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转炉降低钢铁料消耗的生产实践
张羽 王杰文 李兴才
(德龙钢铁有限公司炼钢厂 河北 邢台)
摘要:炼钢厂通过改变吹炼方法、优化、强化转炉生产过程控制、等几方面及生产情况从优化、强化转炉生产过程控制、等几大方面开展工作,以实现降低转炉钢铁料消耗降低转炉钢铁料消耗的
图1 转炉炉渣泡沫化程度与R的关系
因此,提高前期的R>1.8,即控制前期加入的石灰量(同时有利于脱P),以抑制前期喷溅的发生。
(3)温度对炉渣的泡沫化也有很大影响,温度低使炉渣粘度增大,有利于泡沫的稳定,因此应适当控制前期温度。
(4)吹炼过程中炉渣泡沫化程度的变化见图2。在开吹初期,由于渣量较少且脱C速度不大,熔池面上涨很少,炉渣泡沫化不致造成溢渣或喷溅。随着吹炼过程的进行,渣量迅速增加,前期温度低,炉渣较粘,一旦C开始剧烈氧化,泡沫渣将大量从炉口溢出,产生强烈喷溅,吹炼末期脱C速度下降,熔池温度升高,泡沫化程度随之减小。氧压低,枪位过高,会造成(FeO)大量增加,使泡沫渣发展甚至溢渣喷溅;相反,枪位过低,尤其是在C氧化激烈的中期,(FeO)低,会导致返干而造成喷溅。
图2 转炉吹炼过程中炉渣泡沫化程度的变化
因此,转炉应提高操作水平,并对喷溅有预知预控能力,控制合适的枪位、氧压、脱C速度、过程温度及炉渣(FeO)含量对抑制喷溅有着重要的作用。
3.2、改变加矿石方式降低钢铁料消耗
通常转炉炼钢都是在吹炼过程中加入烧结矿,这种方式弊端为:在加入的过程中被风机抽走一部分较轻的粉末造成浪费,并且烧结矿加入量较少,如果吹炼过程加入量大,会出现大量的FeO聚集造成爆发性喷溅,而且中后期加入的烧结矿由于反应时间短得不到充分还原,只起到降低熔池温度的作用,造成金属收得率降低。
通过研究将烧结矿加入时机前移,提出了在混铁炉出铁过程向铁水包中加矿石的方案。烧结矿是将各种含铁物料配入适量的燃料和熔剂,均匀混合烧结而成。德龙钢厂现用烧结矿TFe含量在53%左右,R=2.05±0.1,属高碱度烧结矿,使用的原材料主要为邯邢地区的酸粉和碱粉,熔剂有石灰、镁粉、焦粉。焦粉燃烧的热量使物料烧结,在加入铁水后燃烧产生大量的CO可起到将铁矿石还原及脱S的作用。并且在出铁过程铁水中的Si、C、Mn和烧结矿中的FeO、Fe2O3发生激烈反应,根据TFe含量折算FeO及Fe2O3之和在75%左右,即烧结矿中参与反应的氧含量在22%左右,所以在时间充足的条件下烧结矿中的铁被全部还原进入铁水。
2012年2月份设计并制造安装了在混铁炉加矿石的设备,在混铁炉出铁过程中随铁流逐渐向铁水包内加入烧结矿,为还原烧结矿中的Fe提供了良好的条件,烧结矿中的氧化铁被铁水中的Si、Mn、C等元素还原,又因为在出铁过程中的反应产生大量的CO等可燃性气体排出燃烧生成火苗,所以在出铁过程中减少了冒烟,进而减少除尘风机的用电量,而且铁水兑入转炉后为转炉在吹炼过程中提供了良好的氧化性气氛。
经测算,在时间和设备允许的情况下在混铁炉加烧结矿的量可达到40-50Kg/t,可提高金属收得率,而且在烧结矿加入量较大的情况下钢坯中夹杂物控制也比较好,根据北京科技大学所做的2012年全年带钢夹杂物力学及金相检验分析结果(见表2),
表2 2012年全年带钢金相抽检结果 取样日期 炉号 材质
屈服强度
抗拉强度 伸长率 晶粒度
夹杂物
1月14日 带钢 287 347 48 9 D0.5.,D0.5e 2月8日 22-01458 273 351 44 9
A1.0,D0.5,D0.5e
3月12日 带钢 272 351 46
9
A1.0,D0.5,D0.5e 4月10日 22-03871 带钢 299 371 44 9.5 D0.5 5月14日 21-05078 282 350 45 9.5 B1.0,D0.5 6月8日 带钢 273 341 44 9.5 D0.5,D0.5e 7月7日 带钢 293 349 44 10 A0.5,B0.5,D0.5 8月12日 带钢 264 337 42 9 D0.5,DS0.5 9月29日 带钢 276 343 49 9 A1.0,B0.5,D0.5 10月5日 带钢 294 351 44 9.5 A1.0,B0.5,D0.5 11月7日 带钢 296 374 40 9.5 B0.5D0.5 12月10日 带钢 272 349 44 9.5 D0.5,D0.5e 2012年有7个月带钢单类夹杂物≤1.0级达到100%,(见下图3)满足客户质量需求,证明在目前生产模式下钢坯中夹杂物控制较好。
3.3、对含铁原料回
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