次实施流程: 化学清洗前“小型试验”及药品化验: 1)、2009年11月26日现场取样氨水纯度17.8%,双氧水26.9%,一水合柠檬酸99.6%,联氨78.9%,T1缓蚀剂缓蚀率97.1%; 2)、11月27日——28日按照《酸洗导则》完成“小型试验”确定柠檬酸酸洗温度:85—98℃,酸洗时间:6小时;漂洗温度55℃,漂洗时间:2小时;钝化温度45℃,钝化时间:4小时; 3)、试验结果:硫酸铜滴定平均变色时间为10.5秒。 2、12月12日1:15至22:20分别对第一、二、三回路进行了大流量水冲洗,水质监理认定达到透明、澄清要求; 3、12月12日22:30—13日22:00碱洗完成,进行排放; 4、12月13日22:00—14日14:40冲洗完成,水质监理认定达到透明、澄清要求; 5、12月14日14:00—16:50灌注保护液且在过热器放空门取样,结果合格; 6、12月14日16:50—17:10系统打压严密性试验,结果合格,系统随即卸压; 期间因1号机组吹管暂停; 7、12月16日4:33锅炉开始点火,温度达到79℃时安装监视管、指示片; 9:00温度达到89℃时加缓蚀剂,达到要求后先后加柠檬酸、投入监视管; 加酸完成后加氨水调PH值; 14:00温度达到95℃然后依次切换第二回路、第一回路、第三回路; 16:20检查监视管无残留附着物\无锈蚀,对指示片进行称重检查,确认合格后开始顶酸。 18:00酸洗工序结束,开始顶酸冲洗。 8、12月16日22:00开始加药(柠檬酸、缓蚀剂、氨水)调PH值达3.5-4.0漂洗, 温度48℃。 9、12月17日0:08锅炉点火加热,2:10温度达到76℃, 3:50漂洗结束、开始换水降温准备钝化,连续换水5次; 6:00业主运行人员打开烟道挡板门开始“强制通风降温”,漂洗水温降至48℃; 6:10开始加氨水调PH值; 6:45PH值达到9.5; 6:55加双氧水钝化; 11:00开始排放钝化液。 10、排液后拆除监视管发现表面有明显锈蚀状污垢,擦除后内表面成酸洗后表面。切割水冷壁冷灰斗区域右后水冷壁管检查仍存在同样现象。 经各方判定:漂洗钝化不合格。 二、回顾2号炉化学清洗二次漂洗钝化实施流程: 1、12月19日10:18开始加漂洗药剂,加氨水调PH值达到3.7; 12:30温度达到60℃漂洗计时,随后投入监视管; 15:00检查监视管合格; 16:00漂洗结束,开始顶排置换漂洗液; 18:30开始顶排换水,系统建立循环,调整PH值,Fe浓度合格; 20:00温度达到50℃开始加双氧水钝化,切换第二回路、第三回路循环; 20日0:12排钝化液,钝化结束。 2、经业主化学水车间化学专业人员检定认为汽包内部酸洗分界线明显,氧化膜完整均匀,颜色一致;指示片采取“硫酸铜滴定法”,表面变色为9.8秒5秒(见附图)。 业主、监理专业代表均判定化学清洗结果:合格(见附件)。 三、回顾2号炉化学清洗各方值班人员具体安排: 白班:李锦文(广东英威技术员)赵志亮(锅炉专业经理)蒲善华(汽机系统主管) 吕英麟(电热专业经理)王龙飞(质量部锅炉质检) 夜班:梁杰添(广东英威技术负责)姜 祯(锅炉组主管)李常福(汽机经理助理) 刘本庆(电热专业主管) 广东电科院锅炉专工:李方勇(夜班)化学专工:王上林 商春勇(夜班) 业主工程部副部长:刘钧(不定期) 业主工程部锅炉专工:西家安(首次夜班)王秋生(二次夜班) 业主工程部化学专工:王治会(首次夜班)郑学恭(二次夜班) 业主发电部:三班倒/无固定人员; 上海监理锅炉专工:王鸿英(夜班)孔令阳(白班) 上海监理汽机专工:彭金根(白班) 四、造成2号炉化学清洗二次漂洗、钝化原因分析: 1、业主、监理专工曾经在首次“2号炉化学清洗方案讨论会”强烈要求按《酸洗导则》要求将漂洗水温控制在75℃、钝化温度控制在55℃,而我方阐明漂洗要按“小型试验”要求将漂洗水温控制在55℃,钝化水温控制在45℃;双方通过两次会议未能在监理协调下达成一致,导致12月17日凌晨2:

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