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除塵系统现场调查汇报
除尘系统
现场调查、整改情况汇报
公司、部领导:
根据公司领导的指示,近期我对全公司除尘系统的设备、日常维护、现场管理进行了摸底,针对摸底存在的一些问题,我联合相关方出台了一些措施,对原来的管理流程做了一些改变,明确了两厂及宝冶机动对口管理人员及其职责。现将具体情况汇报如下:
现场的摸底情况:
1、现场设备的摸底调查:
根据7月19日的会议精神,我对两厂除尘设备进行了现场逐台调查工作。在调查中发现,宝冶机动和两厂对现场设备的型号、规格、参数数据这些基础数据做了一定的工作,但也存在一些问题,主要表现如下:
参数不准。很多设备,点检掌握的参数与现场设备对应不起来,很多参数错误;这会影响设备的备件申购。
设备制造厂家不对。最为明显的就是现场铭牌上写的是佳木斯电机厂家的,很多都统计成湘潭电机的(上次开会那张表上体现的很明显)。
出现上述问题的原因我认为是相关人员对现场设备不熟悉,平时去现场不够。
设备选型不利于维护。如精矿干燥大风机,是在去年年末改造的,使用的是西安西玛电机公司设备;但该电机结构不合理,电机的很多用于监控的传感器内置,不利于现场维护;以后一旦该电机即使出现一点小问题,都需要委外检修,这样不利于生产。所以,以后在技改时,设备的选型,需要考虑周全。
球团厂配料除尘风机。在2010年大修之后,配料除尘风机在生产试运转中发现风门开到40%左右,系统就故障报警。宝冶机动及球团厂点检对电气室和现场电机检查确认,该风机电机电气室三相出线电流值(用钳形电流表测得)与中控显示值一一对应,且三相平衡;况且现场观察风机运转过程中未发现阻卡,异音,振动偏大等情况。遂确认风机在风门开度40%左右时,电机电流便已达到额定值(164A),该报警跳闸为电气正常保护动作。为确保电机正常运行,点检确定在此后生产中,中控在控制风机风门时便以风机电机额定电流164A为上限,调节适宜的风门大小(开度40%左右)。
针对该问题,还原、追溯这台风机电机经历的检修、使用情况,我们分析如下:
该风机风门共有共10片风叶,正常情况下,这10片风叶都应该是同向安装。在大修期间,当时检修队伍对风门内部的5片风叶位置安装反向,通过了检修后的试车;由于风门处无观测口,所以里面的安装情况,点检及宝冶机动人员当时并不清楚。在随后大修结束之后试车生产时,设备管理人员发现了该安装问题,当时以为是施工方误装所至,便将其装错部分全部纠正。中控人员开车运行过程中,发现一旦风门开度超过40%左右,除尘电机就过流故障报警,经过反复检查确认发现设备并无异常。据此怀疑现场风机与电机可能不匹配,电机能力不能驱动风机全负荷运转,以至风门无法开到100%。
以下是当时安装情况:
以下为风机风门样图:
根据现场情况分析,我们可以确认该电机与风机的确不匹配。之所以大修期间检修方试车通过,是他们将叶片一半反装,使电机的实际负载最大只有50%;由于风门开度是通过位置传感器来确定的(风门叶片轴的位置检测),所以中控画面不能显示风叶的实际开度,只能反映叶片轴的位置;所以当时在检修试车时,画面显示开度一切正常,从而蒙混过关。
从目前生产来看,由于小时产量并不大,在风门40%左右时,能满足生产;但一旦产量上升时,除尘效果可能会恶化。
该事件已报球团设备人员。
原料厂4#除尘系统。4#除尘系统的清灰、风机除尘本体中控不能控制,所以每次清灰及操作风机本体时,需现场动作。
原料厂3#除尘系统。风机电机振动较大(振动值达到10mms,但上次电机厂家确认正常,该问题我还要继续跟踪);电机初始启动时,原料中控画面显示电机定子A、B、C高温,有时可达200度,但现场仪表显示正常。在风机停车时,中控值与现场仪表值一致。因此判定在电机信号传输过程中,可能存在信号干扰。
原料厂1#除尘系统。该问题已在京冶技改方案中提出,有个问题有必要阐明:将A101皮带与1#联锁的话,能满足1#的除尘清灰,但如果仅仅需要A101动作的话,此时1#除尘也会动作,这是否有此必要?
现场设备的生锈问题。这是个共性问题。基本上两厂除尘设备都生锈厉害;特别是靠海侧,很多钢板都快见底了;很多控制箱,在选型时选的是室内型,而实际安装在现场,很多都穿孔了。这点需要引起重视。
以上是现场设备情况的调查。调查汇总表见附件:《除尘信息一览表》
2、现场基础管理的摸底调查。
设备基础管理是整个设备管理的基石。在这次现场调查中,我重点进
行了以下一些工作:
设备清单、参数、厂家、规格、编码的整理。两厂及宝冶机动在这方面都做了一些,但不完善。根据前段时间两厂备件整理情况,我将那时的一些方法也运用到除尘系统。督促两厂及宝冶机动人员按照统一格式编写设备、备件清单。根据现场核实情况,督促两厂及宝冶机动人员纠正原来的错误。这里存在的问题是,球团的设备编码不完善,况且他们的编码原则
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