2015三人行矿业学院某集团公司掘进工作面瓦斯超限事故报告.docVIP

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2015三人行矿业学院某集团公司掘进工作面瓦斯超限事故报告

矿“11.29”戊9-10-16130机巷 瓦斯超限事故追查处理报告 矿 2009年11月29日 矿“11.29”戊9-10-16130机巷 瓦斯超限事故追查处理报告 2009年11月29日0:15分, 矿戊9-10-16130机巷迎头发生一起顶板冒顶引起的瓦斯超限事故,致使机巷里、中、外及外切眼口四处瓦斯监测探头显示超限,最高浓度探头显示4%(瓦检员实测4.5%),最长持续时间1小时6分钟。事故发生后,集团公司 总,通风处、开拓处、安监局、瓦斯所等处室领导,在 矿有关人员陪同下进行了现场勘查和事故调查。事故追查处理情况如下: 事故时间:2009年11月29日0:15分—1:28分。 事故地点: 矿戊9-10-16130机巷。 事故类型:瓦斯事故。 事故单位: 矿 队 工程概况: 矿戊9-10-16130机巷设计总长2800m,截止11月29日零时已施工1850m,该巷道采用EBZ-160J型掘进机配合1320型皮带落煤和运输,支护方式分别采用锚网和36U分段支护,目前该巷道迎头500m均采用36U三节拱支护,巷宽4.8m,巷高3.4m,净断面13.15㎡;该巷道沿戊10煤层顶板施工,煤层坡度15°~17°,煤厚一般为戊9煤0.8m,戊9-10夹矸0.8m,戊10煤2.4m。该巷道采用一组30KW×2对旋风机供风,吸风量545m3∕min,风筒末端出风量313 m3∕min,供风距离2000m,该巷道属高瓦斯管理。11月5日 矿地测科下发地质预报“ 队施工的戊9-0-16130机巷截止11月5日早班已施工至60#点前7米,在施工117米(即60#点前114米)将揭露倾角为21°,落差为55米的逆断层。受断层影响,附近煤岩破碎易冒落。为确保施工安全,建议 队在揭露及过断层时加强顶板管理工作。 ”, 队于11月19日编写了过断层措施,至事故时措施没有审批,是因开拓科讲,断层未揭露,措施针对性不强,暂不审批。 事故经过: 2009年11月28日早班,班前会由技术员 主持召开,班前会强调迎头顶板戊9-0夹矸没了,出现窝子煤,顶板不好,加强顶板管理,采取小循环作业,帮顶必须刹实背牢,严禁空帮空顶,且要密切注意加强瓦斯管理;当班安排进尺计划3棚。该班进班后,发现当日夜班迎头两架空顶0.6m高,但已用圆木和半圆木刹实接顶,戊10煤层正常,戊9顶板较破碎,松软,当班分三个循环进尺,第三架架好已是15:00时,第三架空顶0.6m,超前片1.0m,当时第三架没有刹顶,原因是只有一棚无法刹,也没有时间刹顶,就现场交给中班处理,当时给队书记汇报,升井后又到队当面向队长书记进行了汇报。 11月28日中班班前会,由队长 召开,强调顶板有窝煤,遇到构造,顶板易冒落,要求采取小循环进尺,加强顶板管理,使用好前探梁,空帮空顶处必须刹实背严,严禁空帮空顶,当班安排进尺计划2架。中班15:50时到迎头,发现迎头早班最后一架空顶0.6m没有刹顶,煤壁超前片有2.0m。中班掘进机切割出两帮腿窝后,于22:30分架好第一架,当时棚子正顶空1.5m,超前片1.5m,人员于23:20分撤离迎头,去后边运刹顶料和处理皮带倒架工作。 瓦斯检查员在距迎头约100m的电话处等待交接班,当时测定瓦斯0.24%,当班割煤时瓦斯浓度测定为0.3%。 至29日0:15分,迎头发生冒顶,顶板冒落高度约2.5m、冒落长度约3.m,宽度3.0m,冒落矸石量27m3,涌出瓦斯量494m3,当时巷道里探头0:18分显示4.0%(瓦斯检查员实测4.5%),并引起巷道中、外和外切眼口探头显示超限(各探头显示数据见附图),由于时处交接班之际,迎头无人员,局扇一直正常运转,至1:28分瓦斯降至1.0%以下,至4:45分瓦斯浓度降至正常状态。 经调查,该巷道瓦斯电闭锁及时动作,断掉该巷道及回风系统所有电源, 矿及时启动了应急预案。 事故原因: 1、技术管理不到位:从施工措施(作业规程)、架U支安全措施,以及没有审批的《戊9-0-16130机巷过断层安全技术措施》看,缺少巷道防止超前片帮的打锚杆、穿木楔等防冒顶措施,而且刹顶只采用圆木、半圆木、木楔,针对U支无法固定,现有措施不能满足现场作业需要。 2、现场管理有漏洞:28日早班、中班交接班时,均给下班留下高1.5m,长2.0m的空顶,均给事故发生埋下安全隐患。 3、客观原因:事发后,根据分析,该巷道已进入构造影响带,顶板冒落的同时,引起瓦斯大量涌出。 八、责任划分: 1、 矿掘 队技术员 对此次事故负有技术管理

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