某电厂8号机轴封汽系统优化.docVIP

  1. 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
某电厂8号机轴封汽系统优化

某电厂8号汽轮机 轴封漏汽系统最佳优化方式的确定 1 概述 某电厂8号汽轮机是哈尔滨汽轮机厂制造的超高压三缸三排汽凝汽式、型号为N200-130/535/535型、34系列第18台汽轮机。该机于1984年12月投产以来,经历了五次大修和1997年8月利用美国西屋公司技术对低压缸进行了通流部分改造。2003年8月至11月利用该机第六次大修机会,对高、中压缸进行现代化改造;更换了2、3、4号低压加热器;对凝结水泵进行了出力改造;同时对轴封漏汽系统进行了优化。经优化前后的热力性能对比试验,优化后的轴封漏汽系统比优化前,在100%负荷时汽轮机组热耗率下降15.51 kJ/kWh,煤耗率下降了0.586g/kWh;在90%负荷时热耗率下降了16.4 kJ/kWh,相当于煤耗下降了0.62 g/kWh。按机组年运行5500小时,平均负荷160MW计算,一年可节约标准煤545.6吨,按现行标准煤价计算折合人民币16.4万元。同时回热系统运行的安全和稳定性得到提高。其中4号低压加热器寿命提高一倍,即10年可节省一台低压加热器的投资(23万元)。 2 轴封漏汽系统实际运行存在的问题及分析 2.1 轴封漏汽系统存在的问题 现有国产200MW汽轮机高压缸前后轴封一次漏汽和中压缸前轴封一次漏汽系统的设计方式是:三处漏汽汇合之后导入五段抽汽(见图1),最后与五段抽汽一同进入四号低加进行回热加热。高、中压缸轴封二次漏汽直接导入轴封加热器进行回热加热。原设计(轴封间隙按0.55mm计算)轴封一漏导五段抽汽流量为4.785t/h(34系列)、6.95t/h(55系列)和6.14 t/h(72-1JD系列),清河电厂高、中、低压缸改造后轴封一漏流量设计值为5.56t/h,温度为411 ℃,焓值为3295.4 kJ/kg;轴封二漏导轴封加热器为2.27t/h,温度为411 ℃,焓值为3302.6 kJ/kg。设计轴封漏汽系统见图1。 从图1设计系统分析发现,几处系统汇接点参数相差较大,轴封一漏汇接至五段抽汽前温度为410℃,五段抽汽温度仅为320℃,由于两者温差较大,这对非绝热状态回热系统,必然会增加循环系统换热过程中的熵增,即不可逆损失。而四段抽汽温度为404.5℃,比轴封一漏温度才低近6℃;轴封一漏中的三个支路的轴封套前压力均高于四段抽汽压力(0.856MPa)).3 g/kWh。 高压缸 中压缸 4抽 5抽 低压缸轴封供汽 轴封一漏 轴封二漏至轴加 至轴冷 轴封供汽 4号低加 轴加 图1 国产200MW 汽轮机轴封漏汽设计系统图 根据朝阳发电厂、锦州发电厂、通辽发电厂、清河发电厂、沈海热电厂试验测得的数据表明,国产200MW汽轮机实际运行轴封一次漏汽量达7~9.5t/h ,蒸汽温度达420~440℃,使4号低加进汽温度由315.5℃(设计值)升高到380~400℃。这就造成了热力系统不可逆损失增大、机组效率下降、4号低加使用寿命降低。据统计两个大修期左右就要更换一台低压加热器;机组标准煤耗增加0.43g/kWh。每年机组按5500运行小时、带160MW基本负荷计算,煤耗量增加378.4吨标准煤。清河发电厂8号机投产仅八年(1992年)就因4号低加管板变形严重、冷却管堵管过多,重新更换加热器管芯(外壳没有更换)。2003年大修更换一台新加热器。其它电厂也存在类似问题,甚至更严重些。 2.2 原因分析 a. 原设计轴封漏汽接入点不合理,造成4号低加长期处在超温状态下运行,使回热系统运行安全性得不到保证。 b. 由于轴封径向间隙大,造成汽轮机端部轴封漏汽量增加。原设计轴封径向间隙为0.55mm,由于国产200MW汽

文档评论(0)

ikangdwe + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档