1号机组整组预启动531-605小结(化水).docVIP

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1号机组整组预启动531-605小结(化水)

1号机组整组预启动化学小结 一、化学药品及除盐水、氢气用量及分析: 本次1号机组从5月31日开始至6月5日结束,共耗水9244吨,制水量12977吨(5月31日至6月4日24:00),发电机氢气置换用氢1500米3,给水加氨量约1吨。 分析:用水量多主要是机组停运时间较长,系统较脏,点火前冲洗用水较多;氢气用量比上次一倍,其中发电机充氢压力较上次高0.2MPa,多用300米3,其次是此次置换时,发电机系统多处漏氢和供氢母管安全阀内漏所致;机组加氨本次控制比较理想,用近量较少。 二、水质情况: 本次锅炉点火前由于水冲洗比较,点火时给水水质较为理想 pH Fe(μg/L) Na+(μg/L) 9.45 100 0.76 本次汽机冲转时主蒸汽品质也控制比较好,,, Fe(μg/L) SiO2(μg/L) Na+(μg/L) 20 23.1 0.76 从整个机组启动过程水汽品质来看,至冲转后期,水汽品质已完全达到机组整组启动国标要求。 三、事件 1、2009-6-1 4:48:002号除盐水箱低液位,切换2号除盐水箱出口手动阀卡涩,用F板手关还很费力。不关该阀,改开3号除盐水箱进水阀联络两个水箱。 2、2009-6-1 9:19:00准备投入#1机精处理。精处理所有参数均已失去,冲洗水泵A、B有故障信号,无法启动。通知西安院杨工处理。11:30缺陷消除,投入精处理。 3、2009-6-1 17:28:00锅炉补给水处理#2事故补水泵出口逆止门内漏现已将进、出口门关闭,并停电。已填缺陷。 4、2009-6-2 0:20:00发电机补氢管路气体减压装置安全阀外漏严重,将其手动门关闭。填缺陷。 5、2009-6-2 16:52:00 1号机凝结水精处理#2前置过滤器开关无讯号反馈,程序无法执行,填写缺陷单。 6、2009-6-3 10:30:00锅炉补给水处理系统#1、#2废水泵出口阀无法开启,废水池高液位导致系统联动停运;联系南京中电联立即处理。 7、2009-6-3 11:10:00氢站充氢完毕:#1氢罐4.8Mpa、#2氢罐4.5Mpa、#3氢罐4.9Mpa。 8、2009-6-3 11:35:00锅炉补给水处理系统#1、#2废水泵出口阀故障消除,启动反渗透系统,发现#1反渗透防爆膜破裂,值长通知湖北二建立即处理;超滤,反渗透投运一个系列。16:25防爆膜破裂处理完毕。 9、2009-6-3 20:58:00就地检查确定补给水处理1号还原剂加药加不出药,切换2号泵运行,发缺陷单。 10、2009-6-3 20:58:00精处理再生装置分离塔反洗分层到第7步时放水阀和进气阀不会自动关闭。再生程序还是不能自动运行。 11、2009-6-5 0:30:00停运1号机凝结水精处理系统4号混床时,旁路门已开到位,但混床进出口阀无法关闭,程序无法执行下去。 四、启动过程缺陷及处理情况: 序号 内容 处理情况 备注 1 凝结水精处理2号前置过滤器出口门无法关闭 已处理 2 凝结水精处理1号混床树脂输送至分离塔完毕;分离塔上部排水阀不动作 已处理 3 精处理再生装置分离塔反洗分层到第7步时放水阀和进气阀不会自动关闭。再生程序还是不能自动运行 已处理 4 补给水处理废水泵由于出口气动阀无法开启,废水池高液位,导致系统停运,停运时1号反渗透防爆膜破裂 已处理 5 凝结水精处理2号前置过滤器开关无讯号反馈,程序无法执行 停机处理 6 精处理混床出口多个取样点及变送器取样点外漏 停机处理 7 供氢站供氢母管B路安全阀内漏 停机处理 8 精处理化学仪表没有安装调试,影响混床出水水质监督 9 精处理4号混床停运时,进出口阀无法关闭,程序无法执行下去,只能点操关闭 10 补给水处理氧化剂2号加药泵、还原剂1号加药泵打不出药 11 补给水处理2号事故补水泵出口逆止门内漏 12 补给水处理2号除盐水箱出口手动门无法关闭 13 给水加氨系统配氨溶液用临时电源、临时泵、临时管道,存在较大安全隐患,工作量也比较大,建议尽快更改 已有工作联系单 五、防范措施及注意事项: 1、严格执行操作卡、检查卡 2、加强各系统的巡视,发现异常及时汇报,填写缺陷单,并跟踪落实 3、做好运行记录,有重大操作的重大缺陷应记录清楚 4、供氢站操作阀门时,应缓慢开关,并随时用氢气检漏仪检测是否漏氢 5、机组启动,当开始用除氧器直接上水时,加氨点应在凝补水泵出口; 2009年6月6日 陈裕忠

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