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- 2017-06-07 发布于重庆
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4号机组停机总结20140414
发电生产部二单元一值重要操作总结
名称 04月14日4号机组停机总结 值别 二单元一值 操作阶段 4号机组停机(400MW至手动MFT) 重要
节点 4号汽轮机顺序阀切至单阀。
300MW,厂用电切换。
汽轮机闸,锅炉进行氧化皮吹扫。
锅炉手动MFT。
汽轮机投盘车。 主
要
操
作 19:30 做4号机组停机前准备工作:试启动41、42顶轴油泵、4号机高压密封油备用泵、4号机主机交、直流润滑油泵、4号机空氢侧直流润滑油泵正常。4号炉等离子拉弧正常。4号机辅汽切至3号机接带。
19:40负荷400MW, 4号汽轮机由顺序阀切至单阀运行。
19:54 负荷300MW,退出4号炉火检保护、4号机高、低加水位保护及高排压比保护。
21:00 负荷300MW,切换厂用电;
21:04退出脱硝运行;
21:14 降负荷至250MW,41、42、43、44磨煤机运行;
23:00 接值长令:4号机停备;
23:03 停运44磨煤机;
23:18 停运43磨煤机;
23:27 停运42磨煤机;
23:32 4号汽轮机打闸;
23:40退出4号发电机逆功率保护,投入4号机发变组误上电保护压板。
00:03 对主汽、再热汽系统进行3次氧化皮吹扫;
00:30 停运41磨煤机,手动锅炉MFT;
00:38 4号汽轮机转速至0,投入盘车,惰走时间66分钟。
00:42 停运4号炉送、引风机,关闭风烟系统风门挡板,锅炉进行闷炉。 设备
主要
缺陷 2、3号高加事故疏水调门打不开;
4号机高旁调门摆动较大;
44磨煤机煤层料位不准确; 操作
经验 1、提前进行工作准备。提前准备好操作票,保证停机过程的流畅性;
2、负荷250MW时,解除锅炉主控自动,这时可以解除汽机主控自动,控制汽机调门开度在20%左右,以后不用更多分心去关注调门开度;
3、4号机高压旁路门开度反馈波动,注意反馈变化,防止保护误动;
4、锅炉启动分离器至大气扩容器电动门开启前,活动一下锅炉启动分离器至大气扩容器调门,在锅炉启动分离器至大气扩容器电动门开启后,可以解除自动,再次确认调门是否可以开启。此次停机锅炉启动分离器至大气扩容器调门开启正常;
5、负荷250MW以下,随时关注炉膛差压及风量,随着停运磨煤机,及时调节,保证一次压力在7~8KPa,炉膛差压400~600Pa;
6、锅炉转入湿态后,应及时检查并启动锅炉疏水泵进行工质回收,防止工质外排导致排汽装置水位低。此次,锅炉疏水回收略微耽搁时间,排汽装置液位维持在1800mm左右,后将液位补到2000mm以上,进行氧化皮吹扫。在吹扫期间,适当减小补水量,保证吹扫完毕后,排汽装置液位不要过高;
7、汽轮机打闸后,需要加强对主机系统的监视,由于汽轮机惰走过程中,尤其是经过不同的临界转速时; 存在
问题 1、锅炉转入湿态后,启动锅炉疏水泵,出口压力较低,怀疑管道存在空气,后交换启动几次锅炉疏水泵后压力正常。 建议
(需要协调
问题) 1、对于高旁减温水门,应及时进行检修,防止再次出现反馈波动现象。
值长
意见 本次停机过程把握到位,控制较好。 签名:刘峰 部门
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