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催化裂化装置烟机改造运行总结(论文版)
催化裂化装置烟机改造效果及分析
湛江东兴石油企业有限公司(湛江524012)
陈永健
摘要:通过对湛江东兴50万吨/年催化裂化装置烟机存在问题进行分析,找出烟机做功不足的主要原因是烟机静叶片数量较多,均布较密,使烟机设计通流面积偏小,导致烟气通过烟机的流量偏小, 经对烟机进行改造,减少烟机静叶组件的叶片数量,将叶片数由原设计的49片减为39片,并重新均匀布置,改造后运行效果良好,烟机做功由改造前2200kw增加至3800kw,每年可多回收烟气能量约1600kw,年创造经济效益约900多万元。
关键词:催化裂化 烟机 分析 改造
1、前言
催化装置50万吨/年改造新增烟机一台,形式为三机组配置,型号为YL-5000D,设计功率为4900Kw,为大焓降单级烟机。该机组是催化裂化装置的核心设备,自投用运行以来,运行比较平稳。但烟机输出功率达不到设计要求,只做2200kw的功,烟机能量回收率还达不到50%,造成能量大大浪费,因此需对烟机进行改造。
烟机改造前情况存在问题
实际运行参数与设计参数对比
名称
项目
单位
操作参数
设计参数
再
生
器 再生器压力 MPa 0.274 0.29 再生器一密藏量 t 16 10 再生器二密藏量 t 28 28.5 再生器二密温度 ℃ 700 690 烟气集合管温度 ℃ 685 三旋出口温度 ℃ 652 双动滑阀总开度 % 29.2
主
风
机 主风入口蝶阀开度 % 45 主风入口压力 MPa 主风机入口温度 ℃ 32 32.2 主风机入口流量 Nm3/min 972.2 1020 主风出口总管流量 Nm3/min 969.9 主风机出口压力 MPa 0.353 0.353 主风机出口温度 ℃ 256 222
烟
机 烟机入口蝶阀开度 % 99 烟机入口压力 MPa 0.245 0.255 烟机入口温度 ℃ 625 670 烟机出口温度 ℃ 405 530 烟机出口压力 KPa 0.67 8 电
机 电机电压 V 10000 10000 电机电流 A 190 364 电机功率 Kw 3300 5500 从以上表中数据可看出:烟机做功不足,达不到设计要求,烟机输出功率只有2200kw,电动机仍要耗功大约3300KW,烟机做功达不到设计的50%。
3、存在问题原因分析
3.1、能量转换不足。
3.1.1、压力能:从以上表中的操作数据可看出,当再生器一密藏量16吨左右,二密藏量28吨左右时,再生器压力0.274MPa,主风机出口压力已达到设计值0.353 MPa,从而限制了再生压力提高,达不到设计值0.29 MPa,以至使烟机入口压力达不到设计要求0.245 MPa,影响烟机的做功。
3.1.2、主风出口流量969.9 Nm3/min,按烟风比1.1,烟气量为1066.9 Nm3/min,已超出设计值1017 Nm3/min,烟气量已足够,但为保证再生压力不超,双动滑阀要开大,开度达29.2%,大部分烟气量已从双动滑阀旁路跑掉,进烟机做功的烟气减少,造成烟机做功少。
3.1.3、热能:
从以上表中操作数据可看出,烟机入口温度625℃,达不到设计值670℃,原因在于再生温度700℃,在没有尾燃的正常操作情况下,烟气集合管温度只有685℃,三旋分器出口温度652℃,烟气集合管至烟机入口管的温降60℃,温降偏大,使烟机入口温度达不到设计值670℃,热量损失大,对烟机做功有一定的影响。
3.2、设计方面存在不足
从烟机功率计算公式可以看出:
N=GCPT1[1-(P2/P1)K/(K-1)]η
式中:
N-烟机功率KW
P2-烟机出口压力(绝)Pa
T1-烟机入口温度℃
CP-烟机定压比热容J/Kg.h
K-烟气绝热指数
η-烟机的效率%
如果设计流量偏小,流通能力也就偏小,在一定再生器的操作压力下,烟机入口压力无法进一步提高,烟机只能在设计点附近工作,烟机看下去满负荷工作,但回收效率并不高,有一部分烟气能量损失在烟机的旁路上,本装置烟机改造前就属于这种情况,双动滑阀开度大达29%,大部分烟气从烟机旁路双动滑阀处跑掉,造成烟气进入烟机的流量不足,烟机做功不足的原因。
4、改造措施及效果分析
4.1、烟机改造措施
4.1.1、烟机改造内容及施工方法
烟机做功不够,达不到设计要求,电动机仍要耗功大约3300Kw左右,烟机做功达不到50%。经以上分析及现场收集操作数据由北京设计院重新核算,认为烟机静叶片数量较多,均布较密,使烟机设计通流面积偏小,导致烟气通过烟机的流量偏小,烟机做功不足。
①、减少烟机静叶组件的叶片数量,将叶片数由原设计的49片减为39片,并重新均匀布置。
②、
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