2012年工作总结及2013年工作计划资料.docVIP

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板石煤矿调研情况总结 一、2012年1-11月总结 1、瓦斯抽采方法 板石煤矿目前采用瓦斯抽放方法有:本煤层预抽钻孔、临近层抽放钻孔、高位钻孔、尾巷预埋管、尾巷浮抽管。 2、瓦斯抽采系统 2012年1至11月份,板石煤矿的瓦斯抽采系统进行两次增能改造,地面抽放泵站新增设二台流量为560m3/min的抽放泵,井下铺设抽放管路4260m。板石煤矿打钻设备按照大孔径、长钻孔施工要求,配备了7台MKD-5S型3200和4台ZDY1900S型钻机,能够满足不同条件下的抽采钻孔施工需求。 板石煤矿现有地面固定瓦斯抽采泵站1个,井下移动抽放泵站2个,基本形成了大管径、大流量、大孔径、高负压、综合抽的多方位瓦斯抽采格局。为从根本上解决矿井的瓦斯危害,我们始终坚持先抽后采、边采边抽的原则,在现有抽放方法的基础上,积极探索掘进期间向采煤工作面上隅角施工钻孔,解决采煤工作面上隅角瓦斯超限的问题,在119b01采面应用后,取得了较好的效果, 119b01采面取消了挡风幛和浮抽管路。 3、瓦斯抽采量 板石煤矿现在的抽放系统完全能够满足我矿的生产需要,大功率抽放泵的引进,使板石煤矿的瓦斯抽放能力得到了很大的提高,板石煤矿1-11月份抽放的工作面有:119b4工作面、22002工作面、11910工作面、21902工作面、119b01工作面、22004工作面、22006工作面、119b03掘进工作面、119b06掘进工作面、21904掘进工作面。板石煤矿2012年1-11月份抽采量为1279万m3,抽采瓦斯平均浓度20%,全矿井平均抽放率为57%。 4、采煤工作面本煤层高压注水预裂 2012年板石煤矿先后对21902采煤工作面、119b01采煤工作面、22006采煤工作面进行了本煤层注水预裂工作,为了提高本煤层预抽的抽放效果,在119b01、22006采面工作面安装了二台高压喷雾泵,专门用于本煤层高压注水预裂,通过注高压水对煤层进行预裂,增加煤层透气性, 5、瓦斯抽采工程量 板石煤矿今年1-11月份共施工钻孔143000米,施工高位、预抽钻孔132000米,钻孔990个,钻场110个;21902采煤工作面、119b01采煤工作面、22006采煤工作面共施工注水钻孔11000米,注水钻孔170个。 板石煤矿今年1-11月份共安装抽放管路16630米,回撤抽放管路12840米,吊挂抽放管路钢丝绳8800米,回撤钢丝绳5830米,安装PE管卡子2880个,回撤PE管卡子1916个,打沉水坑400个。 11月份在原119b04下顺,新增设一处移动抽放泵站--井下2#瓦斯抽放泵站,目前该泵站2台160抽放泵已经正常运行,近期准备再增设一台80抽放泵,用于采面的本煤层预抽。 6、瓦斯抽采利用情况 板石煤矿今年1-11月份共发电382万千瓦时,1-11月份累计瓦斯抽采量为1278.53万m3,其中地面抽放泵站抽采瓦斯774.25万m3,瓦斯发电用气量为191万m3,瓦斯利用率为24.7%,实现了煤与瓦斯共采,资源、安全和环保效益的最大化,减少温室气体排放,实现资源利用最大化。 7、瓦斯治理节支降成办法 根据吉煤集团和珲矿集团公司要求,为应对当下严峻的经济形势,在完成瓦斯治理工作的同时,厉行节约,将瓦斯抽采达标为工作目标,节支降成为工作准则,节支降成办法如下: 1、优化抽采钻孔设计,在保证瓦斯抽采效果的前题下,缩短钻孔米数、个数,提高单个钻孔抽采浓度。 2、提高高位钻孔的抽放效果,争取取消尾巷浮抽管路,减少软笼的使用。 3、增加设备的重复利用率,如螺丝、木板材、风筒、风门、料石等材料要在施工及回撤期间采取保护措施,增加重复利用次数。 4、利用钻泥取代密闭的注浆料,降低密闭的成本。 5、根据无压风门门框易变形及板石煤矿底鼓严重的情况,考虑使用木门框取代无压风门的铁制门框,减少风门翻修的次数。 6、通风区、抽采区的材料使用不仅同区(队)工资挂钩,区队还要和每个队(组)挂钩,同每名工人的工资挂钩,牢固树立“节支降成,人人有责”的思想。 二、2013年瓦斯治理工作思路 2013年的瓦斯治理工作要在现有治理的基础上,争取再上一个新台阶,准备在以下几个方面入手: 1、调整好全矿井通风系统和抽采系统,掘进工作面不发生瓦斯超限事故;采煤工作面上隅角取消挡风幛,采煤工作面回风流中瓦斯浓度不超过0.3%,采煤工作面上隅角瓦斯浓度不超过1%,尾巷瓦斯浓度不超过2%。 2、重点抓好本煤层预抽和本煤层高压注水预裂工作,加强钻孔的施工及本煤层预抽钻孔的日常管理,每个进行预抽的采煤工作面配专用注水预裂的高压喷雾泵、要有单独的预抽管路。 3、优化高位钻孔设计,提高钻孔的有效抽采时间,减少无效抽放钻孔的个数和米数。 4、采煤工作面尾巷预埋管继续采用铺设三趟管路“见三回一”的方式,需要进一步摸索尾巷预

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