提高框加工梁柱节点成型质量导论.pptVIP

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提高框架梁柱节点成型质量; QC小组概况 表二 ;阶段;制表人:吴琪 制表时间:2010年12月10日;框架梁柱节点成型质量缺陷统计表 表五; 2.1.1 有利因素 A、项目部领导班子集体质量意识较强,有多次创优的经验,并多次接受过QC知识培训,有丰富的理论知识和活动经验; B、项目部配备了精密齐全的检测设备和各种仪器,可以满足施工需要; C、相关部门领导的大力支持(集团公司、监理、建设单位等); 结论:虽然有一些困难,但只要小组成员发挥团队协作精神,利用自身专业知识强的优势,根据施工方案,加强质量检查,全方位控制,目标一定能够实现。 3、原因分析 小组成员通过查阅资料、现场调查和专家专题会议,分析梁柱节点成型不理想的主要因素是截面尺寸超标,QC小组成员从“人、机、料、法、环、测”六个方面对梁柱节点截面尺寸超标进行了原因分析,具体详见因果图如下(图二): ;4、要因确认 由因果图我们共找到了10个末端因素,并制定了要因确认计划表,对其进行了逐项调查及论证分析(表六)。 要因确认计划表;确认一、交底不清 经过调查,本工程已有由技术负责人编制的技术交底记录,其记录结合工程实际,内容详细,可操作性强,符合规范要求; 结论:非要因。 ? 确认二、培训不到位 2010年12月25日我们对木工板、瓦工班组、测量员等进行了摸底。 经过摸底调查,我们发现:进场工人对然都经过了相关的技术交底,但是由于交底人员工作马虎,对施工要点比较模糊,需要对相关人员进行有针对性的技术教育培训。 结论:是要因! ? 确认三、楼面有移动机械使用 经过现场调查,楼面确实有使用移动机械的情况,但是功率较小,而且远离梁柱节点位置,影响不大; 结论:非要因。 ? 确认四、测量仪器误差超标 经现场检查,本工程所用的经纬仪、水准仪及卷尺等测量仪器设备均按要求定期进行检测,检测结果合格,而且均在有效期内; 结论:非要因。 ? 确认五、单向测量控制缺陷 经现场查证,所有节点部位模板定位均为双向测量控制,控制精度满足规范和标准要求; 结论:非要因。 ? 确认六:模板材质较差 经现场检查,模板均为正规生产厂家提供,材质符合规范要求; 结论:非要因。;确认七:卡具与模板接触面小 现场检查,卡具与模板接触面大小满足规范要求; 结论:非要因。 ? 确认八:柱模一次成型 现场检查,存在柱模一次成型问题,模板一次成型后自身变形较大,且不利于材料的周转; 结论:是要因! ? 确认九:柱模卡具设置不合理 经现场查证,柱模卡具间距未考虑柱高侧压力的影响,上下一致,导致柱模板受力后变形较大; 结论:是要因! ? 确认十:模板温度变形大 施工期间温度不高,模板安装前都经过修整,且安装后有较好的保护措施,对模板变形影响不大; 结论:非要因。 ? 通过以上的调查分析,我们找出了三个主要原因。 一、缺少有针对性的教育培训; 二、柱模一次性成型; 三、柱模卡具设置不合理;;5、制定对策 针对以上三个主要原因,经过讨论、比较,最后制定了对策措施表(表七)如下: 对策措施表 表七 ;(二)、实施阶段(D阶段) 实施一:缺少有针对性的教育培训(由施洪刚 、吴满生负责实施) 根据现场实际情况,我们邀请了集团质量负责人李建相于2011年1月5日对所有施工班组人员进行了技术培训,他们结合现场实际情况和质量要求,通过计算机结合文字、图片,对施工规范和施工要点及注意事项进行了具体生动、详细的讲解,解决了原先单凭文字讲解工人理解不透的难题。 实施效果:经过这次培训,使工人对节点控制的施工知识由生疏到掌握,强化了质量意识,使整个施工工艺质量得到了保证和提高。1月8日我们对所有参加培训人员进行了现场考核,考核合格率100%。 人员培训后考核成绩汇总 ;(三)效果检查(C阶段) 1、通过本次活动,经过小组成员的共同努力,至2011年12月8日本项目结构封顶。我QC小组会同监理单位对已完成的梁柱节点成型质量进行了检查,检查结果达到了制定的活动目标。合格率达到了97%。 框架梁柱节点成型质量缺陷统计表 表八 ;制图:吴琪

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