一种新的脱硫废水处理工艺资料.pptVIP

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華潤電力登封有限公司 China Resources Power Dengfeng Co.,Ltd. 華潤電力登封有限公司 China Resources Power Dengfeng Co.,Ltd. 一种新的脱硫废水处理工艺 脱硫废水处理系统相当于整个脱硫岛之“肾”,它直接影响脱硫系统的安全、经济、环保运行。 在此,向大家介绍一下我公司关于脱硫废水处理系统改造的一些尝试,请各位专家指正。 前言 常规设计 脱硫废水处理系统常规设计工艺流程 存在问题1 原脱硫废水处理系统存在的问题: 板框压滤机压泥质量差 一体化澄清器内石膏淤积 一体化澄清器减速机损坏 存在问题2 原设计脱硫废水加药系统存在的问题: (内部) 助凝剂计量箱淤堵 (外部) 石灰乳螺旋给料机下料口易堵涩 存在问题3 脱硫废水排放、脱硫石膏存在的问题: 废水排放受限,浆液氯离子浓度超标,石膏品质差 澄清器淤堵,出水浑浊 问题分析1 脱硫废水含固量高是制约脱硫废水处理系统稳定运行的瓶颈。 要解决此问题,传统道路已走不通,需要彻底改变思路! 问题分析2 确定目标 关于脱硫废水系统改造,我们的确定方案就是: 采用事故浆液箱澄清石膏浆液,排出上清液,底部沉积石膏返回吸收塔。 自由沉降沉降公式 颗粒自由沉降速度公式: us= (ρS-ρL)×g×d2 /μ/18 (公式1) μ=μ0 /[1+0.337×t+0.000221×t2] (公式2) us :颗粒沉降速度; ρS :颗粒密度; ρL :水的密度; d: 颗粒直径; μ : 动力粘度; μ0 :水在0℃时的动力粘度; t : 温度。 石膏浆液取样沉降试验 石膏浆液试管沉淀试验结论 1、石膏浆液沉淀后,明显分层: 1)上清液; 2)杂质层; 3)石膏层。 2、在沉淀过程中,清浊界面下降速度恒定,与理论分析一致,为17厘米/小时。 事故浆液箱沉淀试验 项目 单位 数值 备注 直径 米 12 ? 溢流口高度 米 14 ? 自然沉淀最高液位 米 7 ? 上清液#1排放门标高 米 6 技术改造 上清液#2排放门标高 米 5 技术改造 上清液#3排放门标高 米 4 技术改造 事故浆液泵高位入口门标高 米 5 ? 事故浆液泵低位入口门标高 米 1 ? 事故浆液箱内脉冲管喷嘴标高 米 1.2 ? 2*600MW机组脱硫事故浆液箱参数 实践表明:在事故浆液箱中进行自然沉淀: 石膏浆液沉淀澄清1米高度液位,耗时10-12小时。 在事故浆液箱标高6米、5米、4米位置增设三个上清液排放门。 在事故浆液箱排放管底部加装总门,便于调整排水量。 事故浆液箱改造 新的脱硫废水处理工艺流程图 上清液排放标准流程 事故浆液箱排放标准流程 规定静置液位 开始静置时间t1 #1门开始出清水时间t2 #2门出清水时间t3 #3门出清水时间t4 上清液排放结束时间t5 注水至5米,脉冲悬浮后排空事故浆液箱时间t6 重新注浆液至7米时间t7 7米 0h 12h 24h 36h 44h 49h 50h 注: 1、澄清1米高度浆液时间为12小时;排放1米高度废水时间约8小时左右。 2、事故浆液箱#1、2、3门标高分别为6米、5米、4米;事故浆液箱直径12米。 3、一个废水排放周期为50小时,排放废水量339立方米,平均每天排放废水163吨,可控制石膏浆液CL-含量在10000ppm左右。 为防止事故浆液箱内石膏沉积,制定以下措施: 1、每月事故浆液箱彻底排空1次,检查内部脉冲悬浮管是否有断裂情况。 2、规范事故浆液箱排空操作:在上清液排完后,要向事故浆液箱注入1米高度的清水,脉冲悬浮2小时以上,确认浆液搅拌均匀后,方允许排空事故浆液箱。 3、增加逻辑:事故浆液泵出口压力<200KPa,报警。及早发现事故浆液箱内脉冲管道泄漏异常。 底部沉积石膏回收 脱硫废水加药量优化 药品名 商品名 浓度 加水配后 设计日最大消耗量(kg) 优化后日消耗量(kg) 石灰乳 Ca(OH)2   9% 700 700 混凝剂 PFS 40% 360kg/m3 400 100 有机硫 TMT-15 15% 40kg/m3 50 10 助凝剂 PAM 10-15mg/m3 3kg/m3 3.5 3 废水含固量减少后,脱硫药品日耗量:有机硫由50kg降低为10kg;混凝剂由400kg降低为100kg。药品费用节约80%。 脱硫废水加药量优化 排放水质达标 废水排放水质的确认: 1、上清液密度一般在1010-1050kg/m3,废水处理后目测清澈。 2、

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