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铜面氧化问题问题分析改善
* 铜面氧化问题分析改善 Info 张健锋 -- -- 2016-4-21 一、异常描述 近两周内,贴合覆盖膜时发现板面存在很多板面无法微蚀处理掉的氧化点不良,经现场排查,发现VCP后及蚀刻后的板均存在此不良: 不良比例:(5-10PNL)/卡,(1-2pcs)/PNL 此轻微级不良按我司品质标准可接收,但作为一项隐患异常需即刻处理。 序号 产品流转过程 效果 结论 1 AOI未封袋久置一天 NG 蚀刻后的板久置会存在不良 2 AOI问题板→微蚀 NG 蚀刻后的板久置后无法清洗干净 3 AOI→微蚀→褪膜 OK(存在少数不良) 褪膜可除去板面大部分碱性可除去的物质 4 VCP→烘干即刻出板 NG VCP后的板存在不良 5 VCP环形线水洗后取出(不过后段直线水洗烘干)→微蚀 OK VCP后段直行线存在问题 二、原因排查 采取由后工序往前推的排除法排查顺序,排查结果如下: 三、原因分析 人员 方法 根据排查结果,对原因分析如下: 机器 环境 物料 按要求措施执行 VCP直行线清洗不净 来料检查 各水平段收板后立即转存密闭车间 车间温湿度是否达标 门窗是否随手关上 产品转送过程是否污染及氧化 白纸隔板,带上手套 四、改善措施 根据分析出的原因,制定以下改善措施: 序号 原因 改善措施 责任人 1 VCP直行清洗线问题 a、加大VCP环形线最末端溢流水洗量; b、直行线烘干前的吸水海绵轮不作业时放入水洗缸浸泡; c、直行线烘干前的吸水海绵因靠近烘干段易干硬,前移一根滚轮直径的距离 林杰 2 来料检查问题 电镀检查老厂来料板有无问题 林杰 3 两厂转送板问题 两厂转送时,板与板用干净白纸隔离,且用密封袋包好 潘忠海 4 产品在水平线上放置过久深度氧化 产品送水平线做出后立即转送到有温湿度管控的车间内 代应华 5 手指印深度氧化 每个工序操作人员均带上手套接触产品 各工序负责人 6 车间温湿度不达标造成深度氧化 a、温湿度不达标时须立即通知设备调整空调装置; b、每个人进出有温湿度管控的车间内均须随手关门 各工序负责人 四、改善措施 改善措施图片展示: 温湿度控制在范围内 VCP环形线末端溢流水洗加大 原刻度 现刻度 VCP直行线吸水棉因靠近烘干段易干硬,调整位置使其与烘干段有段距离 现摆放位置 原摆放位置 烘干段 具有温湿度管控车间的门随手关上 产品转送白纸隔开,密封包装 五、改善效果 经改善后,不良比例已由原(5-10PNL)/卡,(1-2pcs)/PNL 降低为(1-3PNL)/卡,(1-2pcs)/PNL 板面效果良好: THANK YOU!! *
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