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控制铁口炮泥带潮泥出铁的炉前操作方法
不锈钢分公司先进操作法申报表
2015年9月29日
操作法名称 控制铁口炮泥带潮泥出铁的炉前操作方法 操作要领、经验概述 随着高炉向长寿命、强化冶炼方向发展作为高炉出铁口使用的耐火材料-炮泥在材质与质量方面不断地改进和提高,,。从开始对,,是
图2 06年至08年一季度深度潮泥占总潮泥量比例的对比
由图1、2可以看出,由07年三季度开始,这套对于炉前操作方法的应用起到了良好的效果,潮泥情况得到了有效控制,逐步减少,今年一季度降低到22%,创历史最好水平,并且深度潮泥占总潮泥量的比例明显下降(今年一季度只有26.9%)。对减轻炉前工劳动强度以及改善炉前作业环境方面有着重要的意义。
另外,潮泥量的大幅下降,铁口工作状况得到改善,铁口深度合格率以及全风堵口率都保持在较高水平,红点、铁口区域水温差波动等异常情况得到很好的抑制。为高炉正常生产打下了良好的基础,也间接的降低了炮泥吨铁单耗。
操作法的理论与技术论证
出铁口的整体构造如图3所示。铁口由铁口框架、冷却板、砖套、铁口孔道等组成。
图3? 铁口整体结构剖面示意图
1—铁口孔道;2—铁口框架:3—炉皮;4—炉缸冷却壁;5—填充料; 6—砖套;??? 7—砖墙;8—铁口保护板;9—泥套
高炉生产时,每昼夜必须从铁口放出大量的铁水和炉渣,铁口区受到高温、机械冲刷和化学侵蚀等一系列的破坏作用,工作条件十分恶劣。所以,高炉生产一段时间后,铁口区的炉底、炉墙都受到严重的侵蚀,仅靠出铁后堵泥形成的泥包和渣皮来维持,见图4。
首先,高炉炉缸内的铁水和熔渣不仅本身具有静压力,还受到热风压力和炉料的有效重力的作用,铁口一打开铁水就会以很高的流速从铁口流出来。同时,炉缸内其他部位的铁水和熔渣也会迅速来补充。由于受铁口孔道的限制,在炉内的高压作用下,大量处于运动状态的渣铁在铁口孔道前形成“涡流”,剧烈地冲刷着铁口的泥包。最后把铁口孔道的里端冲刷成喇叭口状。
铁口泥包和铁口孔道,出铁时被液态渣铁加热到很高的温度(达1500℃以上)。由于铁口泥导热性差,使铁口孔道表面温度与内部有很大的温差,造成热膨胀程度的不一致,因而产生温差应力,加上有水炮泥中水蒸气的排出,使泥包和孔道产生变形和开裂,严重时使泥包
断裂,造成铁口过浅。铁口潮时,在铁水的高温作用下,水分急剧蒸发,产生的巨大压力,会使铁水喷溅,造成铁口状况的恶化。
?
??? ?????????????图4 开炉后生产中铁口的状况
??? ?1—炉缸焦炭;2—炉墙渣皮;3—旧堵泥;4—残存的炉墙砖;5—出铁时泥包被渣铁侵蚀变化情况;6—残存的炉底砖;7—新堵泥
堵口时新打入的泥在填充铁口孔道的同时,一部分在顶入出铁后残留在孔道内的渣铁时一起进入炉缸,大部分都用来修复受损的泥包,随着开口、出铁、堵口的循环交替,外层泥包不停的替换,而泥包中间的旧堵泥(如图4中3所示)置换周期较长,在多次堵口的过程中承受较大的温差而达到泥料的抗热震极限次数(3-4次),经常性的出现出铁后期旧堵泥正常层裂脱落,一般会伴随小幅铁口深度变化,此时不宜过于敏感,急于调整打泥量,根据对铁口孔道和泥包体积的测算,维持原泥量水平可以恢复原铁口深度,实施后效果明显。
另外,出铁结束时铁口孔道以及泥包表面处于高温状况下,当新泥打入后,接触面温度急剧下降,并夹杂一些没有清除干净的渣铁,几个出铁周期以后,因泥料超过抗热震疲劳极限,便在各个接触面位
置形成裂纹,铁口孔道内部因为有框架的保护,断裂的情况很少发生,出现最多的位置就是泥包与炉墙接触面的位置。这种情况的发生就会造成铁口过浅,一般深度变化在300mm以上,铁水落点明显后移,且前后波动较大。此时必须增加泥量,修复泥包。但应小量多次,逐层形成泥包,避免因大量潮泥而造成的铁口状况恶化。泥量的大幅增加会在泥包外部形成的较厚的新泥包层,因较短的间隔时间,开口时新堵泥还没有完全烧结内部结合水没有完全排除,导致出铁时大量的蒸汽排出而产生潮泥,强大的反作用力使得新泥包再次脱落,达不到修复泥包,减少潮泥的效果。
对于连续出现的潮泥现象,应该人为的对泥包进行替换调节,采取压缩泥量的方面(少量多次),不宜一步到位,避免因铁口深度突然下降造成的内部泥包承受较大的温差变化,使得内部泥包发生过烧、脱落、开裂等不良反应。待铁口深度下降到1900mm左右时再按上面的方法恢复铁口深度。
潮泥的出现大多伴随泥量或者铁口深度波动产生的,通过对出铁状况以及炉前操作参数的分析找出原因所在,并选用合理对策进行修复,避免敏感和不当操作。实践证明通过这套操作法的实施潮泥得到很大程度的控制。 部门
初审
意见 专家
评审
意见 本表通过综合信息平台或OA以电子邮件形式于11月底前发至工会职工保障部。
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