7炉A级检修总结报告.docVIP

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#7炉A级检修总结报告 编写: 批准: 2010年06月22日 # 7 炉A级检修总结报告 制造厂:东方锅炉股份有限公司 型式:DG1900/25.4-Ⅱ2型 额定蒸发量: 1900T/H 出口蒸汽压力: 25.4 MPa 过热蒸汽温度: 571℃ 一、概况 停用日数: 计划:2010年5月 日到2010年 6月 15日,共计 60天。 实际:2010年5月 日到 2010 年6 月22 日竣工,共计67天。 人工: 计划: 60 工日,实际(概数):67 工日。 费用: 计划: 万元,实际(概数): 万元。 注: 检修项目完成情况 大修中做到:标准项目一项不漏,技术改造项目、特殊项目条件具备的坚决实施 内容 合计 标准项目 特殊项目 技术改造项目 增加项目 减少项目 备注 计划数 30 27 0 3 10 0 实际数 40 37 0 3 10 0 (五)质量验收情况 内容 H点 W点 不符合项通知单 三级验收 合计 合格 不合格 合计 合格 不合格 合计 计划数 42 42 0 84 84 0 0 实际数 42 42 0 84 84 0 0 (六)检修工作评语 二、简要文字总结: 1、施工组织及安全情况 此次大修工作主要针对#7炉磨煤机定检和制粉系统粉管及风门消缺、消漏。此次大修外包工程比较多,存在交叉作业情况,在大修前2天对班组检修小组和外施工人员进行安全教育培训,并进行考试,制定防:触电,高空坠落、机械伤害、物体打击及尘毒侵害,为了保证安全生产,杜绝人身伤亡事故的发生,依照有关规定制定防止人身伤亡事故安全措施纳入作业指导书内。 2、检修文件包及工序卡应用情况 此次大修总结了#6炉B修经验,对作业文件包的相关参数进行了修改和校正,并增加技改项目内容;此次大修技改项目内容同时纳入新版作业文件包内,给下次定检提供依据、规范。 在此次大修中,严格执行作业作业文件包相关要求:保证重大缺陷反馈意见、HW到场通知单、运行试运单等相关单据的时效性和全面性。 3、检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施 此次大修工作主要针对#7炉制粉系统磨煤机易损件防磨和制粉系统粉管、风门消漏工作。 1.此次检修,对磨煤机易损件大量采用新型防磨材料(稀土合金、耐磨陶瓷、耐磨胶泥等),根据材料特性使用在设备不同的部位,在耐磨性能得到保证的同时,经济性又得到了满足。 5、人工和费用的简要分析(包括重大特殊项目人工及费用) 6、检修后尚存在的主要问题及准备采取的对策 此次检修中,磨煤机石子煤损耗件磨损严重,特别是石子煤刮板消耗量大,2~3个月就必须进行更换,经济性不佳。通过对现场设备分析,对刮板材质提出了改进方案,由耐磨铸钢改进为高锰钢(ZGM13)材料,并对刮板销和销垫进行调质处理,整体硬度HRC50,增加耐磨性,延长设备寿命。(现改进型刮板已到货,在以后的检修中分批投入使用) 三、设备异动 #7炉石子煤排放系统设计不合理,原采用较落后的外露式排放方式,即消费人力,现场的文明生产又得不到保障。通过查询资料和到外厂现场考察,将现石子煤排放口移位,便于叉车装斗和卸斗,并改进为对接称重式密封料斗,使排放方式更加先进。 通过此次对磨煤机石子煤排放系统的改造,节省了人力开支,同时,现场文明生产得到了保障,以往“脏、乱、差”的情况不复存在。 四、专题总结: 磨煤机 发现问题: #7炉HP磨煤机投产运行以来,大大小小发生过诸多故障,在运行过程中,石子煤大量带煤粉,造成了大量的浪费,严重影响磨煤机的正常出力。厂部决定对该机组6台磨煤机进行定检大修。其中有磨煤机磨辊套更换及磨辊轴承检查等重点工作。现已将磨煤机本体进行了解体,发现诸多故障,此次磨煤机解体情况如下: (一)修前反映出的问题: 一、磨煤机磨辊 1、磨煤机个别磨辊因油封失效,导致煤粉进入推力轴承,引起磨辊卡涩。导致磨辊运动方式由滚动变为被动地滑动,严重影响磨煤机出力,更为甚者:被动地滑动的磨辊将煤粉大量地挤出磨碗边缘,大大加石子煤中含煤率。这次#7炉磨煤机定检大修,已发现1套磨辊严重卡涩,3台磨辊轴承散架、破损。 此次A级检修中,本班主要针对磨煤机及附件设备展开检修工作,解决了磨煤机磨辊套磨损严重、磨辊轴封漏油;特别是C1、C2、A3、E2磨煤机轴承损坏。 检修中发现的设备缺陷: A,B,C,D,E,F磨煤机磨滚套磨损严重。磨损量普遍超过30mm,最大超过40 mm 。 C1保持架散架,上轴承滚珠损坏严重;C2轴承外圈有2道明显的凹槽(如图) 图一 E1上轴承偏心,下轴承外圈整圈有麻坑;E2磨辊进粉、严重卡涩

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