HH10-F-5输煤系统导料槽改造项目可行性研究报告(2010版1).docVIP

HH10-F-5输煤系统导料槽改造项目可行性研究报告(2010版1).doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
HH10-F-5输煤系统导料槽改造项目可行性研究报告(2010版1)

编号:HH10-F-05 重大特殊项目可行性研究报告书 项目名称:输煤系统无动力自动消尘导料槽技改项目 单 位:云南大唐国际红河发电有限责任公司 编 制: 审 核: 批 准: 2010年04月20日 输煤系统无动力自动消尘导料槽改造可行性报告 一、前言 (一)项目名称: 输煤系统无动力自动消尘导料槽改造 (二)项目性质: 技改项目 (三)可研编制人: (四)项目负责部门: 设备工程部 (五)项目负责人: 二、项目提出的背景及改造的必要性: (一)承担可行性研究的单位:大唐国际红河发电有限责任公司设备工程部 (二)项目提出的背景: 目前我公司输煤系统粉尘较大,现场设备磨损较严重、缺陷较多,维护、保洁人员工作量较大,也影响到现场工作人员的身心健康, (三)进行技术改进的必要性: 由于粉尘较大,输煤系统多管冲击式除尘器工作负荷相当大,造成除尘器系统缺陷率相当高:且栈桥系统冲洗水量也比较大,这样除尘、排污系统、煤水处理系统压力都相对较大。因此输煤系统的粉尘治理势在必行 (四)调查研究的主要依据、过程及结论;通过对小龙潭电厂输煤系统的考察,以及我公司输煤系统#5甲乙路胶带输送机尾部导料槽改进后试运,抑制扬尘效果比较明显。 (五)原系统或设备的基本情况: 1.拟进行改造的系统或设备的基本情况说明:原来导料槽采用北京金海明科科技发展有限公司封闭式导料槽。封闭导料槽由封闭箱体和托架组成,即将槽型托辊组中的侧托辊去掉改成高分子材料的板才支撑侧皮带,同时保留水平托辊。托架支撑水平托辊和封闭箱体;封闭箱体支撑滑板在加上侧板和上盖构成封闭箱体。落料点下采用胶环缓冲托辊,托辊间距为400mm。封闭箱体上盖采用平顶。箱体宽度根据设计院要求,即:B=1200时,箱体上口宽1180mm,箱体高度从中间架上表面距封闭箱体顶面=860mm。 2.系统或设备简述;甲乙两路#2--#7胶带机导料槽共170.4米;其中#5甲乙各18米已改造。 3.铭牌; 4.制造商;北京金海明科科技发展有限公司 5.投产日期;2006.3 6.技术状况及其他有关技术参数; 位置 封闭箱体长(米) 单路 双路 2# 16.8 33.6 3# 16.8 33.6 4# 16.8 33.6 5# 18 36 6# 16.8 33.6 合计 170.4 7.运行简历;从机组投产输煤系统一直运行至今。 8.主要历史状况等: (六)存在的主要问题: 1.缺陷情况的记录和叙述;碎煤机之前的胶带机尾部导料槽下部缓冲托辊,由于煤块冲击损毁较频繁,已更换为缓冲床。各级胶带机导料槽边皮磨损严重,检修、更换不方便;扬尘较严重。 2.安全生产;曾发生过#2甲胶带机导料槽内部导料板与胶带之间卡煤造成皮带的划伤,后将导料挡板拆除。 3.系统匹配;导料槽内胶带下高分子耐磨滑板、上部滑条都磨损较严重,滑条采用废旧皮带替换。整体密封效果不好。 4.环境保护;减少扬尘 5.节能降耗、提高经济性;改造后可取消除尘器、喷淋设备;大幅减少水冲洗水量;减少扬尘造成的燃煤损失。 6.改善劳动环境和条件等:有效改善输煤栈桥内部环境,减轻劳动强度 (七)需要通过技术改造解决哪些问题。 主要解决各转运站点,胶带机导料槽处扬尘严重问题。改造后可取消除尘器、喷淋设备;大幅减少水冲洗水量;减少扬尘造成的燃煤损失。 三、方案论证: (一)改造方案描述;拆除现有导料槽及下部单辊托辊组,更换为槽型托辊组及新型密封导料槽,内部增加若干道橡胶挡帘,增设平衡风管及扩容器。 (二)改造后预期达到的效果;解决各转运站点,胶带机导料槽处扬尘严重问题。改造后可取消除尘器、喷淋设备;大幅减少水冲洗水量;减少扬尘造成的燃煤损失。彻底改善现场作业环境。 (三)应从全部可能的设计方案中,提出2~3个最适合的可选方案(或建议方案);从#5甲乙胶带机尾部导料槽改造试点结果看,采用无动力自动消尘导料槽技术应该是可行的方案。 (四)施工方案、过渡方案; 根据试点经验,各个转运点可以甲乙路分别逐点进行。 (五)是否需要停机停炉或结合机组大、小修等;不需要 (六)从技术、经济、效果等方面论证其实施可行性、合理性、存在问题和解决办法; 根据试点经验,方案可行。施工中注意,一路施工时,保证另一路可靠运行,并在开工后第二天保证改造点具备紧急备用条件。 (七)要求定量、准确地对其性能指标、投资费用、效益、投资回报作出综合比较; (八)提出推荐方案。 推荐云南机械工业能源设备技术公司无动力自动消尘导料槽方案 四、项目规模和主要内容: (一)项目方案及内容综述(不超过40个字); 拆除现有导料槽及下部单

文档评论(0)

kkg445 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档