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沙埝油田污水处理工艺分析.doc
沙埝油田污水处理工艺分析
【摘 要】沙埝注水站在维持沙埝油田的正常生产中起着举足轻重的作用。联合站从1998年12月建站以来,使用了一些新工艺、新设备,随着使用年限的不断增加和生产规模的不断扩大,原有的工艺逐渐暴露出部分问题。例如:随着污水产量和注水量不断上升,原有的处理能力已经不能满足生产的需要(目前年处理量已经达到50*104m3/a),水处理用化学药剂方案不够合理,造成处理的污水水质较差,管线流程结垢、腐蚀严重。影响了油田的正常生产。
【关键词】污水处理;杀菌剂;絮凝剂;三相分离器
1 近期水质状况
地点 二氧化碳
mg/L 硫化物
mg/L 含油
mg/L 总铁
mg/L 硫酸还原菌(个/mL) 腐生菌
个/mL 固含量
mg/L
沙20水源井 4.95 0 ? 0.3 10 10 0.6
注水泵进口 37.13 10+ 19.64 0.4 1000 10000 8.33
目前,日均注入水量上升到1450m3/天,其中清水量在100m3/天。从上表可以看出,水源井清水各项指标状况都很好。根据局监测化验报告,合格率99.44%(承包指标合格率要求85%)。污水水质各项指标都偏高,尤其是含油、固含超标,影响油井渗透率,容易堵塞地层。硫化物、细菌超标,造成管网腐蚀严重(局部腐蚀速率达到3mm/a),这些问题需要从工艺和维护管理措施上入手进行解决。
2 三相分离器运行情况
三相分离器是污水处理第一道环节,我们发现这也是最重要的一道环节。这就需要我们从源头上来寻找解决方案。经过实践,我们认为提高三相分离器工作效果有两个有效途径:一是除沙清垢、二是控制好适当的温度。
(1)除沙清垢。沙埝油田出油含固体悬浮物较多,三相分离器往往使用不到半年处理效果就下降,甚至严重到出油、出水流量计堵塞。通过强化井底防沙工艺、管道加药酸洗等工艺能有效减少污水结垢。在目前无很好处理手段的情况下,我们采取了以下措施:对三相分离器定期倒换,加强冲沙清污。(今后可考虑:定期化学清洗以恢复使用特性,使用有聚集效果不易结沙结垢的聚结板)。
(2)控制合适的温度是目前的有效手段
在不同的温度条件下,产生的脱油脱水效果有显著差异。对比以下曲线可以发现:温度控制在52℃以上,得到了最佳的效果。更高温度效果不明显。在47℃以下,急剧恶化。
建议:
(1)三相分离器前端应用高效脱水破乳剂,是提高脱水效果、降低能耗的有效方法。(如德国的BACΦ公司研制的28型分离剂,在某工程中应用,在15℃条件下,经一级处理后,可把原油含水从30%降至1~2%)
(2)加药点前移到沙7站内,这样就能够增加破乳剂和原油的混合时间,并且沙7站的出油温度能够保证发挥破乳剂的最大活性,提高破乳效果。
4 污水处理工作的几点做法
4.1 分级目标监测管理,提升处理水质
分级目标监测管理的方法是将污水处理系统划分为四个监测目标,设立警戒参数,通过预警响应机制及时采取措施进行分级目标责任管理。避免出现上游环节不合格影响原本能正常工作的下游环节,最终造成全系统受影响带来不可逆转的后果。
监测位置 警戒参数 采取措施 责任人
三相分离器出口 净化油含水5%
污水含油200mg/L (1)提高供热温度
(2)调整堰管位置
(3)检查破乳剂加药情况 计量岗
注水技术员
除油罐出口 污水含油50mg/L
机杂50mg/L (1)及时进行收油、排污、助排
(2)检查絮凝剂加药情况
(3)效果不明显,及时清罐 处理岗
注水技术员
双滤料罐出口 污水含油10mg/L
机杂10mg/L (1)进行反冲洗、排油
(2)检查进出口压差,补充或更换滤料 处理岗
注水技术员
注水泵进口 污水含油5mg/L
机杂2mg/L
总铁1mg/L (1)及时进行收油、排污
(2)措施效果不明显,及时清罐 注水岗、
注水技术员
措施实施后,污水处理效果也有所提高,局监测合格率73.2%,(承包指标70%),去年同期为63.73%。
4.2 加强设施的维护保养
对除油罐、缓冲罐、注水罐的排污、助排、清罐、污油回收及双滤罐的反冲洗、检查保养等内容落实到具体岗位,并对时间作出要求。由分管干部每天进行检查验收。2013年以来,先后对除油罐、注水罐进行了三次清罐作业,污油池进行了一次清污,更换了双滤罐的滤料。反冲洗、收油、排污等日常性的工作严格对照以下制度执行。加强水处理设施的维护保养有效地保障了水质处理效果。
4.3 工艺流程适当改进
除油罐定期收油,
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