X结构天线焊接工艺改善提案1 2013.12.11.pptVIP

X结构天线焊接工艺改善提案1 2013.12.11.ppt

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*/17 汽车电子单元:欧梅 目 录 2. 4. 背景介绍 方案验证及实施 改善方案设计 3. 1. 组员介绍 5. 效果验证 组员介绍 项春平 数据收集 欧明润 对策实施 欧梅 版面设计 徐长武 结构设计 桥型天线改善 组长:欧 梅 技术支持:伏大仲 提案小组成员 背景介绍 TPMS天线演变过程 天线的设计不断演变,外形越来越规则,但是我们的焊接工艺一直停留在手工插件焊接上。 钢丝天线 螺旋天线 桥型天线 背景介绍 为什么越来越规则的天线不能使用贴片方式进行贴片呢? 提案提出 Remark: 于是我们提出了改善提案,那么提案的主题是:(将天线手工焊接改为贴片焊接)。 制定计划 为了提案的顺利实施,我们制定了改善计划(改善按Schedule如期完成) 改善方案设计 重新设计天线 一、硬件改善 紫铜镀银,材质较软,贴片容易变形,引脚是平脚设计,不适合贴片。 黄铜镀银,材质较硬,引脚改成了适合贴片的插针设计 PCB板上天线焊盘过孔也根据上述天线引脚进行相应的更改 重新PCB板 改善方案设计 小批量验证 手动贴天线后,进行功率验证 手工贴装 回流焊接 样件测试 改善方案设计 小批量验证 手工焊接和贴片焊接的天线,测试的功率都在规格范围内(≥-60dbm)-OK 改善前功率 改善后功率 平均功率:-55.24dbm 平均功率:-52.31dbm 二、封装设计 方案验证及实施 分析说明: 设备资金投入需要30多万,还需要专人作业。 因成本过高,故不采纳。 方案一 不采纳 二、封装设计 方案验证及实施 方案二 分析说明: 将天线装入TRAY内,直接放入SMT贴片机中进行贴片。并且和供应商沟通,让其直接按右图方式供料,又节约了TRAY费用和人工摆放费用。 采纳 效果验证 印刷 贴片 回流焊接 AOI 手动焊接天线 分板 2、新工艺加工线路流程图(共5道工序) 1、旧工艺加工线路流程图(共6道工序) 印刷 贴片 回流焊接 AOI 分板 改善前后对比 效果验证 改善前 改善后 人工焊接作业(35s/Pcs) 贴片机自动贴片(2s/Pcs) 改善成果展示 有形成果 节省人工降成本: 668.61(社保金额)*12(按1年计算)*X(节省的人数)=668.61*12*1=8023元/年 效率提升降成本: (改善前节拍-改善后节拍)*生产数量/3600*15(工人小时工资)=(35s-2s)*1000000Pcs / 3600 * 15 =13.75万/年 13.75 万 /年 改善成果展示 无形成果 *改善不分大小,重在参与 *提升了团队的合作精神,激发了成员积极向上 的学习和思考能力 *个人价值得以充分的充分体现 谢谢大家! * */17 *

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