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汽轮机凝汽器真空下降原因分析及处理

  摘要:分析了汽轮机凝汽器真空下降的危害、现象、原因及处理方法,结合本单位机组的特点提出了相应的故障预防措施,以保证机组真空系统的正常运行。   关键词:凝汽器真空下降;原因分析;处理   中图分类号:TB文献标识码:A文章编号:1672-3198(2012)23-0218-03   汽轮机真空系统是火电厂的一个重要系统。运行中,凝汽器的真空下降将直接引起汽轮机热耗、汽耗增大和出力降低。一台200MW的汽轮机,真空下降1%将引起热耗增加0.7%~0.8%。真空降低,会使排汽温度升高,影响汽轮机的安全运行。也就是说凝汽器真空的变化,对机组的经济性和安全性都有很大影响,所以运行中必须严格监视凝汽器的工作情况。凝汽器真空下降的原因很多,分析其原因,总结经验,提出相应的预防措施,这样才能更好的保证机组的正常稳定和经济运行。   华能北京热电有限责任公司3、4号汽轮机型号相同,均为T-185/220-130-2型带凝汽装置和两段采暖调整抽汽的三缸、单轴、双排汽的固定式汽轮机。均与830t/h锅炉及220MW水、氢、氢发电机组配套,锅炉与汽轮机热力系统采用单元制布置。机组具备带不同的热、电负荷组成的工况下长期运行。   凝汽器真空下降故障,是汽轮机经常发生的故障之一,是发生率非常频繁的典型事故。   1凝汽器真空下降的危害   (1)凝汽器真空降低,使蒸汽做功能力下降,在保证机组负荷不变的情况下,蒸汽流量增加,使叶片因蒸汽流量增大而过负荷。   (2)真空下降,会使机组轴向推力增大,机组轴向位移增大,严重时会造成推力瓦过负荷磨损。   (3)真空下降,使低压缸排汽温度升高,低压缸温度升高,将使低压缸及低压转子热膨胀、热变形增加。受此影响将使低压缸中心线发生变化,将引起机组振动增大、低压胀差增大,也易使低压缸动静间隙变小,甚至消失,造成动静摩擦事故。   (4)真空下降,循环水出入口温度升高,将使凝汽器铜管温度升高,由于铜、钢传热系数及膨胀系数不同,将使凝汽器铜管胀口松动,最终导致凝汽器泄露。有可能温度升高时不漏,但当温度降回来时漏。若一台凝汽器漏量不大可在机组运行时处理,若一台凝汽器多数管漏或两台凝汽器漏将造成停机事故。   (5)随着真空下降,低压缸末级叶片容积流量将大幅减小,将使末级叶片严重偏离设计工况,末级叶片将要产生脱流及漩涡,同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,这种激振力虽然不至于使叶片或叶片组产生共振,但可使叶片产生颤振,这种颤振由于频率低振幅大,极易损坏叶片造成事故。   2凝汽器真空下降的现象   (1)各真空表计指示下降。   (2)低压排汽缸温度对应升高。   (3)一级凝结水泵入口水温升高。   (4)机组电负荷下降。   (5)机组声音异常,有关轴承振动增大。   (6)汽轮机轴向位移、推力瓦钨金温度发生变化。   3凝汽器真空下降的原因   (1)凝汽器热井水位升高,淹没凝汽器抽气口。   (2)凝汽器冷却水减少或中断。   (3)凝汽器水室积有空气,负荷升高后换热面积不足。   (4)主抽汽器工作蒸汽压力过高、过低或温度过高、过低。   (5)主抽汽器冷却器冷却水不足或中断。   (6)轴封供汽压力低或中断。   (7)轴封供汽带水。   (8)真空系统破裂。   (9)启动抽气器、快冷抽气器误投入。   (10)误投低压旁路。   (11)真空系统其它常闭阀门误开。   (12)甩采暖供热负荷。   4凝汽器真空下降的判断、检查及处理   在发现凝汽器真空系统异常时,首先应该判断真空故障类型,然后针对故障类型进行处理。应寻找捷径,少走弯路,尽快查明,消除故障,确保机组的正常经济运行。   (1)发现凝汽器真空指示值开始下降。   应立即对照就地真空表、低压排汽缸温度、凝结水温度变化,判断真空确已下降,检查热工信号报警情况。   (2)发现真空下降。   应确认机组有无影响真空下降的操作,如有立即停止操作并恢复系统原运行方式。   (3)检查凝汽器循环水运行参数是否有变化引起真空下降。检查循环水流量是否减少或中断,并进行下列操作:   ①如循环水中断,应迅速减负荷至真空恢复正常为止,并根据真空下降程度,随时准备不破坏真空故障停机。恢复供水时,应避免循环水出口温度急剧下降。检查低压缸排大气安全阀是否动作。   ②启动备用主抽气器运行。   ③如真空逐渐下降,循环水温升增大,应增加循环水流量,使真空恢复正常。   ④若属于汽轮机进汽流量增加,凝汽器水室空气未排净造成端差大引起,应立即排净空气,使真空恢复正常。   ⑤凝汽器循环水进水滤网堵塞,应设法停止半侧循环水运行,进行反冲洗或清理。   ⑥检查内置管束进水滤网,必

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