2011年一部工作总结.doc

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2011年一部工作总结

洛阳豫鹭矿业有限责任公司选矿一部 2011年工作总结 一:指标完成情况: 1、主要指标完成情况: 2011年计划 2011年完成量 2010年完成量 与年计划相比 与10年相比 原矿处理量(万吨) 554 546 546 -6 -21 入选品位(%) 0.0631 0.0621 0.0621 -0.0041 0.0061 钨粗精矿品位(%) 1.262 1.211 1.211 -0.065 -0.061 富集比(倍) 20 19.5 19.5 -2.5 -3.2 钨粗精矿量(吨) 204980 205800 205800 40200 46712 钨理论收率(%) 73.61 73.61 3.86 钨实际收率(%) 74 73.39 73.39 7.39 10.21 钨金属平衡误差 0.49 0.22 -6.08 钼金属量(吨) 67.5 75 95.817 -15 -20.8 2主要药剂消耗情况: 2011年计划目标 2011年消耗量 2010年消耗量 与年计划相比 与10年相比 纯碱消耗量(吨) 9418 9059 9059 -779 -959 油酸消耗量(吨) 1440 1409 1409 -139 -195 煤油消耗量(吨) 554 515 515 92 34 二、2011年所做主要工作中的亮点及分析: 1、原矿处理量及原矿利用率大幅提高确保了产量的增加。 加强内外协调配合,做好进浆、排浆、供水等以确保设备运转率。对外经常与二公司关联车间协调配合,做好了进排浆及尾矿坝供水,以确保矿浆的畅通和生产用水的正常供给。对内加强了设备管理及交接班制度,充分利用停机时间段及时对设备进行维护和抢修,确保设备运转率。全年处理矿量630万吨,原矿利用率高达97%,为建厂来最高年份,产出钨粗精矿量25万吨。 2、紧抓生产过程控制、着眼于细节管理,致力提高各项指标。 为完成年初所确定的生产目标,车间在管理上着眼于严,控制上着眼于细,重点主抓钨预选段回收率。今年钨预选段实际回收率达73.9%比10年的73.39%提高了10.21个百分点,理论回收率:73.61%,金属平衡误差只有0.22,平衡误差大大低于前些年份。提高的主要原因分析如下:(1)、减少无畏的矿浆流失和跑冒滴漏现象的发生;(2)合理安排时间对设备进行检修,确保设备的完好性;(3)、根据钨预选泡沫状态结合矿浆性质及时合理调整药剂;(4)、让重浮尾矿返回大流程和泵池,同时适当增加白灰溶液,加快白钨矿物在浓密机的沉降;(5)多次对员工的操作技能提高进行培训;(6)、自行设计、购买、制作药剂添加自动液位控制系统,确保加药稳定;(7)、在车间内部结合实际每月制定几个目标,通过特别奖惩的办法来提高较差指标。 3、管理着眼于大局,结合实际合理调整药剂用量,力争效益最大化。 今年本部日处理量较往年增加较大,全年只有元月没超50万吨,月均入选矿量达52万吨,经常出现日入选矿量在1.9万吨以上,这对我们在操作上受到很大的影响,车间一方面尽最大努力提高设备效率来确保矿浆正常通过,另一方面着眼于公司大局,合理控制本部三大消耗(药耗、电耗、设备使用寿命),力争效益最大化。全年共消耗纯碱9059吨,白钨浮选剂1409吨,煤油515吨;煤油单耗基本与计划和上年度持平,水玻璃单耗较计划和上年度均有大幅度下降。纯碱、白钨浮选剂单耗上均超计划和上年度,其原因为:(1)、二公司调整了工艺参数,加强了么矿细度,导致我部入选浓度降低;(2)、浆量大、浮选时间短;(3)加药设施落后,加药量不稳定;(4)入选浆量较以前年度真实;(5)为保收率水玻璃添加量少从而增加了纯碱的用量等。 虽然说药剂用量增加了,但其投入也获得了大回报,回收率大幅度提高,与各关联部门的共同努力下,最终产出折标钨精矿3261吨比去年2496吨多765吨,使得吨精矿成本较去年有了明显下降,也达到了效益最大化这一最终目的。 三:11年工作中存在的不足 1、现场管理工作未达到5S标准,有待今后加强管理。主要表现在场地设备卫生打扫不彻底(场地边角死角),整体上看可以,但实际还存在着许多问题,设备保洁只是停留在手可到之处,工具废料乱摆乱放现象依然存在; 2、日常生产过程控制有漏洞,特别是回收率和富集比指标不稳定,药剂控制不到位等; 3、管理工作不严落实不到位,细节处理不太理想等; 4、主要指标末达标,特别是富集比较低,这给后续生产造成较大压力,从而也导致了生产成本(水、电、人工、药剂、设备、煤、运费、水处理等)的费用增加等。原因分析如下:全年钨预选段富集比只有17.08倍,比去年(19.5倍)低了3.01倍,车间也通过特别奖惩的办法来提高品位,但结果还是不理想。富集比是一部全年指标完成最差的一项,其主要原因:(1)、

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