烧结机漏风治理技术的研究.docVIP

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  • 2016-01-13 发布于辽宁
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烧结机漏风治理技术的研究 于天齐,郑家树,王 新 (攀钢钒炼铁厂) 摘 要:针对攀钢钒炼铁厂烧结机漏风现状,对引起漏风的关键设备进行技术攻关和改造,降低了烧结机系统漏风率,提高了烧结矿产质量,设备功能状况明显改善。 关键词:烧结机;漏风;密封;滑道润滑 0 引言 在烧结生产中,烧结机的漏风一直是烧结工艺的疑难问题之一。国内烧结机漏风率一般都在50%~60%左右。根据日本新日铁君津制铁所的统计,在漏风率的组成中,头尾密封盖板29%,滑道17%,台车体11%,栏板15%,风路系统27%。新钢钒炼铁厂一期5台烧结机从投产至今将近35年,设备已严重老化,工艺装备技术落后,设备性能差,烧结机系统漏风严重,降低了烧结矿的产质量,能耗高,备件消耗高,故障率高。 2005年开始,通过对烧结抽风系统的研究、分析,围绕台车与风箱滑道之间的漏风,头尾密封装置与台车底面之间的漏风,烧结机台车车体及台车栏板漏风等进行了系统的技术攻关。 1 漏风分析 1.1 烧结机头尾密封装置 在烧结生产正常进行的情况下,头尾密封装置内侧的温度是烧结机风箱的废气温度,一般在100~250 ℃之间,废气中含有大量的粉尘颗粒,因此环境工作温度较高,粉尘冲刷严重。烧结厂原来使用的是弹簧式头尾密封装置,该装置的主要缺点是: (1)盖板为整体式,盖板只有垂直方向一个自由度,高度一旦调整好后,只能由上往下运动;部分台车与盖

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