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振动筛技术攻关报告(一)
振动筛技术攻关报告(一)
2015年烧结成品筛运行问题:
润滑油脂年消耗约55万;
激振器更换31个,约花费110万;
筛子梁、同步器等部件花费约 50万。
故障停机次数较多,影响稳定生产。
目标:降本增效,提高筛子运行稳定性。
主要攻关措施:
研究筛子激振器润滑规律,探索出科学的润滑周期和油脂使用量。
分析激振器故障现象和原因。
研究改善方案。
进行运行试验,验证技改效果。
强化日常管理,对点检员和维检人员进行技术培训,提升维护队伍的技能。
一 研究筛子激振器润滑规律,降低油品消耗,减少漏油。
时间安排:2月17日—2月29日
润滑试验:以一系列筛子为试验对象,激振器打油由“间隔40分钟打6次油”改为“间隔60分钟打4次油”。
如果一系列筛子运行正常,3月初将对二、三、四系列筛子润滑进行修改。
二 分析故障现象
图1 损坏的激振器
拆开一次筛损坏的激振器,发现存在以下现象:
轴承保持架已损坏;
轴承内部油脂含有粉尘等杂物多;
部分滚珠有严重磨损;
轴承两端密封端盖漏油。
三 现场调研问题
目前激振器打油多,主要目的是冲出激振器内部粉尘;
岗位职工反映筛子重起重停现象比较突出,返系统皮带故停和料场S系统故停都造成重停。(该问题需进一步调研,应制定避免重起重停措施);
在现场发现筛子重起重停瞬间会出现振动异响,筛箱扭曲振动,振幅瞬间增大现象,对筛子同步器、传动轴、联轴器和激振器都造成不正当磨损。
筛子在转动过程中,激振器漏油,造成筛箱两侧积油过多。
四 激振器运动分析
图2 (一三次筛)激振器结构图
运行过程中,每个激振器有2个打油点位,2个出油口。运行过程中,打油管1和2由集中润滑系统供油,出油口2用螺栓封堵,出油口1敞开用于排油。
一三次筛筛箱振动轨迹为椭圆形,二次筛筛箱运动轨迹为直线。激振器用固定螺栓安装在筛箱上,因此激振器的运动轨迹和筛箱相同。润滑油在激振器轴承内部,承受轴承滚珠挤压力和激振器运动产生的外力(一三次筛离心力,二次筛是惯性力)的合力作用,最终导致油从出油口1流出。这就是虽然我们打油量很大,但是有时开盖后发现激振器没有油的原因。
五 激振器内部粉尘来源分析
激振器内部粉尘来源主要有三个:
润滑油站粉尘大,粉尘由润滑油带入激振器;
激振器两侧密封端盖磨损,粉尘进入;
粉尘从出油口1进入激振器,认为是主要来源。
激振器是由集中润滑站周期打油,润滑油从打油管1和2进入激振器,部分油在外力作用下从出油口1流出,激振器内部会出现空隙,空隙内的空气会在轴承的带动下运动。空气在激振器内部运动会导致内部压强发生变化。由于激振器通过出油口1与外界空气相同,因此会有空气通过出油口1进入和流出激振器,在空气流动过程中,会有粉尘从出油口1进入激振器。
六 改善措施
制定措施,避免筛子重停;
做好润滑站粉尘治理,防止粉尘通过润滑油进入激振器,计划将润滑罐安装上,减少工人劳动强度。
在出油口1安装过滤器,防止粉尘进入。需要找厂家制作油管丝头,橡胶油管可使用机旁库的。接油罐和过滤管由五冶制作。
图3 过滤器安装示意图
目前,一些激振器已经使用了1年以上,激振器内部已经含有粉尘。针对一些温度高的激振器,需要拆下对轴承进行冲洗,以便延长使用寿命。(该工作量比较大)。激振器清洗,需要制作检修平台,检修平台包含部件:一是固定支架,用于固定激振器;二是压缩风管道。
轴承清洗过程:
拆除激振器——拆除偏心块——拆除轴承端盖——激振器内部喷冲洗剂——用压缩风吹扫激振器内部油污——激振器回装
(5)筛子打油管安装关卡和固定支架,防止油管磨损。
图4 激振器检修平台
(5)目前,筛子日常维护工作还存在不足,还存在漏料、漏油问题,因此需要严格把控定保质量。
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