精炼厂2014年6月成本管控总结报告.docVIP

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精炼厂2014年6月成本管控总结报告

精炼厂2014年6月成本管控总结报告 一、成本管控总体情况 精炼厂2014年《生产经营目标责任书》单位完全加工成本计划:295.65元/千克(按产量)。成本管控目标:完全成本持平看,变动成本下降5%,单耗控制在计划以内。 主要措施:一是控制单耗,二是提高产量。单耗按成品金产量计算,分解为:二乙二醇二丁醚0.190千克/千克;无水亚硫酸钠1.000千克/千克;盐酸4.500千克/千克;硝酸1.440千克/千克;氢氧化钠2.000千克/千克;无水乙醇0.300千克/千克;石英坩埚0.060个/千克;纯石墨坩锅0.010千克/千克;电力3.500千瓦时/千克;水0.720吨/千克。产量在公司计划目标基础上提高7.7%,内部目标12000千克。。 二、成本管控主要工作完成情况 按公司要求, 2014年6月份,精炼厂根据公司下达的2014年成本控制目标,结合单位实际情况进行了分解,并落实到各环节和各岗位,从2014年6月份情况来看,运行较好。 1.进一步夯实成本管理基础工作,确保成本核算准确、真实、及时,提升成本管理水平。加强成本结构分析,要求单位负责人、管理人员、技术人员、主要生产骨干、班组长要熟悉和掌握各工艺作业单位成本、材料及动力单耗指标;加强材料、能源、劳动等定额管理; 2.加强生产过程控制,从严控制物资能源消耗; 3.严格成本费用控制,依据内部经济责任制方案,细化成本控制目标,完善各项定额指标,规范入账进度; 4.切实发挥成本费用管控小组作用,根据成本费用控制实施方案做好组织、协调等工作,等明确成本费用控制点,做好现场督导的同时进行成本费用定期分析,分别按阶段或环节进行总结,做好事中控制与事后分析,注重分析评价,不断循环改进;重点加强生产经营情况分析,强化预算管理,特别是技术经济指标变化对工序成本和利润的影响。 三、成本管控措施及亮点工作 1.从制度建设着手,明确标准成本执行情况与全员收入挂钩,强化责任意识; 2.对主要材料和费用进行严格监控,按月比对分析,指明努力方向; 3.通过扩大规模、改进工艺等手段降低材料单耗,挖潜增效; 4.关注材料市场价格行情,寻找低成本替代材料。 5.通过小改小革降低成本。本月黄金水淬后烘干实验了新工艺,采取电力烘箱烘干,降低了液化气成本的投入,同时,处理工作强度也大大降低。 四、成本费用控制目标执行情况 名 称 单 位 标 准 本月 实际 本年 累计 上年同期 累计 累计与标准差异 累计与标准差异率(%) 本年累计与上年同期差异 本年累计与上年同期差异率(%) 冶炼处理量 公斤 5589.000 1245.863 6172.504 5089.766 583.50 10.44 1,082.74 21.27 冶炼 成本 元/千克 295.6503 171.85 232.05 256.327 -63.60 -21.51 -24.28 -9.47 (一)实际处理单位成本为232.05元/KG,标准单位成本为295.65元/KG,单位成本差异减少63.6元/KG。差异原因分析如下: 1. 实际处理量6172.5KG比标准处理量5589KG增加583.5KG,导致单位处理成本减少45.82元/KG。 2. 变动单位成本差异减少54.87元/KG。 (1)定额材料影响单位成本减少元/KG。单耗影响单位成本减少19.05元/KG,单价影响单位成本减少22.26元/KG。 (2)辅助材料影响单位成本减少13.56元/KG。 3. 实际固定成本1051103.88元,标准固定成本998918.96元,增加52184.92元(详见标准成本分析报表16),影响固定单位成本减少17.78元/KG。 (1) 职工薪酬增加76315.51元。其中:职工工资增加33132.85元,其他职工薪酬增加 43182.66元。 (2)制造费用减少24130.59元。 (二)本年累计实际比去年同期单位处理成本减少24.28元/KG,降低9.47%,主要是因为今年合质金处理量较上年有所增加,从而产品单耗成本降低所致,另外今年职工薪酬增加了年功工资、材料涨价等都影响了单位成本。 五、现阶段所存在的不足和问题 根据公司环保要求,精炼厂改造了喷淋塔,增加了碱液使用量,此部分成本为计划外新增成本,请公司酌情核增成本计划。 六、下月工作计划 1. 做好标准成本活动,把活动开展结合生产实际进行; 2. 严格按照公司的程序来办理相关业务,重点加强生产过程原料、原材料、燃料、动力等资源从采购计划编制到使用投入的控制; 3. 严格按照公司相关要求,控制好其它各种费用的支出; 4. 加强精细化作业,做好跑冒滴漏的控制,做好金属平衡工作。 精炼厂 2014年6月30日

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