铜阳极泥处理工艺的改进实践.pdfVIP

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维普资讯 2007年第2期/第28卷 黄 金 GOLD 铜阳极泥处理工艺的改进实践 宣善伦 (安徽铜都铜业股份有限公司金昌冶炼厂) 摘要:分析了金 昌冶炼厂铜阳极泥处理工艺存在的问题及对生产的影响.介绍了所采取的改进 措施及工艺改进后取得的效果 关键词:铜阳极泥;浸出;萃取;电解 中图分类号:TF111.3 文献标识码:B 文章编号 :1001—1277(2007)02—0039—03 自我国白银、黄金市场开放以来。金 、银产业快速 发展。市场竞争 日趋激烈。安徽铜都铜业金昌冶炼厂 硫酸化焙烧 l 铜阳极泥处理原先采用传统的硫酸化焙烧蒸硒一稀 l l 硫酸分铜一亚硫酸钠分银一氯化分金一萃取金、银电 烟气 T 解湿法处理工艺。该T艺产出的粗银粉银品位一度 l吸收还原l 2 仅达到80%~85%,对成品银质量影响较大的Te、 l P1)、Sb、Bi等杂质含量偏高。导致成品银主品位达不 i 气外排排 l 到国家标准GB/T4135--2002中1银的要求。为此, ) -= 该厂近年来对铜阳极泥处理生产工艺采取了一系列 的改进措施,大大改善了各项经济技术指标,提高了 成品金、银的质量,取得了显著的经济效益。 1 原阳极泥处理工艺存在问题 1.1 原阳极泥处理工艺过程概述 原阳极泥处理T艺流程如图 1所示。铜阳极泥 经回转窑硫酸化焙烧。炯气吸收还原后回收粗硒,蒸 硒渣进行酸浸分铜作业.分铜渣进入亚硫酸钠分银工 序.分银液进行甲醛还原,得到粗银粉,浇铸成阳极 板。经电解得到成品银。分银渣进入氯化分金丁序, 分金液萃取得到萃取金,分金渣则作为尾渣另行处 理 。 1.2 存在的问题 . 1,2,1 分铜工序酸度太高 增加了处理成本 分铜酸度控制对铜及其它组分的溶出的比例有 图 1 原阳极泥处理工艺流程 直接的影响。金吕冶炼厂原采用高酸分铜.酸度高达 分金介质采用 NaC1+H,sO 水溶液体系,原分 260—290g/L。其主要 目的是:一是使 cu尽可能浸 金条件为:硫酸质量浓度 160—180g/L.氯化钠质量 出.浸铜渣含铜控制在 0.5%以下;二是使一些对主 浓度 1013’g/L.液固比7:1.氯酸钠用量为Au理论量 产品金、银质量影响较大的杂质元素Te、Pb、sb、Bi等 的7倍,温度85℃一90℃,搅拌时间为3,5~4.0h,尾 尽可能在金、银提取前浸出分流。在酸度较高的情况 渣含金一直处在较高水平,达 160~380g/t,导致Au 下,杂质的浸出率也较高。但由于酸耗太高.增加了 的直收率较低。 处理成本,且使高酸分铜液后续处理难度加大。 1.2.3 分银液澄清效果差 1.2.2 分金渣含金品位偏高 收稿 日期:2006—10—08 作者简介:宣善伦(1972一).男 ,安徽肥西人,工程师,主要从事冶炼技术管理工作;安徽省铜陵市,安徽铜都铜业服份

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