提高剥肋滚压直螺纹连接接头一次验收合格率幻灯片.ppt

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提高剥肋滚压直螺纹连接接头一次验收合格率幻灯片

* * * * * * * * * 现场质量管理制度 十、效果检查 本工程2006年12月12日主体封顶,工期提前48天。下表是本工程活动见成效后各层的检查数据: 平均合格率为98.8% 通过以上实施,我们QC小组顺利实现了设定的 目标,并将在以后的施工中进一步完善。 经济效益评价: 通过完善质量管理制度、更换机械设备、改善加工工艺等措施,使钢筋直螺纹连接一次验收不合格率从10%减少至1.2%,在活动初见成效时本工程还有约33000个接头,每减少一个不合格接头可节省返工材料费1.2元,节省人工费0.5元,机械台班费1.8元,节省时间15分钟,共节约费用为: (33000)×(10%-1.2%)×(1.2+0.5+1.8)=10166元 共节省时间为: (33000)×(10%-1.2%)×15=43560分钟=30天 通过本次活动,不仅仅节约了费用、缩短了工期,还提高了工人的技术水平,提高了管理人员的管理水平,这是无法估量的无形财富。 十一、巩固措施 1、制定项目技术专项方案,针对不同素质的工人及不同的施工方法,确定不同的管理措施; 2、坚持三检制,把好质量关; 3、巩固过程质量跟踪制度,严格控制工序质量,为下一阶段施工提供管理依据。 十二、下一步打算 通过QC小组活动,我们深刻认识到只有将技术与管理相结合,以质取胜才能更好的树立企业形象。我们今后有责任也有必要在新的工程发扬求实创新、协作奉献的精神,自觉地开展QC活动,使QC活动更深入、广泛、扎实。我们准备将下一个课题定为《聚苯板外墙外保温施工质量控制 》。 欢迎各位领导和同仁提宝贵意见! 谢谢大家! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 提高剥肋滚压直螺纹连接接头的 一次验收合格率 目 录 下一步打算 巩固措施 效果检查 对策实施 制定对策 要因确认 原因分析 目标确定和可行性分析 现状调查 选题理由 QC小组概况 工程概况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一、工程概况: 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 QC小组成员对五个钢筋班组2006年5月20日、21日两天完成的接头进行 抽查, 每连接100个接头一次性验收合格率的两次跟踪调查结果: 调查结果:目前本工程钢筋直螺纹连接一次性验收合格率为90% 。 从调查结果可以看出,钢筋直螺纹一次合格率较低,因此常常发生返工现象,这样不仅造成一定的经济损失,而且影响工期。 针对前两次检查中出现的不合格品,我小组成员认真的进行了分析,结果见下表: 根据统计表,我们还绘制了排列图: 从图中可以看出,影响钢筋直螺纹连接质量的原因有四个,其中 “丝头加工” 和“断料”所占比率为83%,是导致直螺纹连接合格率低的主 要原因。因此我小组此次活动将这两项作为主攻方向。 五、目标确定和可行性分析 目标可行性分析: 六、原因分析 针对这两项原因,本小组运用头脑风暴法进行分析,最终 找到10条末端 因素,并绘制了关联图。 七、要因确认 要 因 确 认 表 八、制定对策 九、对策实施 实施二 每一型号钢筋加工前,先按规范要求丝头的长度(见表1),调整剥肋挡块及滚压行程开关的位置,并进行试验性加工,加工好后由项目部质检员用通、止环规进行检查并做好记录。连续检验10个均合格后,才允许工人正式加工。 加工过程中,加工人员应逐个目测丝头的加工质量。检查标准应符合表2中的规定。每加工10个丝头应用相应的环规和丝头卡板检测1次,并剔除不合格产品。自检合格的丝头,再由质检人员对每种规格加工的丝头随机抽样检验,以一个

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