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- 2016-10-22 发布于北京
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重油催化装置余热锅炉改造与长周期运行.doc
重油催化装置余热锅炉改造与长周期运行
【摘要】重油催化余热锅炉多产汽技术改造,节能降耗,装置长周期运行的优化对策。
【关键词】重油催化 余热锅炉 技术改造 长周期
本重油催化裂化装置是由洛阳石油化工工程公司设计,于2003年9月建成投产,其能耗对全厂能耗影响较大,余热锅炉是重油催化装置的节能设施,它能回收再生烟气显热,并产生蒸汽,但该装置的烟气余热回收部分自投产以来未进行过大的改造,部分锅炉运行参数已偏离原有锅炉的设计参数,另外,锅炉本体在几年的运行当中暴露出很多问题,制约着锅炉的正常运行,甚至成为安全隐患。 1 余热锅炉存在问题及改造
(1)该装置余热锅炉过热蒸汽出口温度一直超高,设计值为420℃,而实际值则为460-500℃,尤其是在烟机切换及主备机切换的过程中,蒸汽温度高达520℃,排烟温度也高达220℃以上(设计197℃)。分析原因就是装置整体产汽量不足造成的,能源极大浪费了。过热蒸汽温度过高有可能烧坏炉管,损坏设备,对装置安全运行埋下隐患。装置决定利用检修期间对其进行改造,即从省煤器出口处引一条中压除氧水管线,与一级2#过热器出口中压蒸汽在减温器内部混合,达到降低中压蒸汽温度的目的。在余锅一级2#过热器后路增加一台表面式减温器,达到降低二级过热器出口蒸汽温度,使过热蒸汽温度由原来的460-500℃降低到目前的430-450℃
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