发电机护环应注意的问题.docVIP

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当前大型电机安全运行应注意的问题(续) 华北电力科学研究院(北京 100045)  冯复生 3 防止定子绝缘事故的发生 3.1 情况说明   据有关调查资料表明,大型汽轮发电机定子绝缘事故在发电机事故中占有很大比例,该类事故的直接原因为制造部门质量不良所引起,而其间接原因为机内氢气湿度大、密封瓦漏油所造成。近几年来国内积极推广表面电位法(或泄漏电流法),对防止定子绝缘事故,提高定子绝缘的整体水平起到了积极作用。   据现场经验表明,以往绝缘事故大都发生在绝缘薄弱的端部手包绝缘处,该部位的绝缘得到加强后,有些绝缘事故又发生在进、出线并联块(软接头处)处,而该部位的绝缘质量在引起人们的重视后,定子绝缘事故已大大下降。然而,近来定子弓形引线与过渡引线又发生故障及异常,应再次引起高度重视。如陡河电厂6号机(200 MW)在1996年8月小修试验时,发现a相出线及c相中性点处的过渡引线与绝缘夹板固定处有放电现象,通过电厂认真查找,发现两处引线绝缘磨损露铜缺陷,此外在励磁机侧时钟11点处弓形引线也有绝缘磨损缺陷。又如某厂7号机(200 MW)于1996年2月发生相间短路事故,其主要原因之一是弓形引线绝缘磨损造成,b、c、x、y四根绝缘的方形铜线由绝缘支架固定,从外表观察看不到烧损迹象,取下绝缘支架后,四根并排引线除 c 相外,b、x、y 三根已严重烧损,铜线烧熔,此外,a相40号槽鼻端接头(励磁机侧)对相距120 mm的内端盖放电,绝缘盒裂开,其中6根空芯导线与17根实芯导线均烧断。烧损部位的引线与支架之间厂家没有垫涤纶毡,后查出多处引线与引线之间有松动情况(出现磨损后的绝缘黄粉或黄粉与油混合的油腻物),本次事故的直接原因为厂家在该部分施工质量不良。 3.2 氢气湿度过大对氢冷发电机安全运行的影响 3.2.1 机内氢气湿度过大(包括含水的油)将影响绝缘先天不良机组的安全运行,为此能源部多次颁发了关于氢气湿度问题的技术通报,重申了机内氢气湿度不超过10 g/m3(有条件的为4g/m3)的规定,明确规定补氢的氢气湿度要求不超过2 g/m3。与国外相比,这些规定也不是过于严格的,因而结合国情提出更合理的标准是必要的,根据目前网内外大机组运行情况,很多电厂没有达到4 g/m3标准,大部分大于10 g/m3。发电机湿度控制值应基于机内在任何工况下(包括机组停运后在最低温度为5℃时的状态)不出现结露及18Mn4Cr等护环不出现应力腐蚀的情况。另外氢气湿度也不能盲目要求过低,当氢气过于干燥,容易造成端部垫块收缩,支撑环出现裂缝,以致定子端部绝缘磨损的故障,国外一些单位认为,机内合适的露点极限值为-25℃,当氢气露点到达此值时,应退出氢气干燥器,同时切断再生加热器的电源,以防止干燥剂过热损坏,在机内压力下,露点稳定在-20℃±4℃可不采取措施,露点升高到-15℃时,应重新投入干燥器。就国内情况而言,氢气湿度不是过低而是过高,出现结露。机内出现结露危害定子绝缘的观点目前已得到共识。由于端部存在缺陷的机组,其表面容易引起沿面放电现象,当机内氢气湿度增大,绝缘表面易吸附水形成水膜。在电场作用下,水膜水离子沿表面移动,并在这些部位积累电荷造成电场不均匀分布,因而降低了沿面放电电压。沿面放电实际是一种气体介质放电现象,而这种放电电压又比单一气体(或固体)存在的击穿电压要低得多。有时机内爬电距离可长达1 m左右,有的相距甚远的两处在正常运行电压下根本不会击穿,而在氢气湿度较高的环境中便会引起沿面放电现象。沿面放电有时导致贯穿性的击穿闪络,即构成相间短路事故。在贯穿性闪络前,在电场作用下,带电质子不断撞击绝缘表面或引起局部电流密度骤增,造成气体热电离,而较高的温度足以使绝缘炭化,逐步并最终形成导电通道。以上现象可由多次事故机组实例及模拟试验来证实。如某电厂7号机(200 MW)于1990年12月6日事故后检查,非故障的励侧在22号、25号、38号及39号线棒引水管锥体根部(包括绑扎的涤玻绳附近)有严重的放电烧伤痕迹,该部位绝缘呈深褐色,放电通道明显,这些部位是短路前的危险先兆区域。而本次事故发生在比励侧绝缘缺陷更严重的汽机侧,事故不是发生在电位较高的相邻1号和54号线棒接头处,而是发生在相距约260 mm的2号与53号线棒接头间(39号与40号线棒接头间也有烧伤),原因为高电位的1号及54号接头绝缘,以往已作过处理,次高电位的2号及53号接头绝缘除本身有缺陷外,包扎用的涤玻绳工艺也存在问题,解剖检查发现松散变软,绳芯呈棕黑色,击穿电压很低(有些绳套表面间距为55 mm时,交流击穿电压仅为4 kV),短路通过绳芯放电引起。   所做模拟试验表明,水汽、密封瓦含水油对发电机定子线圈绝缘有较大影响,在空气介质中,两个外包锡箔的引线接头间距保持20~25 mm(与实际发电机

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